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4#汽轮机大修总结
一、概述
4#机是武汉汽轮机厂制造的CC15-3.43/0.98/0.12型汽轮机,系中压单缸双抽凝汽式汽轮机,有两段调整抽汽,一段抽汽额定压力0.98MPa,额定抽汽量40t/h;二段抽汽额定压力0.12MPa,额定抽汽量40t/h。
大修前存在的主要问题:
1、距离上次大修时间已有5年,超过了标准大修周期。
2、高压调门加、减负荷时稳定性较差,负荷摆动。
       3、2017年6月和2018年1月两次出现小轴松动,轴向位移变小。
4、一抽安全门严密性差,对空排气口冒汽。
5、发电机底部气隙偏小(21.1mm、21.8mm,标准24±1.2mm)。
6、上次大修在吊装第四级隔板套时,因吊环安装位置不合适发生隔板套掉落、砸到第七级隔板事故,导致第七级隔板汽封环变形、阻汽片损坏。在修复过程中,矫正隔板汽封环,人为磨掉阻汽片。
   
二、大修主要项目
1、本体常规标准大修项目
2、更换1#轴瓦下衬瓦(为调整发电机气隙)
3、更换2#轴瓦上衬瓦(为调整顶部间隙)
4、小轴松动处理
5、上、下汽缸及末三级叶片着色检测
6、高压DDV阀与中压DDV阀对换
7、电动主闸门旁路换向
8、自动主汽门解体检查
9、一抽安全门研磨
10、灌水查漏
11、油箱、滤油器清理
      12、凝泵、射泵、循泵、油泵检查
三、大修过程
   1、2018年10月30日:23点停4#机。
   2、2018年11月01日:拆三角架、化妆板,仪控拆线。
3、2018年11月02日:15点缸温降至120°,拆除上缸保温。
4、2018年11月03日:
(1)拆导汽管螺栓、汽缸螺栓;
(2)拆前箱、盘车;
(3)揭上缸大盖;
(4)拆上缸隔板、前后轴封、油挡;
(5)解联轴器。 
5、2018年11月04日:
(1)测量原始数据;
(2)转子出缸、拆汽封、下隔板;
(3)转子、隔板喷砂除锈;
(4)滑销系统清理;
(5)拆高压调门螺栓。
6、2018年11月05日:
(1)翻上缸、拆上隔板;
(2)上隔板喷砂;
(3)汽缸结合面打磨;
(4)新汽封安装;
(5)小轴松动处理。
7、2018年11月06日:
(1)自动主汽门解体;
(2)汽缸、末三级叶片着色检查(外委);
(3)调整2#瓦扬度合格。
8、2018年11月07日:
(1)贴胶布、压下缸汽封间隙并调整; 
(2)前汽缸猫爪清理。
9、2018年11月08日:
(1)上汽封环外出加工压块槽;
(2)测量扬度、桥规、大轴弯曲、叶轮瓢偏、动静部分间隙等;
(3)上缸隔板回装;
(4)油箱清理;
(5)初找中心。
10、2018年11月09日:
(1)调整3#、4#瓦垫铁,复核中心;
(2)上缸汽封回装;
(3)滤油器检查。
11、2018年11月10日:
(1)贴胶布、上隔板回装、翻缸;
(2)测量调门重叠度;
(3)电动主闸门旁路换向(外委)。
12、2018年11月11日:
(1)扣缸,紧1/3螺栓,压汽封间隙;
(2)揭缸、翻缸,记录汽封间隙;
(3)自动主汽门回装;
(4)灌水查漏。
13、2018年11月12日:
(1)扣缸前大修数据汇报,申请扣缸;
(2)中、低压旋转隔板回装;
(3)高压调门回装。
14、2018年11月13日:
(1)前、后轴封汽封间隙复核、调整;
(2)为形成联轴器下张口,调整3#、4#瓦垫铁;
(3)3#瓦轴颈打磨。
15、2018年11月14日:
(1)隔板、转子回装;
(2)扣大盖;
(3)导汽管回装;
(4)汽缸螺栓冷紧。
16、2018年11月15日:
(1)汽缸螺栓热紧;
(2)复核中心;
(3)测量1#瓦紧力、顶部间隙。
17、2018年11月16日:
(1)连联轴器;
(2)测量2#、3#、4#瓦顶部间隙;
(3)测量推力间隙。
18、2018年11月17日:
(1)更换2#瓦上衬瓦;
(2)测量2#、3#、4#瓦紧力;
(3)前箱、盘车、三角架回装。
(4)打油循环。
19、2018年11月18日:保温恢复。
20、2018年11月19日:油循环合格。
21、2018年11月20日:扣缸后数据汇报,申请72小时试运行。
四、大修工期
计划工期22天(2018年11月1日—2018年11月22日)
实际工期20天(2018年11月1日—2018年11月20日)
五、大修中出现的问题及处置措施
1、第九级隔板阻汽片脱落、翘起
     处置措施:将脱落、翘起阻汽片剔除,因其为最末级隔板,对机组经济
运行影响较小,故本次大修不做处理、维持现状。 
    
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