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国内氧气转炉炼钢地几个技术问题
钢铁研究总院工艺所杨文远2009-4-1
1.转炉地生产能力及容量分布
我国 2008 年底地炼钢能力约为 6.6 亿吨/年,其中转炉炼钢能力约为 5.6 亿吨, 电炉钢 1.0亿吨 15%) ,不同容量转炉地分布如表 1.b5E2RGbCAP
表1国内转炉地容量分布
转炉类型
座数
%
吨位
%
平均容量
大型转炉
34
5.52
8910
20.19
262.1
中型转炉
151
24.51
18400
41.69
121.9
小型转炉
431
69.97
16830
38.12
39.0
合计
616
100
44140
100
71.7
表2国内大型转炉<200~300吨)地吨位及座数
序号
厂名
吨位汉座数
序号
厂名
吨位汉座数
1
宝钢一炼钢
300x3
7
鞍钢三炼轧
250x3
2
宝钢二炼钢
250x3
8
马钢四炼轧
300x2
3
武钢三炼钢
250x3
9
武钢四炼钢
200x2
4
首钢二炼钢
210 汉 3
10
鞍钢鲅鱼圈
300汉 3
5
首钢迁安
210汇3
11
邯钢四炼钢
300^2
6
包钢二炼钢
210 汉 2
12
曹妃甸(京唐>
300汉 3
共计12个炼钢厂,34座转炉总计8910公称吨.
我国转炉地总吨位及炉子总座数都是世界第一,但炉子地平均吨位为71.7吨 /炉,远低于世界上工业发达国家.近年来我国新建了很多大、中型转炉,但同时新 建了更多地小型转炉,使得我国转炉平均吨位近 17年内仅增加了 29.1吨/炉 <1992年转炉148座,总容量6305吨,平均42.6吨/炉).在我国小型转炉中,多数 小于 50 吨.p1EanqFDPw
近几年新建地转炉多数在100吨以上,其中包括鞍钢、武钢、马钢、京唐等 大型转炉厂,这部分钢厂地装备条件属于当前世界上地先进水平,在今后炼钢生产 中将起到重要作用.DXDiTa9E3d
我国转炉炼钢地年产能力大约过剩 1.4亿吨,首先应该关停小转炉,大、中型
转炉中地陈旧设备也应部分关闭.
近十几年国外钢铁企业都在淘汰落后设备 ,炉子地平均容量加大,数目减少. 例如德国自1970年以来转炉由45座减少到22座,电炉减少60座,平炉全部淘汰. 法国地转炉由29座减少到9座,淘汰了全部平炉.日本改造了一些落后地转炉厂, 如和歌山厂采用了新工艺由6座转炉减为3座转炉,其钢产量不变.美国地转炉数
目减少部分原因是被电炉短流程代替 .RTCrpUDGiT
近十几年来国外新建大型转炉厂不多 ,主要是俄罗斯几个钢厂地平炉改成 200~300 吨地大型转炉 .巴西和印度新建了几座中型转炉 .国外主要产钢国家转炉 平均吨位为 200 吨/座.我国转炉平均吨位为发达国家地 1/3.5PCzVD7HxA 2.转炉高效吹氧技术
采用转炉高效吹氧技术地目地是提高转炉生产率 ,降低成本和淘汰落后设备 . 自 1996 年以来钢铁研究总院在唐钢、涟源钢厂、海鑫钢厂、太钢、首钢、 宝钢、武钢等 22 个钢厂进行了强化转炉供氧操作地研究 .通过提高转炉供氧强
度和优化 造渣 操作 ,使转炉炼 钢地吹氧时 间缩短 1.5~3 分/炉,钢产 量提高 8~15%.jLBHrnAILg
在进行转炉强化供氧研究中,通常进行以下工作:①测量氧气管道压力损失? ②设计高供氧强化地喷头 .③测量喷头射流流场特性和进行氧射流与熔池作用地 水模实验?④制订新地供氧、造渣工艺制度,并通过在转炉上进行吹炼实验加以完 善.在实验当中对于化渣、喷溅、脱磷、脱硫等工程都要研究 .为了系统地了解成
渣过程与化渣状况 ,还对炉渣地流动温度、岩相进行了系统地检测 .通过上述研究 ,
使转炉炼钢地供氧、造渣操作达到基本上合理 .xHAQX74J0X
转炉设备系统地改造通常包括加大氧枪直径、提高转炉风机地排烟能力和 烟气净化系统地能力 .
转炉进行强化供氧地设备改造和工艺研究地同时 ,还应使铁水、氧气、石灰
等原料供应、连铸地生产能力等与转炉地炼钢能力地提高相适应 .LDAYtRyKfE
近两年宝钢与钢铁研究总院合作进行地“大型转炉低硅铁水高效吹炼技术 研究”取得了良好效果 .通过改进氧枪喷头参数 ,加入合成渣等措施 ,解决了低硅 铁水炼钢化渣困难 ,脱磷率低,粘枪、粘烟罩等问题 .同时,将转炉地氧流量由 5 万 Nm3/h提高到6万Nm3/h,缩短了供氧时间,提高了生产率.2005年在宝钢一炼钢进 行地高效吹氧技术研究,将氧流量由6万Nm3/h提高到6.9Nm3/h,供氧强度达到 3.83Nm3/t钢.使吹氧时间保持在14.5min/炉左右.而且化渣、脱磷效果良好.使供 氧强度达到国际先进水平 .图 1 是转炉高效吹氧地技术方案示意图 .Zzz6ZB2Ltk
图1咼效吹氧技术
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