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1 滦河发电厂凝汽器铜管概况
凝汽器是汽轮机附属设备, 过去不被重视, 但是在缺水及水体污染、 水质日
趋恶化的近 20 年来,它对火电厂的影响越来越大。首先是凝汽器管泄漏常需要
机组降负荷或停机查找处理, 影响机组正常发电, 而冷却管结垢直接影响机组热
效率,对企业经济效益造成一定损失;其次是凝汽器泄漏,使凝结水、给水、锅
炉水和减温水均受到污染,进而污染过热蒸汽,引起锅炉机组结垢腐蚀和积盐。
滦河发电厂 #6、7 机组均为 100MW机组,凝汽器结构相同,使用的凝汽器铜
管管材也一样。现以 #7 机组凝汽器铜管为例,其凝汽器是哈尔滨汽轮机厂生产
2
的 N-6815-2 型凝汽器,冷却面积 6815m,冷却管径Φ 25mm,管材为 HSn70-1A
含砷锡黄铜管, 铜管长 8.5 米。其空冷区布置在凝汽器中间部位。 运行时铜管外
为汽轮机作完功的乏汽,管内为循环冷却水。 1997年 8 月#7 机组投运,自投产
之日起至 1998 年 9 月份大修时,对凝汽器铜管进行宏观检查和抽管进行微观检
查均未发现明显腐蚀现象。在大修投运一个多月后,开始发生小量泄漏, 12 月
份之后泄漏频繁,堵管及更换铜管情况为: 1998 年 12 月份以前共堵管 19 根;
1998 年至 1999 年共堵管 115 根。我们针对具体情况于 2000 年 10 月进行了铜管
酸洗,更换铜管 280 根,情况有所好转, 至 2001 年 3 月运行中又发生微量泄漏;
2001 年 9 月机组小修时堵管 7 根,其中空抽区为 4 根; 2002 年 9 月机组小修堵
漏管 2 根; 2003 年 3 月机组大修,彻底查漏换管,共更换铜管 727 根,其中大
部分为空抽区铜管。现在经过两三年的运行,凝汽器铜管又开始出现泄漏情况。
为保证安全生产,我们分别在 1994 年和 2001 年对#6 机铜管进行了酸洗; 2000
年和 2003 年对 #7 机铜管进行了酸洗,花费了大量的人力、物力、财力,加上运
行时铜管泄漏, 机组降负荷运行, 以及频繁更换的铜管, 这些给电厂带来的经济
损失已无法计算。
由于凝汽器铜管的泄漏使凝结水经常有硬度,最大时达 8.5 μmol/L (规定
≤1 μmol/L ),照此下去,必然会引起锅炉的结垢、腐蚀,造成水冷壁、过热器
爆管,直接影响机组的安全经济运行。 为了彻底查明凝汽器铜管泄漏的原因、 制
定防止凝汽器铜管腐蚀泄漏的措施, 我们在每次机组停机时除对凝汽器铜管进行
认真宏观检查外, 还根据需要进行多次抽管检查分析, 并于检查分析后提出防止
凝汽器铜管腐蚀泄漏的措施和方法。 同时考虑机组长期安全稳定运行, 我们开始
考虑凝汽器冷却材质的重新选材问题。
2 凝汽设备的作用
凝汽设备是凝汽式汽轮机设备的一个重要组成部分(如图一) ,其工作的好
坏直接影响整个设备的热经济性和可靠性。最简单的凝汽设备示意图如图二所
示。汽轮机的排汽进入凝汽器, 循环水泵不断地把冷却水送入凝汽器。 吸收蒸汽
凝结放出的热量,蒸汽被冷却并凝结成水, 凝结水被凝结水泵从凝汽器底部抽出,
送往锅炉作为锅炉给水。
图一 电厂中的凝汽器与换热器典型结构图
图二 最简单的凝汽设备示意图
1—凝汽器;
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