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有效解决75吨循环流化床锅炉床温偏低.doc

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200 2008年QC成果材料 有效解决75吨循环流化床锅炉床温偏低 一、设备简介 电厂75t/h循环流化床锅炉于06年开始建造,07年12月份投入使用,系由东方锅炉工业锅炉集团有限公司生产的DGG75/3.82-2型锅炉,锅炉为单锅筒自然循环,高温“气-------固”旋风分离,钢制构架,露天布置。 锅炉主要工作参数: 额定蒸发量:75t/h 额定蒸汽温度:450 额定蒸汽压力:3.82MPa 给水温度:150℃ 二、选题理由 选 选 题 理 由 针对本炉特点: 针对本炉特点: 4#炉是新上的75吨循环流化床锅炉,稳定运行难度较大 针对生产要求:使 针对生产要求: 使75吨循环流化床锅炉能够安全、稳定、经济运行 课 课 题 名 称 有效解决 有效解决75吨循环流化床锅炉床温偏低 三、现状调查 07年9月19日4#炉点火试运行以来,床温长期维持在820℃-850℃之间,而4#炉的设计床温在850℃-950℃之间,炉内温度场偏低而导致燃烧不稳定,甚至熄火;并且在这中工况下燃烧,氮氧化物含量高,当控制床温850~900℃时,N2O排放仅有~ 造成影响: 1、锅炉负荷带不上去 1、锅炉负荷带不上去; 2、影响锅炉的稳定运行; 3、排渣量大,增加了运行人员的劳动强度; 4、NOx和N2O的排放量增加。 四、设定目标 控 制 适 当 的 循 环 灰 量 控 制 适 当 的 循 环 灰 量 床温保持在 床温保持在820℃-850℃ 锅炉能够安全、稳定、经济运行 锅炉能够安全、稳定、经济运行 五、分析原因 停留在炉内的灰量较大进入尾部烟道的灰量少为了找出原因所在,小组成员集思广益,对上述主要问题采用树图进行原因分析: 停留在炉内的灰量较大 进入尾部烟道的灰量少 旋风分离器松动风管配置不当五层松动风属集中控制 旋风分离器松动风管配置不当 五层松动风属集中控制 松动风量大导致回灰量大, 松动风量大导致回灰量大,而灰的吸热、散热快 放渣 放 渣 量 大 料 层 含 灰 量 大 床温偏低灰渣 床温偏低 灰 渣 颜 色 发 黑 燃 烧 不 完 全 司炉欠缺经验,调整不到位 司炉欠缺经验,调整不到位 4#炉是新增的循环流化床锅炉运行 4#炉是新增的循环流化床锅炉 运行人员对新设备的驾驭能力不足 六、确定主要原因 07年10月15日,本小组召开QC小组会,进行要因确认。 要因确认表 序 号 因素名称 确定方法 确认情况 是否要因 参加人员 1 旋风分离器松动风配置不当 讨论分析 将分离器上三层、下两层松动风分别由俩个阀门单独控制。调整松动风量控制分离器内的灰量,从而能增加尾部烟道的灰量 是 全体成员 2 料层中含灰量大 现场调查 加强2#后床的排渣 否 全体成员 3 炉内灰量较大 现场调查 松动风量偏大且无法做调整,以至分离器内负压较大使回灰量增多,而灰的吸热、散热都较快,造成床温偏低,放渣量大 是 全体成员 4 操作人员对新设备的驾驭能力欠缺 调查分析 4#炉属首次新建的循环流化床锅炉,操作人员对其燃烧特性不熟悉,缺乏驾驭新设备的能力 是 全体成员 5 燃烧不完全 现场调查 灰渣颜色发黑,说明参与燃烧的空气量不足,采用提高一次风量来增加炉内燃烧空气量 否 全体成员 通过对以上末端影响因素进行现场验证、逐条分析、逐条论证,最后小组确认要因有3条: 1、 1、旋风分离器的松动风配置不当; 2、停留在炉内的灰量非常大; 2、停留在炉内的灰量非常大; 3、操作人员对新设备的驾驭能力欠缺; 3、操作人员对新设备的驾驭能力欠缺; 七、制定对策 针对确定的原因,我们遵循5W1H的原则,小组成员出谋划策,并广泛征求管理人员和工人意见,指导了相应的对策措施: 对策表 序 号 要 因 对 策 措 施 责任人 1 旋风分离器松动风配置不当 调整及改造设备,以达调整要求 1、暂时关小两圈松动风,以减少松动风量; 2、利用停炉期间,将上三层与下两层松动风管分开控制; 2 炉内的灰量非常大 利用各种办法,减少料层中含灰量 1、关小松动风,减少回灰量; 2、加强对2#后床的排渣,减少料层中的含灰量; 3、提高一次风电流,由39A提高到42A,以提高一次风量及提高床压,减少底部料层的含灰量; 3 操作人员对新设备的驾驭能力欠缺 加强对操作人员的培训工作 1、利用班后,组织人员针对循环流化床锅炉特性进行系统学习; 2、对关键部分进行理论实际的现场融会; 3、抽调车间技术较为全面的员工充实到4#炉调整队伍中; 4、聘请具有循环流化床锅炉丰富运行经验的外单位力量对4#炉操作人员进行培训及现场指导。 八、按对策实施实施 实 施 一 调整及改造设备,以达调整要求

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