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中薄板坯连铸机常见事故处理预案
在连铸机生产过程中,常常会出现因设备、耐材及操作本身原因引发多种生产事故和异常情况,本教材介绍部分板坯连铸常见生产事故和异常情况,明确其发生原因及应采取预防对策,和事故发生后最好处理方法。
第一章 大包岗位事故处理预案
一、钢包滑动水口机构粘钢
1、发生原因
1.1保护套管有冷钢或开浇过猛,造成钢包开浇时钢水返溢,形成钢包滑动水口机构粘钢。
1.2保护套管内冷钢烧不洁净是发生事故关键原因;
1.3开浇过猛、保护套管挂不正是发生此种事故次要原因。
1.4机械手手柄没有打在上升位,没有压紧液压压力;
1.5 长水口液压压力不足,套管自动掉下。
2、处理方法
2.1粘钢较轻,不影响继续浇注时,浇注完本炉钢水后立即通知装包工处理。
2.2粘钢严重,滑动机构无法动作时,(1)假如钢包注流跟不上中包浇注速度,可降低拉速浇完本炉钢水,但拉速低于1.3m/min超出10分钟时,下炉钢水抵达必需更换下包钢水,下炉钢水没有抵达必需停止浇注;同时要预防低速浇注出现低温缩眼事故。(2)假如钢包注流超出中包浇注速度,待中包注满后转出钢包,将其它钢水注入事故钢包,预防中包溢钢烧坏设备。
3、预防方法
3.1摘挂水口时要配合好,确保水口挂正;
3.2水口内冷钢必需根本烧洁净;
3.3钢包开浇时不能过猛,宜半流开浇,待引流剂流出后,立即将水口插入钢水中,预防钢水二次氧化。
3.4挂好保护套管后必需确定机械手手柄打在上升位。
4、事故案例:长水口呕钢粘大包滑件
4.1事故经过
20XX年5月23日,甲班,中包浇注第二炉,长水口冷钢未烧洁净,钢水上翻粘到大包滑件上,未影响正常生产。
4.2事故原因
4.2.1长水口冷钢未烧洁净。
4.2.2钢包开浇钢流过大。
4.3防范方法
4.3.1确保水口冷钢完全烧洁净。
4.3.2小流开浇,缓慢放大。
二、钢包滑板穿钢或失控
1、发生原因
1.1液压站故障(停泵)、电器控制故障(停电)等造成滑板自动关闭。
1.2检修将进、出油管接反,转包时自动连锁为关闭状态,造成自动转包时滑板一直处于打开状态且无法关闭。
1.3滑板装配不妥(装配过紧、过松)、滑板有缺点,造成滑板穿钢。
1.4烧眼时没有打开滑板,将滑板烧穿。
1.5油缸活塞杆没有装在卡槽内,造成油缸没有动作。大包滑板油缸假如安装不到位,轻易在浇注过程中从滑道里掉出来。
1.6钢水温度过高,烧穿滑板。
2、预防及处理方法
2.1对1.1情况立即通知电工处理(一般故障主控工使用log in确定后即可重新开泵;故障不消除无法开泵),故障消除后立即打开滑板烧眼继续浇注,当中间包钢水重量小于8吨后仍然没有恢复,必需终浇,预防结晶器下渣造成漏钢事故。
2.2对1.2情况,检修更换油管后大包工必需确定开关动作正确,方可使用。万一发生,待钢包转到位后,反着使用“开”、“关”按钮即可,待本炉浇注完成处理;假如转包过程已将电气线路烧坏,可使用事故驱动将钢包转出。在无法判定故障原因时,千万不可慌乱,应首先使用事故驱动将钢包转出,预防大面积损坏设备。
2.3对1.3情况,只要发生滑板穿钢,应立即使用正常驱动或事故驱动将钢包转出,不可继续浇注,因为我厂钢包钢水静压力很大,滑板穿钢后很轻易扩大,造成平台设备烧坏。
2.4烧水口前,一定要确定滑板已经全部打开,不然不许可烧眼;判定滑板是否打开可经过油缸活塞伸出长度,是否轻易打火等方法判定。万一发生滑板烧穿,不要慌乱,可经过正常驱动或事故驱动将钢包转出,预防烧坏设备。
2.5 安装油缸时确定活塞杆装进卡槽且卡紧,碰到滑动机构不适宜,活塞杆略短情况,可临时松动卡头,将机构装好,本炉浇完后立即恢复,同时将情况向调度反应处理。要把滑道中冷钢清除,尽可能放到最里面;要把支撑架钢丝绳推到和油缸小于80度角度。
3.事故案例
3.1梅山钢铁厂2#VAI连铸机投产后约6个月(20XX年9月),大包工烧眼时没有打开滑板,连续烧眼多根,终将滑板烧穿失去控制,因为钢花四溅,且新工人没有经验,没有经过事故驱动将钢包转出,致使整炉钢水浇在平台上,结晶器、中包车、液压振动、弯曲段等设备全部报废,恢复生产时间达7天之久。
3.2本溪钢铁厂VAI铸机投产早期,钳工更换大包滑动机构油管时将进出油管接反,浇注前大包工没有确定油缸动作是否正确。电气连锁条件是大包回转台旋转时滑动机构处于自动关闭状态,旋转到位锁紧后才能打开。因为动作相反,造成钢包旋转时滑动机构处于打开状态。因为工人经验不足,事故发生原因不明,操作人员在钢包旋转到位能够进行钢流控制情况下,没有立即关闭钢流,也没有经过事故驱动将钢包转出,中包车、结晶器等设备烧坏。
4、事故案例:大包穿滑板事故
4.1事故经过:
20XX年3月11日乙白班,第二次拉钢,中包浇注第二炉,因为炉前故障,
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