技术座谈—测试队依靠科技进步 提高测试水平.ppt

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小直径测试工具完成测试遇阻问题井 典型井 卫44井,该井为油井转二级两段分注井,5月24日作业完,25日下投捞器至顶封封隔器2688米处遇阻,5月28日洗井后,下投捞器在封隔器处遇阻,下直径40mm加重杆带直径42mm铅模通井至2793米双球座处;分析为直径42mm以内工具可以通过,目前在用直径43mm的投捞器无法进行投捞。5月30日加工直径41.5mm米的投捞器,下井投捞,顺利通过2688米封隔器遇阻处,完成井下堵塞器投捞,正常注水。 卫44井 打捞车带小直径工具通井完成测试遇阻井 典型井 卫56-5井 卫56-5,为一级两段分注井,11月10日作业完井,11日下投捞器至2167米偏2处遇阻,活动多次无法通过,12日热洗井后,分别下投捞器和直径40mm加重杆带直径42mm铅模通井至2167处遇阻。分析在2167米偏配处可能有脏物堆积,后定措施为:用打捞车下直径36mm米的加重杆通井,通过后在2167米处上下活动多次。13日按制定的措施实施后,井下两层堵塞器顺利捞出,按地质方案及时注上了水。 (二)、2008年提高投捞、测试成功率的主要做法 做法二:通过洗井或其它措施完成井下堵塞器投捞不成功57井次 1、技术上提高测试成功率的主要做法 (a)通过洗井完成井下堵塞器投捞47井次。 (b)通过加重下井测试工具,完成井下堵塞器投捞8井次 (c)通过其它方法完成井下堵塞器投2井次 (二)、2008年提高投捞、测试成功率的主要做法 做法三:运用打捞车,通过洗井、加工打捞工具和运用其它打捞方法,共成功打捞39口井 1、技术上提高测试成功率的主要做法 (a)采用打捞车成功打捞31口 (b)软通或硬通井后,成功打捞落井工具4口 (c)洗井后成功打捞2口井 (d)运用加工的打捞工具,成功打捞落井工具2口 (二)、2008年提高投捞、测试成功率的主要做法 做法三:运用打捞车,通过洗井、加工打捞工具和运用其它打捞方法,共成功打捞39口井 1、技术上提高测试成功率的主要做法 加工的打捞工具 * 通井完成工具落井打捞测试问题井 典型井 明81井 如明81井是三级四段分注井,9月9日作业完,10日上井捞出偏四堵塞器,在投偏四堵塞器过程中,工具下到位后,多次未投进,上起工具至井口45米处遇卡,上下活动多次无法解卡,后从绳帽处拔脱;分析遇卡原因为:在投堵塞器过程中,因无法投进,上下活动时投捞器主爪上的固定螺丝松动退扣,主爪脱落,与投捞器本体配合卡在油管壁上,如下打捞工具捞住后硬拔,只会越卡越紧,后定措施下抽油杆通井解卡后再打捞。9月11日下铅模软通,结果为:工具卡点在45米处,铅模上工具印痕明显。9月12日下抽油杆7根通井65米,工具解卡后滑落至偏1处,后下打捞工具打捞成功。9月16日完成4层井下水咀投捞,正常注水。 * 2、管理上提高测试成功率的主要做法 (二)、2008年提高投捞、测试成功率的主要做法 (1)、加快测试运行节奏,提高测试成功率。 针对部分作业完井地层反吐的油蜡砂等脏物易进入井筒这一情况,结合坐封前洗井,及时组织队伍,待坐封完成后立即进行投捞测试,从而提高了这部分井的投捞测试成功率。2008年1-11月份这类井共计施工19口,投捞38层,一次投捞成功34层,投捞成功率达到89.5%。 (2)、相对定班组及人员,提高测试成功率 针对部分井筒复杂的分注井,相对固定有经验的班组进行测试,提高测试成功率。我厂部分分注井井筒较为复杂,测试难度大,针对这一实际情况,相对固定班组、固定人员对这部分井进行测试。在测试前固定的班组可以结合上次测试情况,分析本次测试可能出现的问题,并制订出措施;在测试过程中,如出现问题,也可以借鉴以前该井测试出现问题后的处理方法,来处理本次出现的问题,从而提高这部分井的测试成功率。 * 44口问题井 (1)、遇阻未成功测试为34口 (2)水咀投捞不成功为6口 (3)工具落井未成功捞出的为4口 主要原因是堵塞器在井下结垢。 这34口井筒内主要存在垢和砂。 主要原因是落井工具被砂埋。 1-11月份未完成的测试问题井44口 * 一、提高测试成功率的主要作法 1-11月份测试问题井统计表 二、提高测试及时率的主要做法 (一)、影响测试成功率的因素 (二)、2008年提高投捞、测试成功率的主要做法 (一)、技术上的主要做法 (二)、管理方面的主要做法 第三部分、主要做法 * 1.改进测试工具,减少工作量,提高工作效率 井下堵塞器在投捞时,分别采用投捞器打捞头,将井下堵塞器捞出,再采用压送头将堵塞器投入偏心配水器中,投捞工作量大;针对这一情况,我们将投捞器压送头进行改进,改进后的压送头把堵

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