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锅炉空预器漏风治理工作总结
改造前状况:
内蒙古电厂#1炉所配回转式空气预热器为哈尔滨锅炉厂设计制造,型号为31-VI(T)-1800-SMR。#1炉空预器自05年投产之初,由于密封调整精度不是很高造成漏风率比较大,而且由于漏风自动控制系统可靠性低,经常出现控制失灵的情况,所以造成该系统基本上没有投运,导致空预器漏风情况较为严重,之前空预器的漏风率大约为9-17%左右。
项目确定及准备情况:
本次#1炉改造目的为通过密封固定改造降低因密封可调引起的漏风率偏高;同时使得漏风率在一定时间内较为稳定。根据目前市场占有情况和改造的业绩,通过招标选择了豪顿华工程有限公司,结合#1空预器的实际运行情况,对#1炉两台空预器的密封系统及驱动机构系统进行检修改造,合同签定时间为改造前三个月。
检修前拟定工作计划:
开始进行消缺和更换工作之前,检查预热器各部件原始状态。如扇形板、弧形板磨损程度、转子角钢和外缘环向密封片磨损程度、转子各部磨损程度、三向(径向、轴向、环向)密封间隙等,并作原始记录。
本体检查消缺
转子检查消缺
顶部和底部径向密封片检查、调整和全部更换
轴向密封片检查、调整和全部更换
内缘环向密封片检查、调整和全部更换
热端的转子角钢的检查和修改
热端外缘环向密封片的检查、更换和调整
冷端的转子角钢的检查和修改
冷端外缘环向密封片的检查、更换和调整
扇形板、弧形板检查、补漏、调整和全部更换密封挡板
油系统部件(过滤器、冷油器)的检查、清洗
底部推力轴承和顶部导向轴承检查(不拆开)、换油
主减速箱检修(不拆开)、换油
更换驱动装置辅电机的超越离合器、更换联轴器的胶圈
减速机驱动电机找正
清理现场
改造过程及主要工作:
本次检修开工日期2008年9月19日,于2008年10月29日结束,实际检修工期41天。
各项检修工作情况(1A、1B):
热端径向密封
48列隔板最外侧的两条密封片吹损很严重;其余密封片磨损较轻,与扇形板之间的密封间隙误差极大,密封间隙最大达60-70mm。
此次检修调整更换48列隔板的全部密封片,并调整至要求的密封间隙;并且更换了扇形板的全部密封片。
冷端径向密封
48列隔板局部密封片磨损严重,比原始密封间隙设定值达5-6mm;与扇形板之间的密封间隙误差较大。
此次检修调整更换了48列隔板的全部密封片至要求的密封间隙;并且更换了扇形板的全部密封挡板。
轴向密封
48列轴向密封片磨损不严重;此次检修调整更换了48列隔板的全部密封片至要求的密封间隙;并且更换了弧形板的全部密封挡板。
热端环向密封
预热器的热端环向密封片在一次风、二次风和烟气侧内的角部吹损和磨损严重,此次检修进行全部更换、调整;最终的热端环向密封片误差为±1mm;经检查发现转子热端角钢安装误差较大,最大误差达13mm,经过检修调整后,以一固定点测量热端转子角钢圆度偏差为±3mm。
冷端环向密封
预热器的冷端环向密封片在一次风、二次风和烟气侧内的角部吹损和磨损严重,此次检修进行全部更换、调整;最终的热端环向密封片误差为±1mm;经检查发现转子热端角钢安装误差较大,最大误差达14mm,经过检修调整后,以一固定点测量热端转子角钢圆度偏差为±3mm。
1A、1B减速机检查(不解体)、主电机和辅电机找正
放油后打开减速机侧面盖板观察,内部齿轮和轴承无异常;
减速机输出轴处有两处漏油现象,更换了油封;
更换减速机润滑油;
1A减速机辅电机更换了新的超越离合器,并进行了找正;1B减速机辅电机由于轴比超越离合器的内径小了28丝,因此未更换超越离合器,对旧的超越离合器清洗并更换了油脂,进行了回装找正;并对1A、1B主电机进行了找正。
更换联轴器的胶圈;
1A、1B顶、底部轴承检查(不解体)、换油
预热器顶、底部轴承外观检查无异常,无明显漏油现象;此次检修更换了所有轴承的润滑油。
1A、1B润滑油系统检查、清洗
预热器顶、底部轴承的润滑油系统无异常。此次检修对所有冷油器进行清洗,并正确回装。对所有过滤器进行清洗并回装;更换了四台电机处的油封。
1A、1B转子水平度检查(≯0.42mm/m)
转动预热器转子,利用框式水平仪测出转子固定点在四个对角处的方法,得出1A、1B预热器转子水平度偏差分别为0.39mm/m、0.24mm/m。
1A、1B壳体、管撑等静态件检查、补漏
对1A、1B预热器的壳体、管撑、中心卷筒、吹灰器支架、水冲洗管和消防水管等静态件及其焊缝进行检查,发现顶部和底部过渡烟风道有一些漏焊的地方,已经焊接补漏;消防水管有几处被冲刷磨漏的,已经截断换新的管子;其他漏点和漏焊的地方也已经补焊。
改造后运行情况:
经改造后运行良好,有轻微磨擦声,电流最大未超过20A。
改造前后主要参数对比分析:
#1炉空气预热器改造前漏风试验结果
项 目
单位
#1炉
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