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港务集团公司
2015年1月
枫决金事敬
皮带机安全特点
具有很高的安全性,需要的生产人
员少,相比其它运输方式,发生事故的
机率低
旦出事,就是大事
皮带机安全事故分类
皮带机机损事故
2、皮带机火灾事故
3、皮带机人身伤害事故
事故规律
海因里希事故法则:是美国著名安全工程师海因里希提出的
300:29:1法则。统计了55万件机械事故,得出一个重要结
论,即在机械事故中,死亡、重伤、轻伤和无伤害事故的比
例为1:29:300。这个法则意思是说,当一个企业有300个
隐患或违章,必然要发生29起轻伤或故障,在这29起轻伤事
故或故障当中,有一起重伤、死亡或重大事故。
例如,某技工企图用手把皮带挂到正在旋的皮带轮上,因未
使用拨皮带的杆,且站在摇晃的梯板上,又穿了一件宽大长
袖的工作服,结果被皮带轮绞入碾死。事故调查结果表明
他这种上皮带的方法使用已有数年之久。查阅四年病志(急
救上药记录),发现他有33次手臂擦伤后治疗处理记录,他
手下工人均佩服他手段高明,结果还是导致死亡。这一事例
说明,重伤和死亡事故虽有偶然性,但是不安全因素或动作
在事故发生之前已暴露过许多次,如果在事故发生之前,抓
住时机,及时消除不安全因素,许多重大伤亡事故是完全可
以避免的。
1、2000.3.15皮带机皮带撕裂事故
2、2010.8.8皮带机皮带撕裂事故
3、2003.8.6皮带机皮带撕裂事故
4、皮带机火灾
5、日照港煤码头1993年“12.30火灾事故
6、527堆料机火灾事故
7、皮带机工伤事故
事故经过:
2000年3月15日,接卸“XXX轮煤炭,BC3皮带
机皮带撕裂约260米,撕裂原因为皮带机漏斗内
转换翻板与转轴锈蚀脱开,不能同步翻转,但未
掉落,现场启动BC2,漏斗即时岀现堵塞;翻板
被积煤冲击,掉落在BC3胶带侧,卡住在漏斗内
并直插穿BC3胶带,造成胶带纵向撕裂约260米。
更换新胶带价值1300元,修复费用4000元。事
故责任者为皮带机司机、作业队队长、中控室等。
事故经过
2010年8月8日,作业流程采用1号流程(BC1-BC2-BC3)
22:20时,农工队负责人到码头巡视时,刚好BC1停机
工人在处理皮带上从漏斗上掉下来的大煤块,当时负责控制
漏斗的工人ⅹⅹX向他反映:不知道什么地方胶带摩擦,
有一股橡胶臭味。他马上叫负责巡视BCl皮带的巡视工
不要启动BC1皮带,并马上检查BC1皮带。经检查BCI皮
带没问题,两人就去检查1号机房,在1号机房发现BC2皮带
已撕裂,×ⅩⅩ马上拉动急停拉线,紧急停机(急停时间
为22:45)。经勘查测量,BC2皮带在中间部位纵向撕裂250m,
同时在BC3距2号机房约60m处发现有一根098m长75×45mm
角铁金属构件,并在2号机房落料口处发现头部清扫器清扫块
脱落一块,变形一块
事故对对装卸生产造成了较严重的影响,并造成较大经济
损失,修复费用105300元,属一般机损事故
事故原因
该角铁金属构件来自2号漏斗,漏斗落料口西侧复板,
外面再用角铁加强。角铁采用节焊,两端和导料槽连接部位点
焊,经卸煤作业煤块冲击,造成角铁脱焊掉落到BCI皮带上,
混在煤中带走。
2.与煤炭混在一起的金属构件在输送过程中与煤块一起卡
在1号机房落料口处,造成皮带撕裂约250m,在BC2皮带急停
之前由于皮带撕裂后重叠空转,改变金属构件受力方向,加上
煤块冲击,金属构件随煤碳被输送到BC3皮带距2号机房约
60m处。
3.2号机房头部清扫器由于皮带从中间撕裂后,两边皮带
重叠在一起,侧向挤压造成清扫器的清扫块脱落和变形。
4.皮带巡视工工作责任心不强,岗位责任落实不到位,在
皮带撕裂至紧停(22:10-22:45)这段时间,负责BC2皮带巡视
的工人ⅩX站在靠近2号机房的10号泊位引桥处,而没有
站在皮带机边上巡视皮带
5.维修站维修质量差:7月30日下午13点左右××
修理2号漏斗落料口过程中,ⅹⅹⅹ在焊接加强角
铁时,一方面斗体生锈比较难焊,另一方面××X在旁边
再催促说好了好了,然后在焊接未完成的情况下,自己去切断
焊机电源,致角铁焊接质量存在缺眳
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