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200
2008年QC成果材料
有效解决75吨循环流化床锅炉床温偏低
一、设备简介
电厂75t/h循环流化床锅炉于06年开始建造,07年12月份投入使用,系由东方锅炉工业锅炉集团有限公司生产的DGG75/3.82-2型锅炉,锅炉为单锅筒自然循环,高温“气-------固”旋风分离,钢制构架,露天布置。
锅炉主要工作参数:
额定蒸发量:75t/h 额定蒸汽温度:450
额定蒸汽压力:3.82MPa 给水温度:150℃
二、选题理由
选
选
题
理
由
针对本炉特点:
针对本炉特点:
4#炉是新上的75吨循环流化床锅炉,稳定运行难度较大
针对生产要求:使
针对生产要求:
使75吨循环流化床锅炉能够安全、稳定、经济运行
课
课
题
名
称
有效解决
有效解决75吨循环流化床锅炉床温偏低
三、现状调查
07年9月19日4#炉点火试运行以来,床温长期维持在820℃-850℃之间,而4#炉的设计床温在850℃-950℃之间,炉内温度场偏低而导致燃烧不稳定,甚至熄火;并且在这中工况下燃烧,氮氧化物含量高,当控制床温850~900℃时,N2O排放仅有~
造成影响:
1、锅炉负荷带不上去
1、锅炉负荷带不上去;
2、影响锅炉的稳定运行;
3、排渣量大,增加了运行人员的劳动强度;
4、NOx和N2O的排放量增加。
四、设定目标
控 制 适 当 的 循 环 灰 量
控 制 适 当 的 循 环 灰 量
床温保持在
床温保持在820℃-850℃
锅炉能够安全、稳定、经济运行
锅炉能够安全、稳定、经济运行
五、分析原因
停留在炉内的灰量较大进入尾部烟道的灰量少为了找出原因所在,小组成员集思广益,对上述主要问题采用树图进行原因分析:
停留在炉内的灰量较大
进入尾部烟道的灰量少
旋风分离器松动风管配置不当五层松动风属集中控制
旋风分离器松动风管配置不当
五层松动风属集中控制
松动风量大导致回灰量大,
松动风量大导致回灰量大,而灰的吸热、散热快
放渣
放
渣
量
大
料
层
含
灰
量
大
床温偏低灰渣
床温偏低
灰
渣
颜
色
发
黑
燃
烧
不
完
全
司炉欠缺经验,调整不到位
司炉欠缺经验,调整不到位
4#炉是新增的循环流化床锅炉运行
4#炉是新增的循环流化床锅炉
运行人员对新设备的驾驭能力不足
六、确定主要原因
07年10月15日,本小组召开QC小组会,进行要因确认。
要因确认表
序
号
因素名称
确定方法
确认情况
是否要因
参加人员
1
旋风分离器松动风配置不当
讨论分析
将分离器上三层、下两层松动风分别由俩个阀门单独控制。调整松动风量控制分离器内的灰量,从而能增加尾部烟道的灰量
是
全体成员
2
料层中含灰量大
现场调查
加强2#后床的排渣
否
全体成员
3
炉内灰量较大
现场调查
松动风量偏大且无法做调整,以至分离器内负压较大使回灰量增多,而灰的吸热、散热都较快,造成床温偏低,放渣量大
是
全体成员
4
操作人员对新设备的驾驭能力欠缺
调查分析
4#炉属首次新建的循环流化床锅炉,操作人员对其燃烧特性不熟悉,缺乏驾驭新设备的能力
是
全体成员
5
燃烧不完全
现场调查
灰渣颜色发黑,说明参与燃烧的空气量不足,采用提高一次风量来增加炉内燃烧空气量
否
全体成员
通过对以上末端影响因素进行现场验证、逐条分析、逐条论证,最后小组确认要因有3条:
1、
1、旋风分离器的松动风配置不当;
2、停留在炉内的灰量非常大;
2、停留在炉内的灰量非常大;
3、操作人员对新设备的驾驭能力欠缺;
3、操作人员对新设备的驾驭能力欠缺;
七、制定对策
针对确定的原因,我们遵循5W1H的原则,小组成员出谋划策,并广泛征求管理人员和工人意见,指导了相应的对策措施:
对策表
序
号
要 因
对 策
措 施
责任人
1
旋风分离器松动风配置不当
调整及改造设备,以达调整要求
1、暂时关小两圈松动风,以减少松动风量;
2、利用停炉期间,将上三层与下两层松动风管分开控制;
2
炉内的灰量非常大
利用各种办法,减少料层中含灰量
1、关小松动风,减少回灰量;
2、加强对2#后床的排渣,减少料层中的含灰量;
3、提高一次风电流,由39A提高到42A,以提高一次风量及提高床压,减少底部料层的含灰量;
3
操作人员对新设备的驾驭能力欠缺
加强对操作人员的培训工作
1、利用班后,组织人员针对循环流化床锅炉特性进行系统学习;
2、对关键部分进行理论实际的现场融会;
3、抽调车间技术较为全面的员工充实到4#炉调整队伍中;
4、聘请具有循环流化床锅炉丰富运行经验的外单位力量对4#炉操作人员进行培训及现场指导。
八、按对策实施实施
实
施
一
调整及改造设备,以达调整要求
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