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压器事故
、事故经过:
事故前运行方式
#2工作变压器接于 B 段母线上正常运行。
#2工作变压器接于 B 段母线上正常运行。
空分 10kVA、B 段母线分列运行,母联断路器处于热备用状态,空分
空分 380V 配电室运行方式
空分380VPCA、PCB段母线分列运行,母联断路器处于热备用状态。 PCA段母线经进线开关(011BGA01GS001)
接于空分1#工作变压器低压侧且在工作位正常运行; PCB段母线经进线开关
(011BGB01GS001 )接于空分2#工作变压器低压侧且在工作位正常运行。
事故前保护设备投入情况
1.空分10KV配电室继电保护设备正确投入。
2.空分380V配电室继电保护设备正确投入。
2013年05月22日05点00分,接到夜间值班人员电话通知,空分 380V配电室有冒烟现象。电气检修人员到
达现场后立刻打开变压器外壳高压侧外门,观察事故现场,发现变压器进线电缆 A相已击穿,变压器 C相绕组
有大面积放电痕迹,变压器进线电缆 B相连接处对外壳门有放电痕迹。随后对空分 10KV配电室、380V配电室
进行检查,发现 10KV空分#2工作变压器开关(011BDB02)跳闸,空分 380V配电室低压 PCB段 进线开关(011BGB01GS001)跳闸,低压PCB段母线失电,快切装置为闭锁状态。电气运行人员、电气一次人 员及电气二次人员对现场相关电气设备进行检查,由电气运行人员对正常设备进行送电及恢复。
、事故原因分析:
一)电气一次检查情况
电气一次事故分析情况: 2013 年 5 月 22 日 14 点 00 分,检修人员拆开空分 10KV#2 工作变压器外壳及高压、 低压侧连接线,对变压器进行试验检查,试验结果如下:
1.变压器绝缘测试( 2500V 摇表):
高压侧单相对地绝缘: A相无穷大;B相无穷大;C相无穷大,高压侧相间绝缘: A、B相无穷大;B、C相无穷
大; A、 C 相无穷大。
2.变压器直流电阻测试(双桥):
高压侧阻值: A 相 0.473 Q; B 相 0.467 Q; C 相 0.468 Q;
计算不平衡率为 1.28%
变压器高压电缆直流耐压试验:
高压进线电缆规格为 3*120mm2 , A相直流耐压至 32KV保持一分钟,泄漏电流正常; B相直流耐压至32KV
二)电气二次检查情况
1.2013年05月22日04点29分34秒,由于10KV空分#2工作变压器高压侧电缆故障,造成 10KV空
分#2工作变压器开关(011BDB02)过流I段保护动作,动作值: 24.25A ;过流I段定值:8.03A;过流
一段动作时间:0S,同时由于变压器高连低保护动作,空分 380V配电室低压PCB段进线开关(011BGB01GS001)
跳闸。
2.04时29分35秒,空分380V配电室快切装置检测到低压 PCB段母线失压,快切装置启动非正常工况切换, 切换方式为同时切换,即发岀跳 PCB段进线开关命令,延时后发合母联断路器开关命令。但由于 PCB
段进线开关的控制回路电源取自 PCB段母线上,而此时低压 PCB段进线开关已跳闸,低压 PCB段母线电压
为0V,则快切装置所发跳 PCB段进线开关命令失败,同时母联断路器开关合闸成功,快切装置根据内部逻
辑检测到PCB段进线开关跳闸命令失败后,启动解耦合程序,跳开母联断路器开关。快切装置显示非正常
工况切换失败报警,快切装置闭锁,整个过程中保护装置均属正确动作。
三)短路故障原因分析
根据现场勘察和试验以及录波图分析,此次事故的直接原因为变压器电缆安装位置不当, A相电缆弯曲半径
过小,电缆内部绝缘经长时间受力被破坏,绝缘水平降低,再由于电缆头制作过程中,铜屏蔽层处制作工艺 不合格,铜屏蔽层过长,超过 10kV电缆头制作标准规定的 55mm,并且屏蔽层处理不规范,留有毛刺和褶皱,
最终导致 A 相电缆击穿并对地(铜屏蔽层)放电造成接地短路并产生弧光(第一个周波),弧光使空气电离造 成电缆A相与变压器接线端子 C相两相相间短路接地 (第一至第三个周波),进而发展成三相相间短路 (第三 至第五个周波) ,随后变压器保护动作,故障切除,录波电压和电流恢复正常。因此,电缆内部绝缘被破坏,
10kV高压电缆头制作不规范,导致 A相电缆击穿并对屏蔽铜皮放电造成接地短路并产生弧光,进而发展成三
相相间短路是此次故障的直接原因。阜新工程公司维护人员没有按照工艺标准制作电缆头,并且在电缆头制 作过程中没有严格按照三级验收进行质量把关,从而没能及时发现电缆头存在的质量隐患,以至于导致此次 事故的发生,对此次事故负有主要责任。
2012年 05月 08日曾发生过类似事故,当时的技术管理人员未能彻底分析清楚事故原
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