氧化沟工艺的改进.pdf

氧 化 沟 工 艺 的 改 进 0 概述 或乡村地 区。 为改善氧化沟工艺,设计人员作 了许多尝试。 第一座氧化沟于 1954年在荷兰运行成功。以 1978年环境保护局 (EPA)研究表明:规模在 378 后这种工艺引起许多业主、管理人员和工程师们极 37800m3/d范围的氧化沟处理厂全年耗费少于所有 大兴趣 。氧化沟可根据地形条件和各种曝气腮 合 其它生物处理厂。该报告进一步表明:氧化沟可在 设备的选择进行调整、组合。大部分氧化沟采用延 有限的管理和维护条件下,运行很长时间,并仍能保 时曝气活性污泥法,池容积大,污水在池中停留时间 持高水平的B0D5和TSS去除效率。因此,对氧化沟 为 l8至24小时;通常,设计的污泥停留时间也较长, 达 20至 35天 。 的改进 ,将能更进一步提高该工艺的成本效率。 八十年代 ,设计人员较多采用延时曝气工艺,如 氧化沟能量需求主要为池水混合 、曝气和污泥 序批式处理工艺。典型的SBR工艺是曝气池和沉淀 回流;众多设计人员用24小时水力停留时间来确定 池合而为一的处理装置,其基本工作周期可由进水、 池子容积,再加上外设沉淀池,氧化沟 占地相对较 反应 、沉降、排水和闲置五个阶段组成。氧化沟最初 大,所以,氧化沟的改进,必须着眼于保持最低 的基 也是用这种概念设计的,为了达到沉淀效果,关闭曝 建费用和运行、维护费用,本文特别阐述这些问题。 合设备,让池内污泥静止沉降而排出上清液, 1 沉淀池 的改进 但当流量和有机负荷增加时,则需外设沉淀池 ,使系 八十年代初期,美国研究成功沟内澄清器 (亦称 内置二沉池氧化沟、一体化氧化沟),并迅速度过 了 统以连续形式运行。现代序批式处理工艺力求取消 技术发展阶段;八十年代中期,即进入实际应用和积 外设沉淀池,为此要求设多个曝气池,从而增加了运 行和维护费用;并且 ,构筑物混凝土工程量增加,就 累经验阶段,并作为一种技术产品推向市场。1986 年9月,美国环保局(EPA)以专题资料形式公布了各 不可能减少投资。间歇运行系统更适合于污水量在 一 州用于城市污水处理的92项工程,采用沟内澄清器 天某段时间内(如 8至 12小时)排 出的工厂企业 工艺的情况 ,这些工程被称作革新代用技术而得到政 府专项资金的资助。同年 lO月,EPA污水研究部作 为革新代用技术在污染控制联合会第59届年会上提 剖面A—A 出报告,并介绍 8家制造商推出的7种内置二沉池和 1种侧置二沉池氧化沟,其中船式 (BOAT)内置二沉 池应用较为广泛,约 占工程的50%。 各制造商由于采用不同的设计,对氧化沟运行所 起的作用(如 :对污水的硝化、脱氮、脱磷)也不相同。 从运行着的一体化氧化沟污水处理厂情况来看 ,工作 性能十分 良好,其出厂水 BOB,和 TSS均小于 30mg/ L,最佳可达 lOmg/L。由路易斯安那州、巴登鲁格镇 联合工业公司制造 的船式澄清器,在氧化沟中运行, 操作十分简单。该独特的系统 ,能取消常规外置沉淀 池所包括的混凝土池体、刮泥机 、回流污泥泵站、管 道 、

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