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砼站常见故障分析
目 录
一、主机系统
1、主机抱轴
2、主机闷锅
3、主机非正常停机
4、主机砼门故障
二、称量系统
1、传感器故障
2、变送器故障
3、超欠称问题
4、称量不稳定
三、电气系统
1、接触器
2、跳闸问题
四、斜皮机
1、皮带跑偏
2、输送带撒料和输料不上问题
五、配料系统
1、配料机
2、电动滚筒
3、水泵
4、粉仓
5、外加剂
6、料位计
六、气路系统
1、空压机频繁启动
2、气缸动作缓慢
七、润滑
一、主机系统
搅拌主机抱轴分析原因:1
搅拌主机抱轴
分析原因:1
粉料下料点位置不对
1 更改下料位置
保证粉料落点
远离搅拌轴
分析原因:2
时间参数设置不对
分析原因:3
前后两罐混凝土之间间隔时间太长
1 重新设置参数
水设为5秒
水泥设为4秒
煤灰设为9秒
煤灰设为9秒
1 时间间隔超过60分钟要清洗一次搅拌锅
主机闷锅分析原因:1中间仓下料超过额定
主机闷锅
分析原因:1
中间仓下料超过额定生产方量
1配料机料门卡住
2骨料计量不准
3中间仓上锅料未下完
分析原因:2
搅拌锅内壁积料及主机抱轴严重
分析原因:3
两台电机传皮带张紧度不一至
1定期清洁主机内壁和主轴搅刀上的粘结余料
1检查皮带并调整张紧度到一至
分析原因:4
搅拌的混凝土太干
1检查配比内水含量
2检查每罐水是否下完
3调校水秤是否准确
分析原因:5
每罐混凝土未卸干净,
锅内留有余量
1调整卸料时间
搅拌主机停机
分析原因:1
电源缺相或断路器和热继电器电流整定太小
1检查三相电源
2检查断路器
3检查热继电器
分析原因:2
因闷锅引起的停机
分析原因:3
主机观察门开关引起的停机
1根据闷锅的方法检查并改决
煤灰设为9秒
1检查并更换观察门开关
搅拌主机砼门故障
分析原因:1
砼门不开或不关
1油泵电机是否跳闸。2操作台禁止出砼开关是否打开。3手\自动转换阀是否关闭
分析原因:2
关门不到位
1门位感应指针松动
2调整接近开关
3砼门卡住不能到位
4接近开关或阀有故zhangzhangzhang障
煤灰设为9秒
除尘系统故障
分析原因:1
透气孔冒灰
1反吹破拱停止
2除尘风机跳闸
3除尘管道堵塞
4中间过料斗积料
分析原因:2
破拱慢
1调节拨码开关全置
OFF位置
煤灰设为9秒
二、称量系统
称量系统故障分析原因:1传感器故障1电阻测量S1\S2
称量系统故障
分析原因:1
传感器故障
1电阻测量S1\S2
端电阻355Ω
EXC1\EXC 2电
阻385Ω
分析原因:2
传感器故障
分析原因:3
变送器故障
2电压测量法 S1\S2
电压1.7~6.5mv
EXC1\EXC2电压10~12V
煤灰设为9秒
1测量24供电是否正常
2根据输入电压变化来测量输出电压变化
分析原因:4
变送器故障
3更换变送器
称量系统故障
分析原因:1
周期性±300公斤超欠秤
1下料门开度过大
2气压偏低
3精称值和超欠秤报警值设置过大
分析原因:2
周期性±500公斤以上范围超秤
分析原因:3
粉秤称量后重量下跌
1气压偏低
2传感器损坏
3变送器损坏
4秤斗受外力作用
1蝶阀关闭不严
2透气冒和除尘管堵
塞
3秤斗软连接安装过紧
分析原因:4
显示重量不稳定
1传感器、变送器和PLC接地不好 2传感器、变送器损坏3信号线接触不紧或受外界干扰
三、电气系统
电气故障
电气故障
分析原因:1
接触器跳动或有嗡嗡
声”
1接触器磁路耦合不好,断开后再合上OK
2电源电压不稳
分析原因:2
开机Q4跳闸
分析原因:3
配料机震动电机频繁调闸
1多为负载线圈短路如:配料机气缸线圈
主机风压反吹线圈
外加剂精称线圈
桶仓破拱阀
煤灰设为9秒
1客户沙料含水和泥太重,震动力太大
2断路器电流值设置 太小
3震动电机损坏
四、斜皮机
斜皮带跑偏
斜皮带跑偏
分析原因:1滚筒支架安装与架体不垂直
排除方法:调整滚筒支架
分析原因:2托辊安装倾斜
分析原因:3附加档板阻力严重不平衡
排除方法:调整托辊
排除方法:改善附加挡板的阻力
分析原因:4受料部位有较大的不平衡冲击力
排除方法:改善受料部位不平衡的冲击力
分析原因:6主从动滚筒的位置调整不当
分析原因:6主从动滚筒的位置调整不当
排除方法:调整主从动滚筒的位置
分析原因:7输送带接口不直
分析原因:8机架中间联接处不直
排除方法:重新粘接皮带
排除方法:校正机架联结处
分析原因:9皮带整体受到的阻力不平衡
排除方法:调整托辊支架和滚筒支架使阻力平衡
分析原因:5张紧力不均匀
排除方法:调整张紧装置
分析原因:1清扫器调
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