空预器堵灰原因分析及治理措施.pdfVIP

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2017年第03期 NO.03.2017 (总第390期) ( CumulativetyNO.390 ) 空预器堵灰原因分析及治理措施 宋立涛 (华能左权煤电有限责任公司,山西晋中 032600 ) 摘要:空预器堵灰会导致烟气侧差压增大、风机耗电率增加、炉膛负压波动、排烟温度偏差增大以及机组左 右侧主、再热汽温偏差大等诸多问题,直接影响了机组的安全经济运行。文章针对空预器差压趋势分析、空 预器堵灰的原因、预防措施及治理建议进行了分析。 关键词:空预器;堵灰;治理方向;治理措施;燃煤发电厂 文献标识码:A 中图分类号:TK223 文章编号:1009-2374(2017)03-0035-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.03.015 为适应环保对燃煤发电厂的新要求,华能左权电厂 场运行操作、氨逃逸率、燃煤硫分密切相关。脱硝系统 #2机组进行了超净排放改造,将脱硝供氨方式由液氨改 运行正常时,堵灰周期为2.5~3个月。 为尿素水解供氨,脱硫吸收塔增加持液层,2台引风机 (1)脱硝系统逃逸的氨气与烟气中的SO3、水蒸气 一并进行增容 (功率由5500kW增容至6000kW)。机组启 生成硫酸氢铵;硫酸氢铵在150℃~200℃范围内会液 动后,由于尿素水解供氨存在不稳定性,机组运行时脱 化,这一温度正好是空预器的中、低温段。液态硫酸氢 硝喷氨量相对增大,氨逃逸率增大,导致硫酸氢铵在空 铵具有很强的黏性,附着在空预器蓄热片上捕捉烟气中 预器蓄热元件中大量沉积,致使空预器堵塞严重。加之 的飞灰,严重影响空预器阻力和流通换热能力,并形成 脱硫持液层增加了风烟系统阻力,增大引风机负载,严 恶性循环再次加深腐蚀和堵灰程度;#2机组超净改造后 重时造成引风机失速,影响机组接带负荷,威胁机组安 同等负荷下喷氨量较#1机组约增加300kg/h; (2)SO2在 脱硝催化剂的作用下生成SO ,SO*NH 的值越大,硫酸氢 全。针对上述情况,该厂采取一系列措施,对空预器堵 3 3 3 灰进行治理。 铵露点温度越高,加速硫酸氢铵生成,同时也造成酸露 点温度升高,因此容易加剧空预器酸腐蚀和堵灰; (3) 1 空预器差压变化趋势分析 #2炉超净改造后,燃煤硫分基本维持在1.7%~2%,SO2由 (1)#2机组2015年12月启动至当月停机前,空 于催化作用生成的SO也随之增加 (脱硝催化剂SO转化率 预器差压无明显升高; (2)#2机组2015年12月第二 3 3 应<1%),加之受环境温度影响,夜间空预器冷端综合 次启动至01月环保测评前,#21空预器差压平均升高 温度仅125℃,导致空预器差压快速上涨; (4)供氨流 0.32kPa,#22空预器差压平均升高0

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