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2×
2×210MW#7机组
SY-PDRD-JN-012
平顶山平东热电有限责任公司
#7锅炉A级检修前性能试验报告
中电投河南电力有限公司技术中心
二O一一年四月
批准:
审核:
编写: 陈玉良
( 章 )
项目名称:平顶山平东热电有限公司
#7锅炉A级检修前性能试验
试验时间:2011
项目负责:陈玉良
中电投河南电力有限公司技术中心:陈玉良 郎 勇
冯 坤
平顶山平东热电有限公司:李成忠 王 恒 张士豪 戚光宇 郝文辉 王玉盘 杨青春 李丽娅 当值运行人员 等
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u 摘 要 3
1 试验目的 6
2 试验依据 6
3 设备概况 7
4.试验测点布置、主要项目测量方法及试验仪器 12
5 数据处理方法 13
6 试验结果与分析 15
7 结论 20
8 耗差分析 20
摘 要
平顶山平东热电有限公司#7锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的超高压、自然循环、单炉膛四角切圆燃烧一次中间再热、平衡通风、固态排渣、“?”型布置汽包锅炉,型号为HG-670/13.7-YM型,为了获取锅炉在不同负荷下主要经济指标,了解本炉运行状况,分析其存在的问题,并为A级检修前评估提供依据。中电投河南公司技术中心于2011年4月13日对该炉进行性能试验、空预器漏风率试验。
试验得到平顶山平东热电有限公司的大力支持,在此表示衷心的感谢!
本次机组试验负荷分别为210MW、3VWO 、170MW、130MW,对应锅炉效率依次为87.09%、88.11%、90.71%、91.49%,修正后的锅炉热效率依次为87.09%、88.03%、90.62%、91.49%;机组在210MW工况时,修正后锅炉效率比设计值93.71%降低了6.62%。
机组在210MW工况时,A、B侧空预器两侧漏风率分别为7.65%和19.61%,空预器平均漏风率为13.63%。
机组在210MW、3VWO工况运行时,锅炉热效率偏低的主要原因:
飞灰、炉渣可燃物含量高。机组在210MW、3VWO工况时,飞灰可燃物含量分别为7.48%、6.45%,炉渣可燃物含量分别为17.78%、12.61%。
空预器漏风率较大,造成排烟热损失增大。
由于DCS内空预器入口氧量比实际值偏高,造成实际炉膛出口氧量偏小,使飞灰可燃物含量升高,机械不完全燃烧热损失增大,锅炉效率降低。
煤粉细度较高。210MW负荷工况下,A、B、C、D粗粉分离出口煤粉细度分别为27.6%、32%、18%、26.4%,平均煤粉细度为26.00%,比设计值20%偏高6%,造成飞灰、炉渣可燃物含量升高,机械不完全燃烧热损失增大,锅炉效率降低。
入炉煤煤质较差。210MW负荷工况下,入炉煤收到基灰分为40.45%,比设计值29.45%,偏高11%,收到基低位发热量为17.615 MJ/kg,比设计值20.62 MJ/kg偏低3.005MJ/kg,造成机械不完全燃烧热损失升高。
一、二次风配风有待完善。
存在问题:
机组在210MW负荷工况时,DCS内A、B侧空预器入口氧量分别为4.820%、5.13%,比实测值2.680%、4.43%分别偏高2.14%、0.7%。
各工况试验期间,煤粉细度均超过设计值。
除130MW工况入炉煤煤质较好外,其它3个工况入炉煤煤质均劣于设计煤种和校核煤种,造成炉渣、飞灰可燃物含量升高,锅炉效率降低。
空气预热器漏风率超过设计值。
130MW负荷时再热汽温偏低,且两侧汽温偏差大。其中左再热汽温为480.59℃比设计值535℃偏低54.41℃。右再热汽温为503.66℃比设计值535℃偏低31.34℃,左右再热汽温偏差23.07℃,左右再热汽温过低。
高负荷运行期间,过热器减温水量过大,4个减温水流量示值有的已接近或达满量程。
建议:
建议A级检修期间对空预器密封间隙进行检查,并对尾部水平烟道进行检查,从某电厂漏风检查情况发现,由于机组长时间低负荷运行,会使尾部水平烟道腐蚀严重,造成外部空气漏入烟道内。
建议加强粗粉分离器的定期清理工作。
建议对空预器入口氧量进行校验。
进一步完善一、二次风配风:210MW工况时各二次风门开度见下表,从表中可见,运行人员采取上大下小的配风方式,使火焰中心下移,从而来降低飞灰可燃物含量,但因煤粉较粗,且过热器减温水流量过大,建议运行人员进一步加大上大下小的配风力度,如开大各角#8、9二次风门开度,使火焰中心下移,延长煤粉在炉内的停留时间,从而降低炉膛出口温度,降低飞灰可燃物含量,减少过热器减温水量,提高锅炉效率。
210MW工况时,各二次风门开度
序号
名称
单位
#1角
#2角
#3角
#4角
1
#11二次风
%
98
100
98
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