包覆法解决锅炉过热器管壁超温在华电红雁池电厂2号锅炉的应用1.docVIP

包覆法解决锅炉过热器管壁超温在华电红雁池电厂2号锅炉的应用1.doc

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包覆法解决锅炉过热器管壁超温在华电红雁池电厂2号锅炉的应用 李 鹏 郭晓峰 (华电新疆发电有限公司红雁池电厂) 【文摘】华电红雁池电厂#2锅炉高温过热器管屏长期存在超温现象,而且超温区域主要集中在锅炉水平烟道内高过管排从左至右第62、72、82排,其它管排偶尔有超温现象。运行采取各种调整措施无效果。经对红雁池电厂#2锅炉引起超温的原因进行了分析,并提出了对设备的改造意见。即对易超温的管段用不锈钢进行包覆,减弱该管段的热传导速度,从而解决高过管排超温的问题。以上方案在2011年#2锅炉大修时予以实验实施。对超温严重的高过第62、72、82排进行包覆,用以验证方案的有效性。经#2锅炉连续运行一个月的数据来看,高过第62、72、82排已不再超温。这说明改造方案是可行的,改造效果是满意的,改造获得成功。 【关键词】超温 过热器 热传导 1、前言 华电红雁池电厂#2锅炉为武汉锅炉厂制造的WGZ 670/13.7-10型超高压锅炉,基本型式为:自然循环、一次中间再热、倒U型布置、中速磨正压直吹式制粉系统、直流燃烧器四角切圆燃烧、平衡通风、固态排渣、全钢构架、紧身封闭。 在炉膛上部垂直分布辐射式前屏过热器和辐射-对流式后屏过热器,水平烟道布置高温过热器和高温再热器;尾部竖井烟道由中隔墙分隔成前后两部分,前竖井中布置低温再热器,后竖井中布置低温过热器;在低温再热器及低温过热器下方均布置有省煤器管组,由省煤器垂直悬吊管悬吊低温再热器和低温过热器。空气预热器一、二次风分开,均为单级管式布置。(图1为红雁池电厂#2锅炉的基本形式)。 #2锅炉高温过热器布置在折焰角上方水平烟道,属于对流式传热方式。高温过热器受热面蛇行管排沿炉膛宽度方向布置有97排,高温过热器材质:12Cr1MoV,管子规格:Φ42×5.5,计算管壁温度:579℃,允许管壁温度:565 2、设备现况 2.1存在问题 #2锅炉高温过热器管屏长期存在超温现象。在实际运行当中,不管任何磨的运行组合方式,都存在着高过管壁超温现象。主蒸汽温度升至额定值535℃时,高过部分管壁温度达565-570 #2锅炉高过超温最严重的主要有以下三个超温点,位置: 1)测点名XB05TE107,位置在高过出口蛇形管第62排。 2)测点名XB05TE109,位置在高过出口蛇形管第72排。 3)测点名XB05TE111,位置,高过出口蛇形管第82排。 机组80%负荷,上层三台磨煤机运行,主汽温度532℃ #2炉沿宽高过各管屏温度分布如图(负荷160MW ,#2、3、4磨运行) 图2 2.2设备规范 #2锅炉高温过热器主要技术参数及设备规范 名称 项目 单位 设计数据 备注 高 温 过 热 器 型式 / 对流式 受热面积 m2 1096 外径及壁厚 mm Φ42×5.5 材质 / 12Cr1MoV 进口/出口温度 ℃ 474.5/540 根数 个 97×3 管壁温度高报警 ℃ 560 2.3采取的措施 2.3.1为减轻管壁超温现象,运行调整方面主要从以下几个方面入手: 首先,正常运行时,控制主蒸汽温度在规定范围内,甲、乙侧温度偏差不大于15℃.如超出此限,应该积极设法调整平衡;运行调整中,控制一级减温器后温度在410℃左右,最高不宜超过425℃;二级减温器后温度在440℃,最高不宜超过460℃。为此在启动备用磨煤机时,加大运行磨煤机的入炉煤量,并保证风煤比适当。启动后,减小运行磨煤机的煤量,尽量保证入炉煤的平衡。也可以提前使汽温缓慢降至525℃左右,随后缓慢调整至正常值。严格控制升温升压速度。 其次,在正常切换磨煤机时,加强对炉内、外二次风的调整,防止出现火焰偏斜及跑边现象。如汽温上升较快,可增加上排磨煤机二次风量,适当降低一次风速。将火焰中心下移,配合减温水及烟气挡板,使汽温不超标;二次风在燃烧器各层之间的分配方式采取缩腰型的配风方式,将上层和下层的二次风挡板开度调节为100%,中部二次风挡板开度调为30%,当煤质较好时可调节到50%。采取缩腰型的配风方式可加强煤粉的着火,提高燃烧的稳定性和经济性,另外,炉膛结焦也可加以改善。原因在于中部二次风处于两个一次风气流的中间,当其动量较小时,一次风气流对其的卷吸量较小,负压也较小,因此从上角来的主气流所造成的冲击力也较小,从而不会使中部的一次风气流严重偏转而引起结渣。 最后,该锅炉在实际运行中,由于炉内气流组织不佳,造成火焰中心偏移。譬如,四角上的燃烧器风粉动量分配不均匀,致使实际切圆变形,高温火焰偏离炉膛中心,根据实测结果,发现2号角一次风速明显高于其他各角,而3号角则偏低,火焰中心向后墙4号角偏斜。 2.3.2防止炉内结焦引起超温的措施: 1)适当降低一次风速度。一

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