汽轮机大修报告.docxVIP

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PAGE 27 方案类 4#汽轮机大修总结 一、概述 4#机是武汉汽轮机厂制造的CC15-3.43/0.98/0.12型汽轮机,系中压单缸双抽凝汽式汽轮机,有两段调整抽汽,一段抽汽额定压力0.98MPa,额定抽汽量40t/h;二段抽汽额定压力0.12MPa,额定抽汽量40t/h。 大修前存在的主要问题: 1、距离上次大修时间已有5年,超过了标准大修周期。 2、高压调门加、减负荷时稳定性较差,负荷摆动。 3、2017年6月和2018年1月两次出现小轴松动,轴向位移变小。 4、一抽安全门严密性差,对空排气口冒汽。 5、发电机底部气隙偏小(21.1mm、21.8mm,标准24±1.2mm)。 6、上次大修在吊装第四级隔板套时,因吊环安装位置不合适发生隔板套掉落、砸到第七级隔板事故,导致第七级隔板汽封环变形、阻汽片损坏。在修复过程中,矫正隔板汽封环,人为磨掉阻汽片。 二、大修主要项目 1、本体常规标准大修项目 2、更换1#轴瓦下衬瓦(为调整发电机气隙) 3、更换2#轴瓦上衬瓦(为调整顶部间隙) 4、小轴松动处理 5、上、下汽缸及末三级叶片着色检测 6、高压DDV阀与中压DDV阀对换 7、电动主闸门旁路换向 8、自动主汽门解体检查 9、一抽安全门研磨 10、灌水查漏 11、油箱、滤油器清理 12、凝泵、射泵、循泵、油泵检查 三、大修过程 1、2018年10月30日:23点停4#机。 2、2018年11月01日:拆三角架、化妆板,仪控拆线。 3、2018年11月02日:15点缸温降至120°,拆除上缸保温。 4、2018年11月03日: (1)拆导汽管螺栓、汽缸螺栓; (2)拆前箱、盘车; (3)揭上缸大盖; (4)拆上缸隔板、前后轴封、油挡; (5)解联轴器。 5、2018年11月04日: (1)测量原始数据; (2)转子出缸、拆汽封、下隔板; (3)转子、隔板喷砂除锈; (4)滑销系统清理; (5)拆高压调门螺栓。 6、2018年11月05日: (1)翻上缸、拆上隔板; (2)上隔板喷砂; (3)汽缸结合面打磨; (4)新汽封安装; (5)小轴松动处理。 7、2018年11月06日: (1)自动主汽门解体; (2)汽缸、末三级叶片着色检查(外委); (3)调整2#瓦扬度合格。 8、2018年11月07日: (1)贴胶布、压下缸汽封间隙并调整; (2)前汽缸猫爪清理。 9、2018年11月08日: (1)上汽封环外出加工压块槽; (2)测量扬度、桥规、大轴弯曲、叶轮瓢偏、动静部分间隙等; (3)上缸隔板回装; (4)油箱清理; (5)初找中心。 10、2018年11月09日: (1)调整3#、4#瓦垫铁,复核中心; (2)上缸汽封回装; (3)滤油器检查。 11、2018年11月10日: (1)贴胶布、上隔板回装、翻缸; (2)测量调门重叠度; (3)电动主闸门旁路换向(外委)。 12、2018年11月11日: (1)扣缸,紧1/3螺栓,压汽封间隙; (2)揭缸、翻缸,记录汽封间隙; (3)自动主汽门回装; (4)灌水查漏。 13、2018年11月12日: (1)扣缸前大修数据汇报,申请扣缸; (2)中、低压旋转隔板回装; (3)高压调门回装。 14、2018年11月13日: (1)前、后轴封汽封间隙复核、调整; (2)为形成联轴器下张口,调整3#、4#瓦垫铁; (3)3#瓦轴颈打磨。 15、2018年11月14日: (1)隔板、转子回装; (2)扣大盖; (3)导汽管回装; (4)汽缸螺栓冷紧。 16、2018年11月15日: (1)汽缸螺栓热紧; (2)复核中心; (3)测量1#瓦紧力、顶部间隙。 17、2018年11月16日: (1)连联轴器; (2)测量2#、3#、4#瓦顶部间隙; (3)测量推力间隙。 18、2018年11月17日: (1)更换2#瓦上衬瓦; (2)测量2#、3#、4#瓦紧力; (3)前箱、盘车、三角架回装。 (4)打油循环。 19、2018年11月18日:保温恢复。 20、2018年11月19日:油循环合格。 21、2018年11月20日:扣缸后数据汇报,申请72小时试运行。 四、大修工期 计划工期22天(2018年11月1日—2018年11月22日) 实际工期20天(2018年11月1日—2018年11月20日) 五、大修中出现的问题及处置措施 1、第九级隔板阻汽片脱落、翘起 处置措施:将脱落、翘起阻汽片剔除,因其为最末级隔板,对机组经济 运行影响较小,故本次大修不做处理、维持现状。

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