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煤肝:石代替铝质校正材料配料,可降低熟料煤耗,吨熟料可节约标煤7?10kg,但因其硫、 碱、氯等有害成分较多,易结皮、结圈,影响了正常生产,故许多厂家在试用一段时间后, 被迫停止使用。我公司在考察了辽东水泥、千山山水两个兄弟厂家后,决定使用煤硏1石部分 代替铝矶土配料。
1配料方案确定
1.1煤砰石配料对懷烧系统的影响
我公司目前选用的是西马矿的洗时,其与铝矶土的化学成分比较见表1,燃料工业分析见 表2。由表中可见,煤硏:石较铝矶土中碱含量升高0?48倍,氯含量也大幅升高,且每kg煤 肝石又带进了 0. 0286kg单质硫。众所周知,氯、硫、碱三种成分易在熟料锻烧过程中形成 化合物,并造成循环富集,将导致熟料燉烧系统结皮堵塞,因此,煤什石配料的关键在丁?如 何控制生料和燃料中的硫、碱、氯等有害成分的循环富集。
表1 原燃材料化学、工业分析 V
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表2理料工业分析结果
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0.S4
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939.00
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2.S6
1.2煤歼石配料方案的实践
我们对煤侨石带入系统内的硫、碱、氯等有害成分升高对锻烧系统的影响机理进行了分析 研究,为避免硫、碱、氯等有害成分的循环富集,结合前期公司生产运行实际情况,制订了 如下煤肝石配料方案。
(1)严格控制硫碱比在0.8?1.0,以保证硫、氯的化合物均与碱生成不易挥发的硫酸 盐和氯化物,减少游离硫和游离碱,生成的化合物存在于窑料屮,挥发温度高于熟料锻烧温 度的化合物作为熟料成分排出窑外,挥发温度低于锻烧温度的化合物则产牛循环。
如果硫碱比偏小,易形成游离碱循环富集,易在预热器二、三级形成结皮堵塞,我们前期 主要是二级发牛?过两次结皮堵塞;反之,则易形成游离硫循环富集,易在预热器五级、分解 炉、窑尾结皮或结圈。
为了实现硫碱比的合理控制,我们设计了两个配料方案:
方案一:投料初期,由于生料均化库内存大最库存,故采用高硫碱比1.2配料方案,煤歼 石完全取代现有的铝矶土配料,用以将原有生料的硫碱比0. 5逐渐调整到0. 8以上,原燃材 料化学分析见表3、燃料的工业分析见表4、生料配比见表5。
方案二(见表4):当入窑牛料硫碱比达到0.8时,牛料配料执行方案二,即硫碱比调 整到0.88,加入部分铝矶土取代部分煤肝石,进行煤肝石稳定配料生产。
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表4燃料工业分析3
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2.S6
表5空料、期料成份分析4
化学成份2
率值2
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其它#
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