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某钢厂160t干熄焦电站凝结水泵常见故障和研究处理
【摘要】针对某钢厂160t干熄焦余热电站投产以 来凝结泵发生的汽蚀、漏空失压、发热、振动等问题,结合 其他泵体常见问题,在分析、试验的基础上,通过管道、密 封水改造、精准润滑和填料更换、叶轮动平衡等一系列措施, 有效解决了上述问题,保证了发电的安全稳定运行。
【关键词】余热电站;凝结水泵;汽蚀;失压;振动; 动平衡
0前言
干熄焦技术是国家节能减排、循环经济重点项目,据有 关统计每处理It焦炭,可以回收约1. 35GJ的热量,每干息 It焦炭可以产生压力为3. 8MPa, 450°C的蒸汽0. 54t。某钢 厂160t干熄焦余热发电项目正是利用干熄焦余热产生的蒸 汽进行发电,发电后凝水经过热井、凝结水泵、低压加热器、 除氧器等回到锅炉循环利用。某钢厂160t余热电站装配25MW 机组,年发电约7260MW,减少约13-16万吨动力煤燃烧向 大气排放的各种污染物,具有极大地经济效益和社会效益。 自2010年12月投产以来,由于凝结泵的故障出现多起紧急 解列停机的事故,故对故障、故障的分析处理进行总结,避 免同样事故发生,并对其他相似情况起借鉴作用。
1常见故障及分析
凝结泵在电站中属于关键设备,主要作用是将热井里的 凝水泵出,维持水位,保持凝汽器真空。凝结泵一旦出现故 障即有发电解列停机的危险,因此,凝结泵的安全稳定运行 至关重要。在运行过程中,常见的主要故障有:
1.1汽蚀事故
液体在一定温度下,降低压力至汽化压力时,液体便产 生气泡,把这种产生气泡的现象称为汽蚀。电站投产运行后, 曾出现凝结泵入口处发出疇疇啪啪噪音,同时入口的真空 表、出口的压力表、流量表和电流表急剧晃动的现象,判断 为汽蚀的初生。长时间的运行中,该凝结泵的叶轮出口、诱 导轮和压力室进口部位遭到了腐蚀破坏,表面出现蜂窝状麻 点,诱导轮脱落,脱落的叶片碰撞摩擦泵壳,致使该凝结泵 无法正常使用。从汽蚀初生到停用,该泵只使用约4个月。
分析:凝结泵在运转中,过流部分的局部区域(一般是 导向轮、叶轮出入口处)抽送凝水的绝对压力降低到当时温 度下的凝水汽化压力时,凝水便在该处汽化,产生大量蒸汽, 形成气泡。当含有大量的气泡的凝水向前经叶轮内的高压区 时,气泡周围的高压凝水致使气泡急剧的缩小以致破裂。气 泡破裂同时,凝水以很高的速度填充空处,瞬间产生强烈的 冲击作用,并以较高的频率打击金属表面,冲击力可达几百 至几千个大气压,频率可达每秒几万次,同时伴随着化学腐 蚀作用。在长期汽蚀作用下,导致该凝结泵严重损伤,不能 正常使用。
1. 2漏空失压
电站运行后多次出现倒换备用泵,漏空失压,导致多次 机停机事故。
分析:电站凝结水泵入口与凝汽器相连,入口工作压力 为负压,当凝结泵工作时,凝结泵本体既有负压区,也有正 压区。当凝结泵备用时,从凝结泵入口直至出口逆止阀前, 均处于负压状态,且两台凝结泵的抽空气管阀系统的一体 性,在切换备用泵时,若密封水调节不当或有漏或抽空气管 路、阀门漏气,则会引起备用泵进空气,并通过抽空气门进 入运行泵引起失压,导致凝结泵出力下降甚至停机。
1.3密封水密封问题
电站投入运行开始多次出现密封水密封问题造成的失 压停机事故。
分析:本机组设计密封水釆用从出口逆止阀上部管路直
接引凝结出水到填料环进行密封的形式,由于安装及钢管质 量问题,运行三个月分别出现密封水管断裂、密封水管被管 内腐蚀脱落金属片堵塞而致使失压停机的事故。另外由于采 用直接引出口凝结水进行密封的形式,凝结水在出水阀门开 度调整时,其压力随着改变,压力随着剧烈波动,对设备造 成剧烈冲击,当阀门开度大幅度开启时,出口凝结水压力相应减小,从而密封水压力同时降低,当低于要求的密封压力 时,就会吸入空气,造成真空急剧下降,失压解列停机。
1.4泵体发热、剧烈振动问题
发热和剧烈振动会极大降低泵的使用寿命,甚至报废。
分析:造成凝结泵泵体发热的主要原因有前后轴承间隙
过小、填料压盖过紧、轴弯、润滑不好、叶轮不平衡增大
过小、填料压盖过紧、
轴弯
、润滑不好、叶轮不平衡增大
了向一边的推力;剧烈振动的主要诱因有联轴器梅花垫片严 重损坏、轴承严重磨损、基础或转动部件的松动、叶轮的不 平衡等。
2解决措施
2. 1汽蚀现象的解决
为解决汽蚀现象进行了如下措施:
对泵体及管道进行密封试验,消除漏气点,进一
步保证泵的真空度,适当延长热井到凝结泵入口管道垂直距 离,也即减小吸上高度。
减少吸入损失,设法增加管径。由于凝结泵相应
管道已经建成,不能再短时间内更换,考虑到水质比较清洁, 故采取取消入口滤网,增大管道弯处曲率半径,并将入口闸 阀远离凝结泵入口的方法。极大地减小了汽蚀现象的发生。
汽蚀发生时采用限制凝结泵出口阀的开度或调整 凝结水泵再循
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