质量问题管理归零工作报告.docxVIP

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编号: ××××操纵杆总成 质量问题管理归零工作报告 代  号: ××××-××××× 产品名称:  操纵杆总成 单 日  位: 期:  助力器车间—1— 编写: 校对: 审核: 会签: 复审: 批准: —2— 审查 审查意见: 一、 过程情况: (一)、基本情况 2012 年 8 月 2 日下午 17 点左右工艺员到生产现场进行工艺纪律巡视, 巡视到装配区北线 4 工位时看 2 工位操作,操作者按工艺要求正常操作, 但从工艺员观察的角度看不到球头上有油脂,怀疑油泵没有油脂了。立即 制止其操作,为进一步证实,工艺员对已铆接的 7 件零件进行检查: (1)柱塞阀与操纵杆相对转动后看球头端面有无油脂,当时工艺员并 未戴手套转动,7 件中有 2 件不能转动,要求操作者转动,操作者很轻松的 转动了,但有 1 件看不到球头有油脂; (2)接着工艺员走到操作者的右侧与操作者并行,问操作者打首检没 有,同时查看油槽油量,油槽油量极少,要求操作者按压油槽查看油道口 出油情况,油槽按压几次后出油正常; —3— 二、 二、 原因分析 1、控制阀点铆机油泵油脂将用尽,油泵内有空气,按压油槽时有时候 出油脂有时候却是空气,而该设备为新进设备,厂家在给我们培训时没有 提示过这方面的注意事项,此现象也是第一次出现,操作者及工艺员经验 均不足,未能做出正确推断、判定。 操作者过于依赖、相信设备,认为设备能 100%保证其操作过程完全 符合工艺技术的要求,从而忽视对产品在装配过程中的检查。 车间管理层质量意识淡薄、麻痹大意,使员工质量意识、责任心下 降,为保生产任务赶时间,只追求提高装配速度,而忽视检查工作。 (3)工艺员对已铆接的 7 件零件要求操作者分解核实油脂量。 17:45 检验员反馈操纵杆总成已铆接有一盘,但未打首检,到现场核实 数量为 24 件,做隔离处理。 17:55 分解 7 件可疑件,5 件油脂正常,1 件 80%有油脂,1 件 50%有油 光,班长××在 24 件中抽出 5 件分解,油脂均正常。工艺员与检验员商量 是否要分解余下的 19 件时,生产主管主任出面调解,为保证生产进度(8 月 3 日上午转装配车间对接主缸)同意该 19 件操纵杆总成正常走工序。 2012 年 8 月 3 日晚证实控制阀点铆机油脂量不足,需补加方能正常使 用。(8 月 7 日对点铆机油脂罐加油,并记录)。 (二)、检查过程 2012 年 8 月 6 日在助力器车间拆包检查 200 台××产品球头油脂情况, 全部检查完发现有 1 台查看不到油脂。为进一步确认,2012 年 8 月 7 日将 此台产品分解,证实柱塞阀及球头均无油脂。 —4— 4、设备安装好后,由于 9 寸产品零部件配套、供应等因素使设备使用 率极低,而助力器装配流水作业方式为循环式流水作业,即一条线 12 个工 位循环流水到同一个工位需要生产 12 个批次的产品既 3600 台助力器。6 月 9 寸产品量产 909 台,7 月 9 寸产品量产 1700 台。由此可见操作者在长 达 2 个月的时间未能操作新设备,如今操作起来极为生疏,顾不及查看油 槽油脂涂油情况。 5、车间奖惩责任只落实不明确,出事故时多数是对班长进行惩罚教育, 要求班长传达处理、教育意见,未能具体落实到事故责任者,对事故责任 者未能进行直接教育。 6、由于班组部分人员安排压装下臂总成、支撑装置总成等部件,真空 助力器装配作业时出现工位人员紧缺不能很流畅的形成流水作业,并存在 集体操作无法查找具体责任人的现象。 柳微配额增加后操作人员都处在超负荷强度作业,每天工作时间在 14 小时左右,人员极易疲劳注意力不集中。 生产任务安排不合理,操作人员是在装配 CN100 加速器踏板时接到 调度临时安排突击作业保生产任务。 —6— 三、 纠正措施 吸取此事故的经验教训,以此事故对车间所有人员进行教育培训;对 此设备油脂添加时间进行记录,定时检查油泵油量。 对操作者进行现场培训,确保对各工序质量要求的充分理解,增强质 量意识教育。 加强车间管理层人员的质量意识教育。 工艺员要经常到生产现场进行工艺纪律巡视,发现问题及时处理或反 馈。 奖惩责任执行落实到具体事故责任者。 真空助力器流水作业时不允许一人多工位或多人一工位现象,严格按 流水作业执行一人一工位。 增加工作人员,减少工作时间。 合理安排生产进度,避免因突击加班造成人为的时间紧张;严格按作 业指导书操作、检查。 出现质量问题应及时做好上下反馈、左右横向沟通。 —7— 五.完 五.完善规章 1、完善设备操作培训。 2、严格工艺纪律。 六.经验教训 设备的一切故障隐患都应当让操作者全面了解。 对于生产中出现的任何可能隐患必须报告,不能隐瞒,私自处理。 对可疑因素必须

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