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皖能马鞍山发电有限公司 2号机组 2013年 4月 10日
皖能马鞍山发电有限公司 2 号机组汽轮机高调门流量特性优化试验方案负责单位:
科讯电力技术服务中心协作单位:
皖能 xx 发电有限公司起日期:
2013 年 4 月 10 日 14:00——20:
负责人:
xx
工作人员:
xx、xx
编写
______
审阅
______
审核
______
批准
______00
皖能 xx 发电有限公司 2 号机组
1 / 5
汽轮机高调门流量特性优化试验方案
1、试验目的
为提高皖能马鞍山发电有限公司 2 号机组运行的安全性和经济性,根据合同要求,我单位计划于
2013 年 4 月 10 日对 2 号机组汽轮机高调门进行流量特性测试及优化,并完成 2 号机组汽轮机进行单 / 顺阀切换试验。
2、试验条件
1)、机组在设计的正常工况下稳定运行,负荷能从额定负荷(汽机高调门全开时)至 60%左右的额定负荷范围之间变化。
2)、试验过程中由运行人员手动控制燃料量维持主汽压力稳定。
3)、信号测量设备应满足精度要求并有效期内的检定合格证书。数据记录通过分散控制系统进行。
4)、历史数据站工作正常,能完成对主汽压力、调节级压力、给定值、流量指令、阀位指令 / 开度、功率等参数的采集,并能生成 *.csv 或*.xls 格式文件,且数据分辨率满足测试要求。
3、试验内容
通过汽轮机高调门流量特性测试及参数优化试验,根据机组实际特性及标准流量参考线对多阀、单阀流量特性进行统一整定。
4、试验方法及步骤
4.1 各高调门单个流量特性测试
(1)、由运行人员将机组负荷升至 90%额定负荷左右,并将所有汽机调门全开,记录下当前机前压力值。
(2)、逐渐减小 GV1阀门指令,直至该调门全关。在此过程中其它调门一直维持全开状态。试验过程中由运行人员手动控制燃料维持主汽压力稳定。
2 / 5
(3)、GV1阀门全关且主汽压力稳定后,由热控人员逐渐将该调门调整至全开位。
(4)、按照
(2)、(3)步骤顺序依次进行 GV
2、GV
3、GV4高调门的阀门流量特性测试试验。
4.2 单阀方式下高调门整体流量特性测试
(1)、由运行人员将机组负荷升至 90%额定负荷左右,并将所有汽机调门全开,记录下当前机前压力值。
(2)、由运行人员在 DEH画面上阶跃减小目标值(阶跃量 2%),设定值变化速率设定为 0.5%,使汽机高调门逐渐关小,直至机组负荷降至 60%额定负荷左右。每次目标值变化后需待主汽压力稳定时再进行下一负荷点的测试。
(3)、试验过程中由运行人员手动控制燃料维持主汽压力稳定。
(4)、记录上述过程中单阀运行方式下汽机高调门的整体流量特性。
4.3 单阀 / 多阀控制方式切换预试验
首先在 70%额定负荷左右,逐渐降低主汽压力,将主汽调阀调整至全开位置,在 DEH控制回路中,按下 “顺序阀控制 ”按钮,开始由单阀向顺序阀方式切换过程,试验过程中出现轴承振动、瓦温变化大现象,应立即终止试验。、
4.4 多阀方式下高调门整体流量特性测试
(1)、由运行人员将机组负荷升至 90%额定负荷左右,并将所有汽机调门全开,记录下当前机前压力值。
(2)、由运行人员在 DEH画面上阶跃减小目标值(阶跃量 3%),设定值变化速率设定为 0.5%,使汽机高调门依次关闭,直至机组负荷降至 60%额定负荷左右。每次目标值变化后需待主汽压力稳定时再进行下一负荷点的测试。
3 / 5
(3)、试验过程中由运行人员手动控制燃料维持主汽压力稳定。
(4)、记录上述过程中多阀运行方式下汽机高调门的整体流量特性。
(5)、根据 4.1 至 4.4 的试验数据完成高调门流量特性计算与优化,并将优化结果填入控制系统中。
4.5 单阀 / 多阀控制方式切换试验
(1)、不投入协调方式下切换试验:
在 70%额定负荷左右,机组由运行人员手动控制,待运行工况稳定
10 分钟
后,在 DEH操作画面中,按下 “顺序阀控制 ”按钮,开始由单阀向顺序阀方式切换过程,试验完成后待机组稳定运行 10 分钟,再反向进行试验。记录下试验数据并进行分析。
(2)、投入协调方式下切换试验:
在 70%额定负荷左右,机组投入协调运行方式,待运行工况稳定 10 分钟后,在 DEH操作画面中,按下 “顺序阀控制 ”按钮,开始由单阀向顺序阀方式切
换过程,试验完成后待机组稳定运行 10 分钟,再反向进行试验。记录下试验数据并进行分析。
(3)、若试验过程中出现轴承振动、瓦温等主要参数变化大现象,应立即终
止试
验。
5、注意事项
(1)、试验过程中应密切注意汽机轴承振动、轴向位移、差胀、瓦温、主再
热汽
温等重要参数的变化。
(2)、在多阀方式下调门流量特性测试试验中, DEH减小负荷目标值不应太大,以免影
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