制氧工程技术总结.docxVIP

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制氧工程技术总结 (吴怀益 2005?年?6?月) 从?2002?年?9?月至?2005?年?6?月,我先后参加监理了新钢?1.6?万、2?万和萍钢?3?台?1?万制 氧机安装工程。根据?5?台制氧的经验教训,特进行技术总结如下: 一、土建施工方面:土建工程监理应重点注意两个问题。 一是空分塔基础不论地质条件好坏,不论是否打桩,都要按国家规范要求进行预压, 观测其沉降数据变化。符合标准后,方可中交给专业安装。否则,将可能留下隐患,造成日 后塔体歪斜。预压分三次逐步加大荷载,每次预压时间为?7?天,每天测量一次,取得相关数 据。最终荷载加至基础总承重量的?1.5?倍,下沉上浮不超过±10mm?为合格。荷载采用钢锭 或砂包等,码放要均匀、水平,重心不可偏斜,以免将基础压歪。基础验收时表面不应有裂 纹等缺陷。砼体内不允许夹有木板、油毡等易燃物。表面平整度5/1000,水平度5/1000, 全长不超过?15mm,基础底板下面用膨胀水泥灌充实。萍钢?1?万空分塔总重量约?900?余吨, 按?1.5?倍的荷载?1350?吨,沉浮未超过±10mm。空分塔完工后,经复测其垂直度未发生变化, 情况良好。 2004?年?3?月,我去常州铁本制氧编写监理规划和监理细则,当时空分塔已安装三分之 二,但基础未进行预压。业主是个体户,不懂技术,只讲工期,不讲质量。一旦出了问题, 我们将有口难辩。 二是空透、氧透、氮透?3?大机组高架平台基础,其地脚螺丝预留孔钢管安装垂直度尺 寸要准确,一旦中心偏离或垂直度倾斜,处理难度很大。萍钢新区?2#氧压机高架基础是业 主土建单位施工的,平台厚度?1.8m,预留孔钢管?ф100mm,地脚螺丝?ф50mm。钢管安好后, 因固定不牢,振捣时将钢管振斜,下部管口偏离中心?30mm,对穿地脚螺丝不能垂直安装 (见图?1)。后将下部钢管割掉,凿砼扩孔,费了很大劲,吃了很多苦, 才勉强使地脚螺丝垂直安装。如果当时将垂直的钢管上下固定好,就不 会吃这种苦头。 二、机械安装方面:制氧工程一般都设计有透平空压机、透平氧 压机和透平氮压机?3?大机组,布置在主厂房的高架平台基础上,是制氧工程的主要机械设备。 -1- 这些设备精度高,转速快、安装技术标准高,是安装单位主要施工任务之一。国外同类设备 不仅质量好,且安装方便,运转稳定,一般都没有什么大的质量问题。如美国库柏公司和法 国阿特拉斯的空压机、美国英格索兰的氮压机等,都深受建设单位和安装单位的欢迎。特别 是英格索兰氮压机,就像傻瓜照相机一样,体积小,产量高,安装技术简单,但售价普遍较 高。 而国产的?3?大机组虽价格便宜,但质量问题较多,安装比较麻烦。如:萍钢新区的?1# 氧压机,在制造中出现低级错误。该机由两个气缸、一 4方台增速机、3?块台板和一台电机组成(见图?2)。由于两 4 方 缸共用一块台板,?个栽丝中有?1?个偏离中心?14mm, 其对角线相差?23mm。按此尺寸安装,电机将偏离设计 中心?60mm。厂家派人来现场处理,其?法是打磨栽丝, 对缩小直径,以此来消除?14mm?的偏差。?此,我们提出异议。一是缩小栽丝直径,削弱了栽丝 对 的强度,设计上不允许;二是即使缩小?1/3,也很难消除?14mm?的误差。鉴于在台板上另钻 孔栽丝不现实,我们建议将缸体拉回厂里扩孔。厂家的同志不同意,提出处理基础来解决。 对此,我们坚决反对。第一,中心线是设计院给的,未经设计同意,任何单位无权改变;第 二,基础中心尺寸符合设计要求,土建单位无任何过错;第三,在?1.8m?厚的基础上处理预 留孔,工程量大,难度大,给土建单位造成很大经济损失,与理不公。因此,我们在高层例 会上提出,此氧压机属不合格产品,应返厂整修。我们的意见得到了业主的支持。后将该机 缸体拉回厂里扩孔,彻底解决了这一设备质量问题,即保证了安装质量,又公正地维护了土 建单位的利益,受到各方赞扬。 三、管道安装方面:建制氧站,工程量最大的是管道安装任务。如果选址离炼钢车间 较远,加上外部工艺管道,任务量就更大了。 一要严格审查施工队伍。2002?年我们监理新钢?1.6?万制氧站,除站内管道外,外部输 氧、氮、氩管道就长达?4?公里,3?根管道全部安装在?4m?高的砼支架上。监理由炼钢监理部 的结构工程师兼管。ф325mm?的输氧管焊缝经?10%拍片检查、气密性试验和强度试验,均符 合规范要求,并通过了市技监局的确认,即将投入使用。人们怀着竣工的喜悦,纷纷收拾机 具,准备搬师回朝。由于包工头与打工仔之间的分配矛盾,一打工仔为报复包工头,有意违 -2- 反标准,在球罐区氧气管道一焊缝内加塞一根电焊条,并举报到市技监局。技监局及时通报 给新钢质监站,质监站通知我监理部追查此事。经新钢中心试验室拍片检查,证实确有此事。 一时间,新钢

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