高加水位运行不稳定的原因分析及改进新措施.docVIP

高加水位运行不稳定的原因分析及改进新措施.doc

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韶关发电厂#8机组是采取哈尔滨汽轮机厂制造型号为N200-230/535/535、一次中间再热、凝汽式单轴三缸三排汽口汽轮机,1985年投产使用。全机共有8段非调整抽汽。其中1、2、3段分别为3台高加抽汽用汽。回热加热系统配置方法为“3大2小”,即3台高加、1台前置式蒸汽冷却器和1台外接式疏水冷却器。3台高加均为“U”型管表面式加热器,疏水采取逐级自流方法,#1高加疏水最终至除氧器。疏水装置为电动式调节装置。高加水位运行不稳定,据运行日志统计,最多时30天高加动作8次,高加投入率不高。 1 原因分析 1.1 疏水装置调整性能差   高加疏水系统中疏水装置仍采取KDJ式电动调节装置,这种装置属于80年代产品,因为其实施机构机械组件多,迟缓率大,很轻易出现刹车失灵,产生过调现象。当高加水位偏高需增大调整门开度时,因为实施机构过调现象,会使水位降低过多;而当高加水位偏低需减小调整门开度时,往往会使水位又上升过多。因为水位不稳定,调整门频繁动作,对高加内部及其疏水系统管道冲蚀增大,甚至会产生振动,调节阀也易冲蚀磨损,常常出现故障,以至造成高加水位调整失灵,引起高加保护动作,或高加无水位运行,特别是汽轮机变工况运行时,高加水位就愈加难以控制。 1.2 高加疏水至除氧器管道部署不合理   投入#2、#3高加疏水,调整至正常后投#1高加时,随即出现水位不停升高甚至满水现象。而疏水管道为∮219mm×7mm,疏水调节阀窗口通流面积79.4cm2,通流面积足够,造成#1高加疏水不畅原因是疏水管路压力损失太大,使疏水调节阀压差减小,影响了通流能力。图1为改造前高加疏水至除氧器管道部署。 1.3 高加疏水至除氧器管道管壁偏薄   因为长久被冲蚀,高加疏水至除氧器管道管壁已由本来8mm减至4~5mm,特别是疏水管道弯头处,因为高加水位波动,磨损特别严重,以致管道及弯头处泄漏而造成高加停运。 2 改善方法 据上述分析,在 #8机组大修时,采取了以下改善方法。 2.1 更换KDJ自动疏水装置   切除KDJ电动疏水装置,更换为自调节液位控制装置。自调节液位控制装置克服了传统浮球式、气动式、电动式液位调节产品缺点,基于“汽液两相流”原理,自动调节容器出口流量,从而到达相对稳定液位。其结构见图2。   疏水由阀口进入,调节汽由进汽口进入阀体内部,当调节汽进入阀腔和疏水混合后,调节汽随疏水一起向阀腔喉部流动,因为喉部截面积不变,疏水有用通流面积对应降低,使疏水流量降低,从而到达阻碍疏水作用。因为汽体比容为液体1000多倍,只需极少汽量就可控制大量疏水改变。该装置自调节能力强,无活动部件,无任何机械、气动、电动传动和控制系统,无需热工信号支持,内芯采取全不锈钢材料,高温下耐蚀、耐磨、耐冲刷性好,且适应负荷改变范围大。 2.2 改变部署方法   原系统在除氧层有7个弯头,管路较长,经改善后,降低了4个弯头和7m管路,较大幅度地降低了压力损失。图3为改造后管路部署方法图。 2.3 更换高加疏水至除氧器管道   为提升管道强度、耐蚀、耐温性能,将高加疏水至除氧器管道由本来#20钢更换为不锈钢管,弯头采取∮219mm×8mm不锈钢材料,并对对应支吊架进行了改造,减小管道摆动。 3 改造效果   经过对高加疏水系统改善, 8月至 2月期间,#8机3台高加在机组运行中全部能全部投入。且因为高加疏水系统中采取了汽液两相流疏水器,自调节能力强,适应负荷改变范围广,在机组负荷40%~100%范围内全部能实现稳定控制,保持高加水位在要求范围内运行,增强了机组变工况运行时回热系统适应性。高加疏水系统故障率由改造前55%降为0,高加稳定性及投入率大大提升,机组热效率也对应增加,提升了机组安全性;同时,因为新加装汽液两相流调节装置无机械电气组件,无需热工信号支持,降低了热工人员及运行人员工作量。 4 巩固方法   总而言之,针对韶关发电厂#8机组高加水位运行不稳定改造是成功,应继续跟踪高加汽液两相流疏水器运行情况,坚持做好设备运行统计。利用机组大小修期间定时检验高加疏水管道,预防高加疏水管道爆裂而引起停高加及故障停机事故发生。同时加强设备巡查,关注高加危急疏水门状况,杜绝泄漏、机械卡死设备隐患。

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