火力发电厂锅炉防磨防爆研讨会材料.pptx

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河南公司防磨防爆研讨会材料;一、2016-2019年锅炉泄漏情况;;;;二、2016-2019年历次泄漏情况 1. 2016年1月4日洛热6号锅炉包墙过热器出口环形联箱管座母材泄漏 ;;;检查情况: 后包墙过热器出口环形联箱东侧第7根管管座泄漏,泄漏管座为大小头结构,Ф51*6/Ф40*6、为SA-210C,长度约150mm。 管座内壁距角焊缝10mm处有一长度约8mm的横向贯穿性裂纹,该裂纹裂至外壁角焊缝熔合线处,长约15mm;同时管座外壁距角焊缝20mm处还有一横向裂纹,长度20mm,深度2mm。 泄漏原因: 管座为缩口管座,在缩口加工过程中内部可能存在缺陷或残余应力,管座加工质量不良,长时间运行后产生裂纹 泄漏分类:制造质量 个性问题(定期抽查) ;2. 2016年4月9日三门峡4号锅炉末级再热器异种钢焊口泄漏;;检查情况: 末级再热器东数第10屏,南数第4根下部异种钢焊口泄漏,焊口为T91/TP347H异种钢,管子规格为?51×4。裂纹沿焊口T91侧熔合线开裂,开裂长度占管径周长的3/4,焊缝开裂泄漏后造成附近9根管子吹损或不同程度的减薄。 泄漏原因: 焊口质量不良,焊接前为保证内径一致,对管口两侧内壁进行车削,其中T91侧最薄处3.0mm,较设计壁厚4.0mm减薄约25%,造成接头强度降低。 泄漏分类:焊接质量 共性问题(全部更换);3. 2016年7月30日信阳4号锅炉水冷壁异物堵塞泄漏;;检查情况: 左侧墙水冷壁标高59m前数第56根(Ф31.8×7.5,15CrMoG)过热胀粗,管子外壁发黑,表面有大量氧化皮、龟裂,原始爆口为纵向裂纹长约120mm,宽约2mm,爆口上部约8米明显胀粗。水冷壁爆口对附近8根水冷壁管子造成吹损。 泄漏原因: 入口联箱管口处堵塞异物,管内介质流通不畅,导致管子长期过热爆管。 泄漏分类:异物堵塞 长期过热 个性问题(开展排查);4. 2016年12月7日首阳山3号锅炉顶棚入口联箱疏水管泄漏;检查情况: 顶棚过热器入口集箱疏水管加强管座(Φ60*10-Φ42*6,20G)原母材变径过渡处断裂。裂纹发生在加强管座变径过渡处,裂纹长度占周长的2/3,裂纹张口最大约3mm,端面为斜面、较齐整。 泄漏原因: 2009年3月3号机组A级检修中对顶棚过热器疏水管及加强管座进行了更换,更换时管路走向布置不合理,下部弯管与顶棚耐火浇注料之间间隙小, 运行中疏水管膨胀不畅 泄漏分类:检修质量 膨胀不畅 个性问题;5. 2017年1月16日洛阳1号锅炉低温省煤器泄漏;;检查情况: 乙侧低温省煤器南数、北数第41排上数第二根(Ф32*4,20G)泄漏。南侧漏点呈椭圆形,长7mm、宽3mm,北侧漏点成不规则菱形,长6mm、宽3mm,漏点周围管壁有明显减薄。 泄漏原因: 南数、北数第21-41排管屏布置特殊,垂直管东侧比其它管屏各少3根(共24根),因此该区域阻力比其它区域小,烟气流速较高,形成烟气走廊,相邻两排管子为高低排布置,每排第1根管子加装有防磨瓦,从设计上存在高排第2根磨损会比较快的问题。 泄漏分类:烟气磨损 检查不到位 设计问题(进行改造);6. 2017年6月5日安阳1号锅炉水冷壁泄漏;;检查情况: IR-12吹灰器右侧18根管子及吹灰器管孔组下弯头吹损,右数第4、5、6根泄漏,漏点大小为4×18mm、8×20mm、Φ4mm,第5根为首爆口,并将斜下方的冷灰斗上弯管吹损。 泄漏原因: 从5月26日受热面吹灰时IR-12吹灰器发生故障至6月3日IR-12吹灰器加堵板期间,每次吹灰时IR-12吹灰器均在吹扫水冷壁,总时长约13小时40分钟。 泄漏分类:吹灰器磨损 管理不到位 (吹灰器治理、规范管理);7. 2017年6月6日许昌3号锅炉包墙过热器泄漏;;;检查情况: 右包墙标高44米处前向后数第1、2、3、4根泄漏,第5根吹损减薄。第1根靠前墙鳍片密封焊缝根部热影响区处开裂,爆口呈长条、裂缝状,长度约109mm,该鳍片镜像位置有相似吹损爆口,第2、3、4根吹损泄漏;并将附近低再吹漏5根。 泄漏原因: 鳍片在焊接时电流大小不一,焊接电流过大时导致焊缝及热影响区过热、脆性增加,随着锅炉长时间运行造成焊缝根部开裂。 泄漏分类:焊接质量 (定期抽查);8. 2018年4月22日信阳4号炉高温过热器泄漏;;;检查情况: 高过出口集箱下部弯管(φ45*10、SA-213T92)右数第17、18、19屏共9根管子泄漏,34根吹损减薄,原始爆口是第18屏前数第9根。爆口长约74mm,张口约13mm,爆口部位明显胀粗,断裂面粗糙、不平整,破口边缘为钝边,周边有龟裂状裂纹,外表面有一层较厚的氧化层,符合长期过热爆管的特征。 泄漏原因: 入口联箱内管口处异物堵塞导致长期过热爆管,高过入口联箱

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