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某 电 厂 6 6 0 M W 汽 轮 机 带 负 荷 过 程 振 动 增 大 原 因 分 析
简述】
某电厂 2 号机组为东方汽轮机厂设计生产的 N660-25/600/600 型超超临界压力、一次中间再热、单轴、 三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,配套东方电机股份有限公司制造的 QFSN-660-2-22B 型发电机 2015年 8月,首次成功冲转,定速 3000r/min 时刻,轴振、瓦振良好,达到了国标对新装机组振动水 平的要求。
机组并网后,低压缸瓦振和发电机振动逐渐增大;机组负荷 450MWt, 5- 8瓦瓦振超过60 口 m 7瓦
轴振也超过110 口 m振动专业技术人员协助电厂对 2号汽机的振动异常情况进行分析和安全评估。
事故经过】
从机组首次并网后的历史数据来看, 2 号机组的振动异常现象主要有以下几个特征:
首次定速3000r/min空载运行时,机组轴振、瓦振良好;带负荷后,低压缸 B缸及发电机振动
随负荷升高明显增大,其中以 5- 8瓦的瓦振及7Y轴振对负荷的变化最为敏感,负荷大于 450MW寸, 5-8瓦的瓦振、7Y轴振就超过了报警值。
( 2)低压缸及发电机振动与负荷的跟随性具有可逆性,即随负荷升高而增大,负荷降低后,振动基 本能恢复至原始水平。
(3)初并网时刻,机组负荷 33.6MW(无功27.4Mvar) , 7瓦轴振/瓦振分别为33 口 m/13 口 m 8瓦轴振/
瓦振分别为24 口 m/38 口 m负荷增加至560MW寸(期间调整了无功功率),发电机振动达到峰值,7瓦 轴振/瓦振分别为136 口 m/76 口 m 8瓦轴振/瓦振分别为 86 口 m/92 口 m
( 4)瓦振与轴振比值偏大,即瓦振大、轴振小的问题:主要表现在 5, 6, 8 瓦上,目前普遍认为瓦 振与轴振比值的正常范围为 0.1?0.5 ;就2号机组来说,初定速 3000r/min时,瓦振与轴振的比值不 到 1,而带负荷后 6 瓦比值超过 2.5。
事故原因】
(1)6Y轴振经常出现间歇性大幅跳变,主要是 10Hz以下低频振动,且信号输出时好时坏,信号真实
性还有待证实。
振动表现异常的 5-8 瓦,以工频为主,从性质上来说,属于普通强迫振动。从机理上来看,振 动与 2个因素有关,一是激振力 ( 轴振大小可反映来自转子上的激振力的大小 ) ,二是动刚度;与激振 力成正比,与动刚度成反比。引起机组振动大故障的原因总的来说只有 2 个,一是激振力过大,二是
动刚度不足。 (3)轴振随负荷升高而增大,是激振力增大引起的。升负荷过程中, 6-8瓦轴振增大,
主要是工频分量的增大,表明转子上的不平衡量增加了。不平衡量包括 2 个部分,一是原始质量不平
衡,二是热不平衡量。热不平衡来源,最常见的原因是碰摩和局部受热不均使转子产生临时热弯曲; 由于碰摩与无功无关,考虑到发电机转子结构的特殊性,要注意匝间短路和冷却系统局部堵塞等问 题。
4)瓦振随负荷升高而增大,与 2 个因素有关:一是轴振增大导致瓦振增大;
二是热负荷的影响使支撑动刚度降低,轴振不变的情况下仍可能使瓦振增大,具体表现为轴振、瓦 振增大不成比例,如表 1 所示。
2个要素组成。从TDM历史
2个要素组成。从TDM历史
1)轴承座外部特性现场实测结果:沿轴向方向,从联轴器端到转子端 (也即从外端到内端 ) ,5-8号
轴承座中分面垂直振动逐渐增大,内端比外端振动高出 20 口 m左右。存在一定的差别振动,表明存在
受力不均的现象,导致连接刚度变差。
2)从TDM记录的超速试验过程瓦振 Bode图上发现,5 — 8瓦轴振在3000r/min?3360r/min范围内均 出现共振峰,瓦振则存在至少 1个共振峰,也就是说 5-8瓦轴承座在工作转速下存在一定程度的共 振,导致瓦振对激振力的变化比较敏感,出现了“轴振小、瓦振大”的现象。由于轴承座临界转速 只是稍大于工作转速,在负荷增加的影响下,轴承座结构刚度会有一定程度的降低,导致轴承座临 界转速更加接近工作转速,对激振力的变化 (也就是轴振的变化)更加敏感。从560MW与定速
3000r/min 时刻瓦振与轴振比值的对比情况,可以得到验证。
6)真空严密性试验过程中,真空度降低
6)真空严密性试验过程中,真空度降低
3kPa, 6瓦瓦振降低20 口 m 6瓦轴
承为坐缸式轴承,直接坐落在排汽缸上,表现出对真空非常敏感,也侧面印证了 6瓦动刚度不足的判
断。电厂技术人员反映, 6 号轴承箱曾因安装困难采取过切削处理,此举会降低轴承箱的刚度和强度, 基本可以证实对 6 号轴承箱存在动刚度不足的判断。
防范措施】
根据变参数运行试验及振动分析,认为 2号机组振动异常现象是结构动刚度不足和热不平衡综合引起 的,并有如下建议:
(1)由于
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