300MW机组调试和生产中一些问题.pptVIP

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  • 2019-09-23 发布于湖北
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300MW机组近年来调试和生产中出现的一些问题 华北电科院 刘邦泉 前言 国内300MW机组已经有20多年历史。 国内300MW机组主要有上汽、东方、哈尔滨、北重等。应该说是十分成熟,大多运行正常。 1、 300MW机组基建过程中的出现的一些问题 1.1 呼热1#机组首次启动过程中汽轮机推力瓦断油 2007年11月17日呼热1号汽轮机首次整套启动,启动方式为冷态高中压缸联合启动。冲车参数如下:主汽压力4.12MPa,主汽温度328℃,再热蒸汽压力0.2MPa,再热蒸汽温度322℃,真空-82.3kPa,升速率100 rpm /min,转速500r/min时摩检正常,14:13 汽机转速由500rpm升至1210rpm,期间2X轴振动逐渐由16.32um涨到207um,2Y轴振动逐渐由17.32um涨到140um,#2瓦振由30.4 um升至50.15 um.远方将汽机打闸。14:14 汽机推力瓦温度由41℃开始上升(经曲线查询)。14:17 汽机转速916r/min,推力瓦温度上升至103℃,停运两台真空泵,开真空破坏门。14:18轴位移由0.13mm开始增大。14:19汽机转速614r/min,推力瓦温度超过200℃,同时轴位移超过量程2mm。14:36汽机转速到0,惰走时间23min,投入盘车,正常。11月18日,打开轴承盖检查时发现及推力轴承箱工艺孔未封堵,推力轴承内油压从此泄走,所以从回油窗却发现回油正常,同时电建在拆除2#瓦以及推力瓦的供油滤网时,仅拆除了自己增加的滤网,却没有拆除厂供滤网,导致供油不足。电建将厂供滤网拆除,推力轴承箱工艺孔加以封堵,同时更换了推力瓦块。再次启动,瓦温及振动正常。 1.2呼热300MW机组抽汽逆止门关闭时间偏长 在呼热1、2号机组调试过程中,进行抽汽逆止门关闭时间测试时,发现抽汽逆止门关闭时间偏长,达到3秒左右。经过分析,由于打闸信号来自DEH,在与DCS系统的通讯信号,存在2秒左右的延时。后热工将DEH中打闸信号,OPC信号增加硬线,并将逻辑优化,这样逆止门关闭时间大概在0.5秒左右,最长不超过1秒。 1.3 呼热2号机组停机后高压内缸下缸温度会出现瞬时下降 2007年12月06日,呼热2号机组首次启动冲转过程中,在挂闸以及停机后,发现高压缸内缸下壁温会出现瞬时的下降,然后又缓慢恢复,在投了夹层加热后,这种情况出现的更为频繁,同时这种温度瞬时下降总伴随着高压缸缸体压力的下降出现。 1.3.1 原因分析 高压缸疏水设计不合理,根据图纸,高压缸内缸疏水与主汽门上、下阀座疏水,导汽管疏水,接在同一疏水集管上。 机组夹层加热电动门不严,停机后高压内缸有较多的疏水,阀座疏水气动门不严导致疏水集管中压力较高 1.3.2 处理方案 高低压疏水分解在不同的疏水集管上 系统冲洗干净后,将疏水管道节流孔装回 在机组停运情况时,将夹层加热手动总门以及分门关死,并保持夹层加热的疏水门打开,将上阀座疏水手动门关死。 1.4 呼热2号机组电动给水泵转速飞升问题 呼热2号机组试运过程中,当电动给水泵勺管位置较高时(大约70%左右),转速会突然出现飞升,由4000r/min左右升至6000r/min左右。同时电泵电流、流量以及出口压力也会出现相应突增。 1.4.1 原因分析 通过趋势可以看到,转速飞升前勺管指令和反馈,以及电泵运行参数都没有明显变化,这种转速飞升应当是由电泵液力耦合器自身故障导致 1.4.2 危害 极易引起给水泵本身设备的损坏,尤其是推力轴承损坏以及电泵汽蚀。 电泵流量的突然增加可能造成电泵入口压力的下降,进而导致电泵入口压力低保护动作,危害机组的稳定运行 1.4.3 处理建议 建议在运行中控制勺管位置不高于65% 2、300MW机组生产过程中的出现的一些问题 2.1 张电2号机组汽泵故障锅炉灭火事故 张电2号机组给水系统配备1台100%汽动给水泵和1台50%电动给水泵。2008年6月29日,2号机组带160MW负荷时,由于汽动给水泵突然发生故障,其出口压力瞬间迅速降低,与此同时省煤器给水流量也迅速下降至0流量,锅炉汽包水位随后也持续下降,最终导致锅炉灭火。 2.1.1 事故分析 事故发生前,电动给水泵处于备用状态,出口电动门全开。从电泵出口压力变化看,其出口逆止门是严密的。汽泵发生故障瞬间,电泵出口流量显示突然增大,导致其最小流量再循环阀门关闭,电泵启动条件不满足,手动也无法强制启动。经过较长时间后,关闭电泵出口电动门,电泵出口流量显示降至0且最小流量再循环阀门全开,具备启动条件后才手动启动电泵,开始逐步向锅炉上水。从省煤器前给水流量分析,故障后的实际给水流量为0,因此可以肯定电泵的给水流量是虚假流量。 电泵流量的虚增源于孔板前后差压突

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