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汽轮发电机组本体大修技术探析
摘要:目前,随着中国经济的发展,越来越多的电 站设备制造商将设备销往海外,这就要求我们积累足够的海 外检修经验以应对市场发展需求。文章主要介绍印度某电厂 600MW汽轮发电机组本体检修,通过检修问题分析、检修方 案确立及检修过程处理的阐述,期望能为公司或同行提供可 参考的经验。
关键词:汽轮发电机组;检修基础;沉降转子;对轮中 心
中图分类号:TM311文献标识码:A文章编号: 1009-2374 (2013) 23-0129-02
1检修前机组主要问题
汽机本体主要存在#2轴瓦温度高、个别轴承振动偏大等 问题;掌握的数据分析,造成#2轴承瓦温高的主要原因应是 机组轴系中心变化大、各轴瓦负荷不均所致。为了彻底解决 以上问题,必须对汽轮机本体进行揭缸大修,将汽轮机轴系 中心调整到合格要求,以降低#2轴瓦温度、消除轴系个别轴 承振动偏大现象,保证机组良好经济运行。
2检修中发现的主要问题及其处理方案、结果
2. 1汽缸中分面间隙问题
#1、#2低压内缸中分面间隙在未紧螺栓情况下检查最大 间隙为2. 45mm (正反一级处),在紧1/3中分机螺栓情况下 检查最大间隙为0. 45mm (正反一级处)。
原因分析:内缸热疲劳,应力释放。
处理方案及结果:因汽缸热变形局部间隙较大,在厂家 代表现场见证后认为对机组的安全性和经济性影响不大,要 求扣盖时在内缸中分面涂抹高性能汽缸密封脂,反复收紧中 分面螺栓即可。
高中压外缸在未紧中分面螺栓情况下最大间隙为 1. 10mm,在紧1/3中分面螺栓情况下最大间隙为0.90mm。
原因分析:运行时上下缸温差大。
处理方案及结果:因汽缸热变形造成局部间隙过大,采 用上、下半汽缸对磨的处理方法,研磨后外缸仍有两处局部 间隙0. 20mm,在该处堆焊研磨。堆焊区域长度约200mm,宽 度约20mm。
2.2汽机岛基础不均匀下沉,造成轴系中心变化问题
处理方案及结果:
根据《#1机大修轴系调整的报审方案》,各轴承调整理 论数据如下:
图1
轴系中心调整合格后,#1轴承更换成厂家提供的偏心 瓦,底部抬高2. 0mm, #2-#6轴承底部最终抬升量如下(单 位:mm, +表示抬高,-表示降低):
#6: +2. 13
2.3高中压转子弯曲,晃度/瓢偏超标,转子中部晃度
最大
最大 0. 155mm,
推力盘瓢偏0. 03mm
原因分析:动静摩擦,热应力侵蚀。
处理方案及结果:厂家答复维持现状使用,扣盖前在转 子中部加平衡块。现场已加装3块平衡块,共560克。
2. 4前轴承箱翘头,台板间隙最大约1. 4mm 原因分析:基础不均匀沉降。
处理方案及结果:将高中压缸与前轴承座连接处脱开, 拆除主油泵联系螺栓,使前轴承箱处于自由状态,清理轴承 箱与台板间接合面。处理后台板间隙减小到0?7mm。
2. 5 #1低压缸调端轴承箱台板前翘,与二次灌浆层分离, 最大间隙2.5mm, #2低压缸电端轴承箱台板后翘,与二次灌 浆层分离,最大间隙0. 9mm
原因分析:基础不均匀沉降。
处理方案及结果:总承包方提出注浆填补空隙,由其联 系土建单位实施。已处理完成。
2.6动、静叶片机械损伤较严重,中压缸#1、#2隔板套 静叶片(出汽侧)机械损伤
原因分析:异物撞击。
处理方案及结果:在变形处修复,裂纹处挖补并圆滑过
渡,处理后着色检查无裂纹。均已处理合格。
2. 7高压内、外缸进汽短管与密封环结合处腐蚀严重 原因分析:汽水品质差。
处理方案及结果:对损坏的管壁和套管进行打磨处理, 更换腐蚀严重的密封环。已按要求处理完成。
2.8因轴系中心调整量大,造成#2?#6瓦油挡洼窝中心 与设计值偏差较大
处理方法及结果:我们建议对#4?#6轴承底部油档洼窝 偏大的问题进行处理,以便于今后翻瓦检修,但业主明确不 做处理。
2. 9 #2、#6轴承下半瓦块鹄金磨损较严重,温度测点位 置几乎融穿
原因分析:负荷过重,振动撞击。
处理方法及结果:更换瓦块。
2. 10 #7轴承下半瓦枕绝缘垫片有较为严重的电腐蚀现 象,造成#7轴瓦标高下降,低发对轮中心严重超标
原因分析:油质差,造成绝缘垫短路融毁,导致对轮中 心发生变化。
处理方案及结果:更换绝缘垫,重新调整低发对轮中, 使其满足设计值要求。
2.11发电机转子局部弯曲,汽、励端靠背轮处的晃度、
汽端靠背轮端面瓢偏超标 原因分析:#7瓦事故导致。
处理方案及结果:热校靠背轮,并进行动平衡配重 处理。
2. 12汽端转子风扇叶片与挡风圈下半有磨损现象
原因分析:#7瓦事故导致磨损。
处理方案及结果:对风扇叶片进行着色检查,无变形和 裂纹现象继续使用。
2. 13发电机汽端密封座下半内、外油挡磨损较严重
原因分析:#7瓦事故导致磨损。
处理方案及结果:更换油挡梳齿,然
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