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关于凝汽器端差大大原因分析
凝汽器排气压力下的饱和温度与凝汽器循环水出水温度之差称端差。小机组凝汽器端差正常范围为6-8℃。汽轮机端差大影响凝汽器真空,影响凝汽轮机的热效率及汽耗率。
端差增大主要原因有:
凝汽器汽侧漏入空气
凝汽器铜管水侧或汽侧结垢
冷却水管堵塞
冷却水量减少
经过及现象:
运行中发现真空在93左右,未对此重视。但发现凝汽器两侧出水温度存在不一致现象,两侧出水温度最大差2.5℃。要求三值汽机运行人员对凝汽器各水室进行排空气操作。但两侧温差并未消除。真空泵及循环水泵电流均正常。2月20日,陶经理通知,最近两个月凝汽器端差在 20℃以上。
采取措施:
凝汽器水侧积有空气影响凝汽器换热效率。未接通知前,发现凝汽器两侧出水温度存在温差,安排运行人员对凝汽器水侧进行排空气操作。未见端差明显减少。
为了降低端差,增加循环水流量,尝试启动备用循环,端差下降4℃,但凝汽器循环水温升仍保持不变。
为了降低排气温度,尝试启动备用真空泵,启动后真空未见明显上升。凝汽器端差及温升仍保持不变。
真空系统存在漏气,导致排气温度升高。通知后,对照凝汽器排气压力下对应的饱和温度表及凝结水质,排气温度略高,对真空系统进行检查,对轴加水封进行注水排空气操作。做真空严密性试验合格。
根据凝汽器循环水温升不变,同一负荷情况下,真空下降较多,有可能凝汽器水侧存在填料或杂物堵塞现象(前池滤网积有杂物)。根据循环水温升,对凝汽器循环水温升最高侧(南侧)进行隔离检查,杂物较少,未发现明显结垢现象。
对凝汽器水室北侧进行隔离检查,北侧稍有杂物,不存在结垢现象但上部有明显的油腻性附着物。
清理前排气温度为40℃,端差19.5℃。对该侧尝试进行清理后,端差及排气温度明显下降,排气温度为38℃。端差在14-16℃。
原因分析:
循环水中含有油腻性附着物,主要来源于河水(濉临沟淤泥较多),易在附着在换热管内壁(特别是凝汽器上部)。附着物在管壁内影响换热,同时使管壁内部较为光滑,回水流速较快,无论水量大小,循环水温升一直保持不变。
处理办法:
该悬浮物来自于河水(濉临沟),悬浮物无法用化学药剂进行清除,在清淤期间暂停用河水进行补水。
因机组未设置胶球装置无法定期在线对凝汽器进行清洗。需停机后对凝气换热管进行全面清理。
为了防止后期填料损坏后及其他杂物进入凝汽器,影响凝汽器换热效果,需再增加一道滤网,方便清理滤网前的杂物。
根据每月或每季度统计循环水进水平均温度,调整循环水运行方式。通过调整循环水运行方式,可以调整冷却水量。根据凝汽器循环水温升及端差,及时调整循环水量,降低排气温度,确保凝汽器真空在合理范围内。
循环水加药后水质对凝汽器端差影响
凝汽器真空下的饱和温度与凝汽器循环水出水温度之差称为端差。端差大小主要取决于真空泵效率、凝汽器的结构(布置方式及换热面积)、换热管内外的表面清洁度、冷却水流量和流速、冷却水进水温度、进入凝汽器的蒸汽量、真空严密性实验等。主要因素取决于凝汽器真空严密性及换热管的清洁度。
针对凝气器端差大问题,运行中做了相关排除措施,真空系统严密性合格,凝汽器半面隔离后发现凝汽器上部管壁内有附着物,即粘泥。粘泥是指冷缺水系统中的换热器、管道、冷却塔等壁上形成等胶状沉淀物。这些沉淀物由细菌、藻类等生物分泌所粘附等有机物、无机物泥浆等,在换热管内形成一层膜,腐蚀管道及填料,降低换热效果。
咨询凝气器清理技术人员和查询相关资料,循环水中含氧,凝汽器上面流速较下部流速慢,且温度适合微生物生存。需加药处理这些粘泥。了解循环水在运行加杀菌剂可以控制细菌和藻类植物的生长。但杀菌剂大致分为两种氧化性和非氧化性。我厂循环水杀菌剂为氧化性杀菌剂。
氧化性杀菌剂特点:杀菌、除臭、灭藻速度快,费用低,广泛采用。缺点是受水中有机物和还原物影响大,药效时间短,受水中PH值影响较大,渗透性差,低剂量剥离粘泥效果差。
非氧化性杀菌剂特点:药效长,对沉淀物和粘泥有渗透、剥离的作用,受还原物质影响小,受水中PH值影响小。缺点是价格高、毒性大,微生物易产生抗药性,有的与某些阻垢剂、缓蚀剂不相容。
目前循环水水质状况一般。3月5日进水温度17℃。凝气器真空较差-90KPa。排气温度49.7℃3月6日,进水温度18℃,凝气器真空较差-88KPa 排气温度53℃。联系化学尽快进行水处理。 3月7日厂家配送粘泥剥离剂600KG,于16点30分加完药品。加药24小时后,循环水明显浑浊,排气温度、端差明显下降,真空明显提高。全天各班组汽耗率明显下降约0.1% 约合电量18504KW.h
附各参数曲线图:
1加药前凝汽器端差变化曲线:
2加药后凝汽器端差及排气温度变化曲线:()
3、循环水浊度变化
加药前
加药后
日期
浊度(NUT)
日期
浊度(NUT)
3
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