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UASB/接触氧化/混凝沉淀工艺处理水果、蔬菜脱水废水
一、概述
某食品公司主要从事温带水果脱水和蔬菜脱水加工,两种产品的主要工艺流程为:水果加工:原料→去皮、清洗→蒸煮→糖浸→干燥
???蔬菜加工:原料→清洗→挑选→切割→药剂处理→干燥
废水主要来源于清洗、蒸煮、糖浸等生产工序,以及地面和设备的冲刷、清洗用水。
二、水质、水量
设计水量:300m3/d,设计水质见表1。
表1??设计进出水水质
Tab.1? The quality of influent andeffluent of device
序号
名称
CODcr
(mg/l)
BOD5
(mg/l)
SS
(mg/l)
pH
1
进水
≤6000
≤3500
≤800
4~5
2
出水
≤150
≤30
≤150
6~9
三、工艺流程及流程简述
针对此废水有机物浓度高,可生化性较好的特点,选用以“UASB+生物接触氧化法”为主,絮凝沉淀为辅的处理工艺,UASB采用中温厌氧方式。
1、工艺流程如图1所示。
图1?? 工艺流程
Fig.1? Flow chart treatment process
2、工艺流程简述
(1) 水果脱水废水、蔬菜脱水废水经厂内管道自车间收集后流入污水处理场的明渠。经粗格栅(d=20mm),细格栅(d=3mm)拦截污物,自流进入中和调节池,在调节池内采用穿孔管曝气搅拌的方式,将投加入水的碱—碳酸钠与废水充分混合搅拌,将水的pH值调为7~8;并在此池内进行均衡水质,调节水量。后用污水泵提升废水至UASB厌氧罐,废水经底部穿孔管配水系统分配后,废水以一定流速自下向上流动以及厌氧过程产生的大量沼气的搅拌作用,废水与污泥充分混合,有机质被吸附分解;所产沼气经由UASB上部三相分离器的集气室排出,含有悬浮污泥的废水进入三相分离器的沉降区,沉淀性能良好的污泥经沉降面返回反应器主体部分,含有少量较轻污泥的废水从反应器上部排出。UASB出水自流进入生物接触氧化池,生化后进入二沉池;再通过絮凝沉淀保证出水达标排放。
(2) 构筑物规格型号详见表2。
表2??? 构筑物规格型号
Tab.2?Specification of construction
序号
名称
规格型号
备注
1
中和调节池
6.0×6.0×5.0
HRT=10h
2
UASB厌氧罐
Φ:7.3m,H:9.5m
VLR=5kgCODcr/m3.d
3
生物接触氧化池
12×6.6×4.6
Fw=0.9kgCODcr/m3.d
4
二沉池
Φ:4.1m,H:5.6m
竖流式,上升流速v=0.45mm/s
5
污泥浓缩池
Φ:3.0m,H:5.0m
重力式
四、工艺调试
1、UASB厌氧调试
(1)、调试过程
UASB采用中温厌氧,通过应用换热器将进水温度加热到35~38℃。调试之始为3月中旬,为加快调试进程,首先将市政污水厂脱水污泥10吨作为菌种进行接种,通过人孔将污泥投入UASB罐内,进一步培养驯化。因厂方生产的关系,调试时只有水果脱水废水,而此废水CODcr值较合同高,均值在7000~12000mg/l之间。将废水稀释至CODcr值小于5000mg/l,pH值调整为6.5~8.0,SO2浓度为100mg/l以下,进水至设计水位;后,一周内处于闷厌状态,每天只开启UASB内循环泵数小时。这中间,发现换热器不能将水温提升至所需温度,分析原因为换热器形式不合适,后将原板式换热器更换为湍流式换热器,才保证了水温。在使用板式换热器的20天之内,UASB内温度达不到30℃,效果较差,启动负荷采用0.5kgCOD/m3.d,即每天只能保持进水8小时,水量3m3/h。更换湍流式换热器后,水温升至35~38℃,负荷采用0.8kgCOD/m3.d,进水一周有少量沼气逸出,COD去除率达50%左右。持续此负荷一个月左右,自UASB罐底部1.5m处取污泥样观察,SV30只有5%,而UASB出水中却有大量SS随水流出。开始疑为是启动阶段的正常絮状污泥洗出,污泥增长缓慢的原因,没有特别在意。这中间,为了提高污泥的凝聚性能,曾往进水中加入过粉状活性炭,但收效不大。随着3个月后进水负荷提高至3.5kgCOD/m3. d,厌氧污泥仍是处于较多的洗出状态,也未形成颗粒污泥的状态,COD去除率在50~70%之间,达不到设计80%。在进水只有设计值的一半时尚且如此,就怀疑是外购的UASB设备三相分离器的设计是否合理问题。虽然经后续的生物接触氧化处理后,出水可以达标排放;但考虑到厌氧效果,提出了在UASB后增设一座沉淀池的方法,使厌氧污泥沉淀后再回流至UASB,保证污泥浓度。经后面的运行表明,UASB内污泥量逐步增多,1.5m处SV30在25~32%之间,COD去除率在80%以上,镜检发现污泥开始颗粒化。在调试期间,曾发生两次
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