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                竖井施工过程中的主要安全隐患
1、断绳     
   (1)、操作错误,使钢绳产生松绳搭叠情况时下落罐笼,产生剧烈的冲击负荷,使提升钢绳拉断;(2)、罐笼在井内被卡住,而卷扬机继续提升,将钢绳拉断。(3)、提升钢绳在天轮上因绳槽结冰等原因,发生脱松事故,或因天轮损坏等到产生冲击负荷,使钢绳拉断;(4)、违犯安全堆规程,如不按规定检查和更换钢绳,过载运行等,引进钢绳被拉断。
案例:
1982年11月18日17
     1.1、概况:  
    6203区,是急倾斜煤层,倾角70度一80度,开采K煤层,煤厚1.3m左右,采用伪斜柔性掩护支架采煤,伪角25度一30度,风锆落煤,顺槽溜子运输,经石门至底板石巷皮带道,进煤仓。  
    1.2、事故经过:  
    该面18日夜班因支架尾子坡度采成50。支架悬空,联接支架的钢绳承受的压力超过负荷,造成支架钢绳突然折断两根,支架下坠2.Om左右而停采。队上安排陶秀荣在早中班交接班时去接好。陶秀荣接钢绳时马虎凑合,不将28m的钢绳截成两段分根接头,上紧绳卡,而是用一根钢绳弯转接两根断绳,绳卡的数量和质量都不合规程要求。  
    中班付班长兼安全员文术合上班后,夺煤心切,竞安排工人贺兴贵、李大福同他一起到支架尾子处去采煤,但钢绳尚未接好,于是贺、李二人就坐在支架收尾落平段,并打上临时支柱护身,休息聊天,等侯后接绳工作。此时跟班队长韩荣久检查工作来此,查看了支架断绳情况,并邦陶秀荣接绳,还对贺兴贵说;“绳子接好了,你们可以采煤”。陶接好断绳走后,文术合先去采煤,大约进了三米刚到断绳处,因绳卡接头不稳,钢绳滑动,支架突然下沉,李、贺的护身支柱受力失稳,插入底板歪倒压在二人身上,经抢救取出时,已口、鼻、耳不断往外出血,于17时45分牺牲。  
1.3、事故原因:  
   1.3.1、支架伪斜坡度采得太陡,达50。超过作业规程规定,(30。±5。要求)造成支架纵向受力,支架载荷作用于联接钢绳之上,超负荷而断绳,支架突然下沉;  
   1.3.2、支架收尾落平处底部煤墩太薄仅2.0m,下边机巷又是老巷,煤层松软,造成临时护身支柱根基不牢,受力失稳插入底板(煤柱);  
    1.3.3、陶秀荣接钢绳时工作马虎,不顾质量,敷衍了事,造成钢绳接头处滑动,支架突然下沉;  
    1.3.4、跟班队长检查工作质量不认真,思想麻痹,安全第一思想不牢。  
1.4、事故教训:  
    1.4.1、作业规程没有起到指导生产的作用,实际生产没严格按作业规程作业;  
    1.4.2、处理安全隐患必须认真负责,一抓到底,决不能马虎凑合。  
    1.4.3、严格工程质量,作到人人把关,事事把关,不合要求决不生产。  
2、井壁涌水
竖井施工过程中,如果涌水量较大,不仅影响施工质量,而且对施工作业人员的安全威胁也较大,因水量大,人员作业时需穿戴雨衣,因而行动变得笨拙,如果突然大量出水,水泵一时难以满足要求,安全威胁更大。
案例:
某地铁车站采用钻孔咬合桩作基坑围护结构,明挖法施工,由于基坑局部的围护结构钻孔咬合桩垂直度不好,桩之间开叉,虽然在基坑开挖过程中发现了这一质量问题,并采取了加固措施进行补救处理,但由于加固措施欠妥,发生了一次较大的基坑涌水事故,现将有关情况介绍如下。2.1、?工程及地质概况    2.1.1、工程概况:  
基坑工程为地下双层岛式地铁车站,总长259.6m(含渡线长lOOm),宽18.9m,地下一层为站厅层,地下二层为站台层,采用双层双跨箱形框架结构,顶板覆土约5m,底板埋深约18m,围护结构采用∮1000@750钻孔咬合桩,桩间咬合150mm,桩长为33m,插入比约为1:0.8,车站采用明挖法施工,设置五道钢管支撑。基坑横断面见图1示。    2.1.2、工程水文地质概况? ? 车站工程范围内为第四系地层,厚度达50余m,可划分为①、②、⑤、⑥和⑧等5个大层,13个亚层,下伏基岩为凝灰岩,地质剖面见图1示。? ? 场地地基土属中软场地土,场地类别为I类,场地土局部②层为轻微液化。? ? 车站场地地下水分布为两个主要含水层,即浅层潜水和深层承压水。浅层潜水主要存在于上部填土层及粉土、砂土层中,静止水位埋深在0.8~3.4m。第二层为承压水,水头埋深约地表下8m,相当于绝对标高0.6m,主要分布于⑧一1层细砂和⑧一3层圆砾夹卵石层中,承压水含水层绝对标高为-28.8~-23.4m,隔水层为其上的⑤、⑥黏土层。? ? 本工程地层总体特征是:高含水量和大孔隙比、高压缩性、低强度,开挖深度范围内,除杂填土层外,其他开挖土层为粉土,其特征为易振动液化,极易变形,稳定性差,易产生流砂和基坑涌水等不良现象。2.2、?施工过程及涌水事故的发
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