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二段转化炉检修总结
李凌云
(四川川化股份有限公司第二化肥厂,四川成都,610301)
摘要 对我国第一套引进大型合成氨装置使用30a的二段转化炉耐火混凝土衬里进行了全面、彻底的检
查 ,根据炉内检查情况,对二段转化炉耐火衬里进行了全面修复 ,修复后装置运行正常,证明耐火衬里修复取
得了成功。
关键词 二段转化炉 耐火混凝土 检修
四川川化股份有限公司第二化肥厂二段转化 上部堆放催化剂。为防止工艺气流冲刷,在 内衬
炉 自1976年建成投入使用,历次装置检修中,曾 耐火材料局部加装 Incoloy800衬套钢板。设备正
对二段转化炉进行了检查和局部小范围的修补。 常运行时炉 内最高温度在 1200~C左右。二段转
为了保证设备能长周期安全稳定运行,结合 2006 化炉设备结构见图l,技术特性见表 1。
年底装置大修,对二段转化炉进行了较为全面、彻 表 1 二段转化炉技术特性
底的检查修理。
1 设备概况
2 检查情况及修理方案的确定
图 1 二段转化炉结构 装置停车后,二段转化炉降温并处理结束,开
原料气经过一段转化后残余的甲烷含量在 炉卸出六角砖及催化剂,对炉 内进行全面细致的
10%左右,进入二段转化炉,同时加入一定量的预 检查。
热空气与蒸汽,使转化反应在较高温度下进行。 在二段转化炉上部(催化剂以上),耐火混凝
二化厂合成氨装置二段转化炉为一立式圆筒,耐 土衬里 出现三处较 明显裂纹 ,裂纹宽度约 2~
压壳体材质为碳钢,外部设置水夹套,在壳体 内衬 3mm(图 2),最严重处宽度达到 12mm,深度达
一 层耐热混凝土,厚度为 265mln,用长、短两种锚 200mln以上(图3),但未发现贯穿性裂纹。从催
固钉固定在壳体上。内衬作用主要是承受高温,
收稿 日期 :2007—08—07;收到修改稿 日期:20084)1.26。
防止炉内高温气体直接与受高压的壳体接触,使
作者简介:李凌云,男,1990年毕业于四川轻化工学院机械
金属壳体在较低的温度下工作,从而降低简体的
系,高级工程师,现为四川川化股份有限公司第二化肥厂设备检
综合应力,并能减少热损失。设备内顶部装有空 修车间主任,从事机械设备管理、维护修理工作多年。联系电话:
气一蒸汽混合器,下锥体上部设有承重拱砖,拱砖 028E-mail:scclly@ 163.coino
化剂上敷设的六角砖(图4)使用后表面呈熔融晶 除,但再往深处,即低于短锚固钉以下的耐火混凝
态状来看,此处在混合器下部,温度极高。位于催 土(图8)却很难拆除,风镐仅能打出一个个J/,~L,
化剂层以下的耐火混凝土衬里情况较好。在承重 无法使其松动脱落,如图9所示。
拱砖以下耐火衬里情况总体较好,但耐火衬里材
料表面裂纹较大,部分达到 5mm宽 (图5),耐火
砼虽未脱落,但 已松动脱层;下锥体内的不锈钢防
冲刷钢板衬里变形严重。承重拱砖的拱顶部分情
况较好,如图6所示,但在拱砖下部3层支托砖处
有损伤 ,如 图7所示。
图5 承重拱砖 以下耐火衬里裂纹
图2 二段炉上部催化剂 以上耐火
混凝土衬里裂纹形貌
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