坚持改造创新发展报告.pdf

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坚持改造 创新发展 着力提高皮带运输能力 为切实提高同忻煤矿煤炭运输能力,发扬改革创新精神, 交流经验,树立典型,加快发展步伐,推进技术创新,探索 出具有煤炭行业特色的现代化矿井示范模式,为煤矿安全、 高效生产营造良好的氛围和安全保障,2010 年 9 月-2011 年 4 月,在集团公司总经理张有喜的领导下,同忻矿开展了以 “坚持改造,创新发展,着力提高皮带运输能力”为主题的 调研活动。现将有关情况报告如下: 一、调研过程中发现的几个主要问题 同忻矿自试生产以来,由于最初设计上的不足,在煤流运输 系统上存在着一些弊端,例如由于皮带溢水煤而导致皮带机无法 正常运转而被迫停车;风井主风机只有两道风门,存在安全隐患; 调度部门在全矿调度工作方面存在一些问题等。此次调研的主要 目的就是着力调查分析这些问题,进而提出改造方案,分析讨论, 逐步完善系统。此次调研主要提出以下几个问题: 问题一:原煤运输系统在大块破碎间内转载点较多,但由于 转载点漏煤筒缓冲设计上存在的不足,致使煤流经漏煤筒落入皮 带后对皮带的冲击较严重,增强了皮带的磨损程度。 问题二:101、111 两部栈桥存在倾角,常有溢水煤现象发 生,而溢出的煤落入下皮带后影响皮带运转而被迫停车。 问题三:由于703 皮带机在漏斗处卸煤不均匀,导致 705 刮 板机煤量大而 706 刮板机煤量小,严重时,705 刮板机上的煤量 远远超出其输送能力,最终导致 705 刮板机出现“头轮跳牙”现 象,被迫停机。 问题四:主通风机担负着同忻矿井下通风任务,是整个矿井 的咽喉,它的安全运行,关系到全矿井的安全,属全矿的要害部 位。沈阳院在土建设计时,仅设计了两道风门,倒运行时若一道 风门发生故障,风机将无法启动。按照《煤矿安全规程》规定, 每五年主要通风机做一次性能测试,如果不进行改造,不论在一 台正常运行或是停风的情况下,都无法做性能测试。 问题五:进入冬季后,备用主通风机百叶窗风门容易结冰, 严重影响风机的正常运行。 问题六:空压机用风量大,冬季气温较低,进入机房的冷空 气容易造成空压机管路和冷却器结冻,一旦出现结冰导致管路堵 塞,空压机无法开启。 问题七:做为全矿的总指挥—调度部门,在日常工作中的工 作日志还记录的不够详细,具体工作环节落实还不到位,不能够 把握住工作重点,掌握全矿工作动态的细节问题。在这样一个现 代化矿井的调度部门,调度员对先进设备的运用还不够纯熟。 二、调研问题的解决方案 通过此次调研发现,同忻矿煤流运输系统的基本概况是由于 最初设计上的不足,导致在后期生产中影响开机率的因素较多。 地面皮带队作为同忻矿煤流运输系统中的一个重要环节,是此次 调研活动的一项重点。就此次调研提出的几个问题,经过调研组 2 分析讨论后,提出以下解决方案: 问题一解决方案:为提高开机率,避免溢出的水煤落入下皮 带而影响皮带运转,在上下皮带之间加装挡煤隔板,使水煤不至 落入下皮带而影响皮带运转。挡煤隔板的安装,既提高了输送机 的开机率,又增强了系统的稳定性,可以说是此次调研活动的一 个亮点。 问题二解决方案:改善转载点漏煤筒内部缓冲效果从而对皮 带起到保护性也是此次调研的一个重点项目,经过研究实验后, 分别对各漏煤筒内部结构进行了改造,在其内部加焊缓冲舌板和 缓冲梁,改造后的漏煤筒缓冲效果明显提高,对皮带起到了保护 作用,延长了皮带的使用寿命。 问题三解决方案:为了避免这种“头轮跳牙”的现象发生, 调研组经过现场勘察、研究后发现 703 皮带机头下方的漏斗在设 计时存在缺陷,而致使煤流在进入到漏斗分叉处时不能均匀分散 到两部皮带上,因而导致上述现象发生。针对这种情况,最后提 出改造方案,即在漏斗内加装一个 “分煤器”。使得在漏煤过程 通过调节“分煤器”而调节煤流的方向,使煤流分散均匀。 问题四解决方案:经过调研,决定风道内增设两道风门,同 时每台风机对应的两道风门之间增加两道测试风门。这样不仅解 决了一道风门发生故障另一台无法启动的问题,同时也实现了在 不影响一台风机运行的情况下另一台风机做性能测试。 问题五解决方案:经过研究,最终决定采用 5.5KW 离心通 3

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