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昆钢3#高炉延长干法除尘布袋使用寿命的实践
卢郑汀昆钢炼铁厂高炉一作
摘要:3#高炉煤气除尘采用布袋干式除尘,布袋使用周期为10个月,寿命较短, 在不影响除尘效果和生产顺行的前提下,通过用对损坏的布袋孔进行封堵的方法 取代当箱体布袋有损坏时,就全部更换的方法,使箱体布袋使用时间山原来的 10个月提升到18个月,降低消耗。
关键词:高炉煤气布袋除尘使用舍命
1、 概述
高炉煤气的净化工艺分干式和湿式两大类。在大型高炉中煤气净化常用的干 式除尘器有重力除尘器、旋风除尘器、袋式除尘器和静电除尘器;湿式除尘器有 环缝洗涤器和串联双级R形可调喉口文特里洗涤器等。高炉煤气干法布袋工艺具 有除尘效率高、节能、环保条件好等独特优势,从而在我国内大、中、小型高炉 上得到不断发展和推广。昆钢2005年对护高炉的煤气净化系统进行改造,山原来 的湿法工艺改为干法布袋除尘工艺,高炉有8个除尘箱体,每个箱体有布袋176 条,投入使用以来,有效的避免环境污染、节约了能源、提高了高炉风温,但使 用初期效果良好,随着布袋使用时间的增长,布袋工作环境的变化,布袋使用效 果变差,寿命逐步缩短,导致整个系统的使用成本较高。通过对除尘系统进行对 标挖潜,查找导致新布袋损坏,寿命缩短的原因。并以此制定治理措施,开展延 长护高炉煤气除尘布袋使用寿命的工作,取得了降低消耗,节约使用成本的效果, 并摸索出一套延长干法布袋使用舍命的实践经验。
2、 3#高炉干法布袋使用情况
昆钢炼铁厂3#高炉的干法除尘布袋使用寿命与和高炉顶压、冷风流量、顶 温有关,见表1、2。工艺要求干法除尘布袋的过滤性和通过性要高(即通过布 袋的煤气量要大),否则高炉会形成憋风现象。高炉出口的煤气流量大,造成参 与除尘的布袋反复冲涮,加剧磨损,加速布袋老化。高炉出口的煤气温度高,大 于280°C时,会严重影响布袋的使用寿命。如果高炉采用炉内打水或炉外对焦炭 打水的方式强制降低炉顶温度,进而降低高炉顶温,随煤气进入干法除尘布袋的 水雾,容易和煤气灰粘结,堵塞布袋的滤孔,使氮气反吹的效果不佳,反复进行 氮气反吹加剧布袋的损坏。主要有两个运行指标,净煤气含尘量和荒净煤气压差 值。①净煤气含尘量:高炉荒煤气经重力除尘,旋风除尘后,还含有直径小于 0.02mm的煤气颗粒,我作业区采用上海凌跃生产的莱克斯高温针刺毡及其配套 产品袋笼,经煤气取样调查,小于10mg/m3,达到除尘效果,符合生产工艺要求。 随着布袋使用时间的增加,针刺毡的透气孔会逐渐磨损。当布袋磨损后,透气孔 增大,逸出的煤气中含尘量上升,超过10 mg/m3时,需更换布袋。②荒净煤气 压差(即布袋前后压差):全新的除尘系统投入使用,荒净煤气的压力小于5kpa。 随着使用时间的增加,布袋上吸附的煤气灰颗粒会阻碍布袋的透气孔,影响透气 性。工艺上采用氮气反吹,将吸附的颗粒吹落。但布袋底部吸附的煤气灰颗粒反 吹效果不好,附着物不断增加和向上吸附,布袋透气性逐渐减小,形成煤气透过 性降低,使布袋前后压力差增大,影响高炉煤气通过,造成憋风,影响高炉生产, 需更换布袋。
表1 2008年3#高炉干法布袋除尘系统严?箱体的统计数据
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
高炉顶压 (kpa)
110
110
100
100
100
110
110
110
90
90
100
110
冷风流量
(m3/min)
1157
1180
1144
1155
1159
1182
1267
1158
1054
1021
1095
1207
煤气温度 (°C)
216
214
196
225
236
231
262
252
222
206
225
231
箱体内布袋 情况
好
卩、 2#箱 体布 袋损
坏
4\
6\
7#箱 体布 袋损
坏
3”、
5#箱
体布 袋损
坏
沪箱 体布 袋损 坏
好
好
好
好
好
2”、7* 箱体布 袋损坏
1\ 4\ 5* 箱体 布袋 损坏
布袋更换情 况
无
更换
更换
更换
更换
无
无
无
无
无
更换
更换
布袋压差 (kpa)
1.0
0.9
1.0
1.0
1.0
1.3
0.5
0.8
0.7
0.9
0..6
0.9
煤气含尘量 (mg/m3)
1.5
11
12
12
11
2.3
2.5
3.0
2.0
1.4
15
12
时间
^份) 名八\
1
2
3
4
5
高炉顶压(kpa)
100
90
100
110
90
冷风流量 (m'/min)
1138
1083
1138
1148
1084
煤气温度(°C)
249
250
245
230
221
箱体内布袋情况
3\ 6# 箱 体布袋损 坏
計箱体布袋 损坏
好
好
好
布袋更换情况
更换
更换
无
无
无
布袋压差(kpa)
0.9
1.1
0.
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