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钻孔灌注桩常见事故及原因分析处理
(摘自《建筑工程质量事故分析》)
一、常见事故及原因分析
(一) 塌孔事故
可分为三类:一类是成孔中塌孔、埋钻事故;第二类是混凝土浇筑前塌孔,造成孔底
沉碴超厚事故;第三类是浇筑过程中塌孔,形成缩颈、夹泥。三类事故处理方法不同,但 塌孔原因相似,主要有以下几个主要原因:
没有根据土质条件选用合适的成孔工艺和相应质量的泥浆;
护筒埋置太浅,或护筒周围填封不严,漏水、漏浆;
未及时向钻孔内加泥浆或水,造成孔内泥浆面低于孔外水位;
遇流砂、淤泥、松散土层时,钻进速度太快;
钻杆不直,摇摆碰撞孔壁;
清孔操作不当,供水管直接冲刷孔壁导致塌孔;
清孔后泥浆密度、粘度降低,对孔壁压力减小;
提升、下落冲锤、掏碴筒和放钢筋笼时碰撞孔壁;
浇筑混凝土导管碰撞孔壁;
用爆破法处理孔内孤石或障碍物时,炸药量过大等。
(二) 钻孔偏移倾斜
其主要原因有:
建筑场地土质松软,桩回不稳,钻杆导架不垂直;
钻机磨损严重,部件松动;
起重滑轮边缘、固定钻杆的卡孔和护筒三者不在同一轴线上,又没有及时检查校正;
钻杆弯曲或连接不当,使钻头钻杆中心线不同轴;
土层软硬差别大,或遇障碍物。
(三) 孔底沉碴过厚
其主要原因有:
(1) 清碴工艺不当,清碴不彻底;
清孔后泥浆密度过小,孔壁坍塌,或孔底泥砂漏入;
清孔后,停歇时间过长,造成石屑、碎碴沉淀量增加;
旋转钢筋笼、混凝土导管等碰撞孔壁。
(四) 堵管停浇事故
导管浇筑混凝土时,因故导管堵塞,混凝土浇筑被控停止。常见原因有以下几类: (1) 隔水栓堵塞。常见原因有隔水栓尺寸偏大或偏小(指栓高小于导管内径),隔水栓
选材不当,木制隔水栓使用前未浸透水等;
混凝土在导管内停留时间过长。常见原因是混凝土开始浇筑后,因供料系统故障, 造成混凝土不能连续补给,导致不能及时提升导管;
导管埋入混凝土太深。常见原因是成桩过程中,导管埋深扩管内外混凝土面高差的
测量控制不严,造成未能及时提升导管。还有少数施工操作人员怕提升导管后,拆 卸工作带来麻烦,而减少提升拆卸次数,也会造成导管埋设过深;
(4) 混凝土性能不良:
坍落度太水。常见原因有配合比不良,配料计量控制不严,以及混凝土运输方法不 当或停放时间过长造成坍落度损失过大等。
初凝时间太短。国家标准规定的水泥初凝时间是≥45min。如果使用初凝时间短(但
是合格)的水泥配制混凝土,很可能因混凝土初凝时间短而造成墙管。这类实例已 在几个工地都出现过。
3) 砂率太低而造成混凝土流动性差,不宜用来浇筑水下混凝土。
(五) 桩身夹泥、断桩
主要原因有:
孔壁坍塌;
导管提出混凝土面;
浇混凝土中产生卡管停浇;
用商品混凝土浇灌时,混凝土供应不及时等。
(六) 混凝土强度不足、桩身出现蜂窝、孔洞
主要原因有:
混凝土原材料不良、配合比不当;
混凝土制备、运输、浇灌方法不当造成离析,坍落度损失太大;
导管漏水;
新浇混凝土受超孔隙水压冲刷,或地下水含有侵蚀性介质。
(七) 钢筋笼质量事故
主要原因有:
制作、堆放、起吊、运输过程中钢筋笼变形过大;
吊放钢筋笼不是垂直缓慢放下,而是倾斜插入;
钢筋笼过长或过短;
钢筋笼需分段安装时,连接焊缝尺寸不足,焊接质量差;
钢筋笼成形时,未按 2~2.5m 间距设加强箍和撑筋;
孔底沉碴过厚,导致钢筋笼放不到底。
二、事故实例
钻孔灌注桩堵管停浇事故
1、 工程概况
南京市某高层综合楼采用桩径为 1m 的泥浆护壁钻孔灌注桩,桩顶标高-10.65m(地
面以上第一层室内地坪标高为±0.00m),桩底标高-46.75m,设计混凝土强度等级
为 C35。成孔时钻进中等风华岩层 6.61m 后停钻,用反循环工艺清孔,测定沉碴厚
度基本符合要求后,随之安装钢筋笼,再次清孔,实测沉碴厚度为零。紧接着浇筑 坍落度为 20cm 的混凝土,在开始浇筑后 1h 左右发生堵管,混凝土浇筑被迫停止。
2、 事故原因
因供料系统故障,混凝土不能连续补给,造成无法及时提升导管而堵塞。
3、 事故处理
首先采用钻机上的设备扫孔、清孔,并用反循环倒吸混凝土的措施,意图是排除部 分已浇混凝土。但是实施后无效,实测混凝土浇筑高度约 1.9m。最后决定采用插入 式接桩,共要点如下。
(1) 用 Φ500mm 合金钢钻钻头扫孔,钻进 2d 后测量,已钻入混凝土深度约
1160mm,距离原来的桩孔底还差 740mm,因钻进越来越困难,决定停钻。
检查灌注桩的钢筋笼,没有发现损坏。
清孔 14h,实测沉碴厚度为零。
浇筑混凝土共 38.4m,充盈系数为 1.1。
为检验该事故桩处理后的质量决定做高应变检测。检测采用 PDA-PAK 型打桩
分析仪,锤击采用 40t 汽车吊和 13t 锤,测试结果是桩承载力达到设计要求,桩 身在传感器以下 28m 附近有
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