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                机组A修前节能专业技术分析
一、机组概况
大唐洛阳热电有限责任公司5号机组于2005年11月22投入运行。初始容量为300MW,2016年2月,机组综合升级改造后,经河南省发展改革委核定为320MW机组(豫发改能源[2016]154号文)。机组三大主机中汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂股份有限公司生产的C320/250-16.7/0.4/537/537型亚临界、一次中间再热、单轴双缸双排汽、单抽供热式汽轮机;锅炉采用东方锅炉厂制造的DG1060/18.2-Π4型锅炉;发电机为哈尔滨电机厂股份有限公司引进美国西屋技术生产的QFSN-320-2型三相隐极式同步发电机,额定功率300MW,最大连续功率330MW;主变压器为原广州维奥伊林变压器有限公司生产的SFP-370000/220型三相双绕组、强油导向风冷、无励磁调压升压电力变压器。配套建设脱硫、脱硝、除尘等环保设施。
二、机组设计值
           四耗指标设计值
机组
负荷工况
供电煤耗
锅炉效率
汽轮机热耗
厂用电率
备注
g/kWh
%
kJ/kWh
%
5
100%
329.12
92.99
8330.40
6.07
出厂设计值
100%
329.12
92.99
8330.40
6.07
集团核定值
75%
324.54
92.06
8096.00
6.49
50%
349.95
90.75
8474.00
7.92
三、静态达设计值分析
(一)汽机部分
1.热耗率试验结果
300MW工况下试验热耗率为8413.35kJ/kWh,参数修正后热耗率为8146.96kJ/kWh,比设计热耗率7951.9kJ/kWh高195.06kJ/kWh。210MW工况下试验热耗率为8555.83kJ/kWh,参数修正后热耗率为8375kJ/kWh。150MW工况下试验热耗率为8815.53kJ/kWh,参数修正后热耗率为8723.8kJ/kWh。
150MW对外供热工况下试验热耗率为8422.14kJ/kWh,参数修正后热耗率为8422.94kJ/kWh。225MW对外供热工况下试验热耗率为8224.05kJ/kWh,参数修正后热耗率为8057.54kJ/kWh。
300MW工况下,高缸效率85.19%比设计低0.5个百分点,导致机组热耗率升高9.06kJ/kWh。中压缸效率为90.71%,比设计值低1.8个百分点,导致机组热耗率升高34.72kJ/kWh。
以300MW工况为例对机组进行热经济性分析,试验热耗率为8413.35kJ/kWh,比设计热耗率7951.90kJ/kWh高451.45kJ/kWh,计算分析各因素影响热耗率数值如表所示。
项目名称
单位
300MW
设计热耗率
kJ/kWh
7951.90
试验热耗率
kJ/kWh
8413.35
参数修正后热耗率
kJ/kWh
8146.96
试验热耗率高于设计值
kJ/kWh
461.45
参数修正后热耗率高于设计值
kJ/kWh
195.06
主汽压力基准值
MPa
16.70
主汽压力偏差值
MPa
-0.44
主汽压力偏差引起的热耗率偏差
kJ/kWh
12.95
主汽温度基准值
℃
538.0
主汽温度偏差值
℃
1.4
主汽温度偏差引起的热耗率偏差
kJ/kWh
-3.68
再热汽温度基准值
℃
538.0
再热汽温度偏差值
℃
-2.7
再热汽温度偏差引起的热耗率偏差
kJ/kWh
6.08
2. 汽机通流部分分析
300MW工况下,高缸效率85.19%比设计低0.5个百分点,导致机组热耗率升高9.06kJ/kWh。中压缸效率为90.71%,比设计值低1.8个百分点,导致机组热耗率升高34.72kJ/kWh。
3.回热系统性能分析
回热系统性能分析以300MW试验工况为例,具体数据如表9-3所示。通过试验数据分析,除2号高加上端差偏大外,其余回热系统各加热器运行状态良好。
300MW负荷时轴加温升设计值为0.6℃,实际值2.3℃,说明轴封及门杆漏汽至轴加量比设计值偏大。通过轴加热平衡计算,轴加进汽量约为2.315t/h,为设计值的3.46倍。
4.低压缸效率偏低(含系统泄漏)
试验计算低压缸效率及内漏影响机组热耗率约135.72kJ/kWh。其中存在泄漏的阀门有:3号高加入口管道放水二道门、5号低加紧急放水调节阀、冷再供2号高加电动门后疏水气动门前手动门、除氧器放水门。
5. 汽轮机本体保温较差,,对汽缸保温进行整改。
6.整改方案
(1)本次A级检修前对热力系统疏放水阀门全面普查,检修中对内漏阀门重点处理。
(2)加强运行优化控制,保证主、再蒸汽参数达设计值,再热减温水量接近零。
(二)锅炉部分
1.使用试验煤种,习惯运行方式,在280MW、240MW、150MW负荷试验工况下锅炉效率修正前分别为91.13%、
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