基于PLC的自动化称重控制系统的研究.docxVIP

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基于 PLC 的自动化称重控制系统的研究   摘要:本文探讨的是在榨菜的生产加工过程中对主 料进行自动化称重控制。在榨菜等食品加工行业,通常都 是靠人工来完成称重任务,自动化程度不高,生产效率低, 这就迫切需要我们来改变这种传统的加工模式。鉴于这种 情况,本文提出了基于 PLC 和触摸屏为核心器件的榨菜主 料自动称重系统的设计,实现了对榨菜主料的自动化送料 和称重。   关键词:食品行业;自动化称重;PLC;触摸屏   在榨菜等食品加工行业,往往大多数厂家在榨菜的加 工过程中靠人工来对主料进行累计称重,每次称重的主料 种类多,操作也多,每次误差又大,效率不高。所以在物 料的配比、效率以及称重的精度和系统的稳定性方面就显 得很重要。   本文提出了由信捷 PLC 和维纶触摸屏等控制核心部分, 通过传送带运送主料送到称重仓进行累加称重。实现榨菜 丝状类物体的全自动化配料和称重 [1]。   1.自动称重系统的组成及运行的工作原理   1.1 自动称重系统的机械部分组成   该系统机械部分由主料喂料机构、主料传送带、称重 仓和机架等组成。主料喂料机构是用来存储榨菜的主料; 传送带是用来传送主料的;称重仓下面四个支架下分别装 有一个称重传感器,是用来测量主料的压力信号。   1.2 工作原理   该系统采用的是累加法称重[2],就是把不同的主料按 一定的先后顺序输送到顶部的称重仓进行称重,这样就只 需要一台称重仓就可以完成称重,大大的减少了成本。   2.控制系统硬件配置   2.1 PLC 选型及其特点   本控制系统的硬件采用的是信捷 XC 系列 PLC ,型号 为 XC3-24T-E,它有 14 个输入、10 个输出,它具有以下优 点[3]。   (1)晶体管输出,其输出速度快。   (2)与其它类型 PLC 比较它具有支持 C 语言功能模 块,编程方面非常的方便。   (3)通信方面支持 RS232、RS485 和 CAN 总线等, 参数设置简单。   2.2 称重模块   该称重系统选用 4 个悬臂梁称重传感器,在称重仓的 支架下两边采用全并联两两固定安装,结构合理,使每个 传感器受力均匀。每个传感器的量程为 1t,灵敏度为±0.01 mV,精度为 0.02%F.S。控制仪表选用的是衡器公司的 XK315 智能称重仪表,仪表将压力信号进行数据处理,与 PLC 通过 RS485 通信进行数据的传输。   2.3 控制系统硬件结构图   如图 1 所示为控制系统硬件结构图。   3.称重控制算法   3.1 三段式称重法   为了得到精确的称重值,该系统采用三段式称重法: 第一阶段为送料初期高速送料,第二阶段为中速送料到 90%称 重值,第三阶段为后期阶段慢速送料(点动送料)。   4.信捷 PLC 和 XK315 称重仪表串行通信   4.1 通信参数的设置   为了能读取称重仪表的数据,将 XK315 仪表通信参数 设置为如表 1 所示,图 2 为 PLC 串口 2 参数设置。   4.2 PLC 读取数据命令   经过上面的参数设置后,信捷 PLC 和仪表通过 RS485 通信电缆可以通信了。读取命令如下。   LD M8000 RCV D0 K11 K2 ASCII D0 M0   其中 RCV 指令用来接收仪表传输过来的数据,传输过 来的数据放在 PLC 的以 D0 到 D11 数据寄存器里面,传输 过来的数据是相应的 ASCII,所以要进行相应的转码转成 10 进制数输出。   5.结论   本设计的基于 PLC 的自动化称重控制系统,运用在榨 菜等食品加工行业,它具有以下优点。   (1)操作简单,只需一个人来操作,大大节约成本。   (2)该系统采用位置式 PID 称重算法能满足用户提出 的精度要求,编程简单,容易实现多种物料的称重。   (3)该控制系统硬件结构简单、成本低,效率高(可 以 24 小时工作),具有很好的经济效益作用。   参考文献:   [1]田斐,崔世林,杨祖钊.基于 PLC 和称重仪表的自 动配料系统设计[J].电气技术,2009(6)   [2]何黎明.玻璃配料生产中小料自动称量设备的设计[J]. 机械设计与制造,2001   [3]信捷 PLC 公司.XC 系列可编程序控制器用户手册. 20108.信捷 PLC 公司.XC 系列可编程序控制器用户手册, 2010   [4]李转芳,孙云东.PLC 在自动称重控制中的应用[J]黄 金,2010(11)   作者简介:   熊超有(1989―),男,四川仁寿人,硕士,西华大学 在读硕士研究生,研究方向:机电一体化。

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