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安全案例教育集 运输顺槽工作面瓦斯报警事故案例分析 (2015.6.4) 2014 年 6 月 4 日夜班6 时 40 分左右,3207 后切眼掘进二队 (刘溪水队)风机 看护工侯旭泉发现风机处第二节风筒被吹开 1 米左右,跑风严重,一人无法处理, 迅速跑至工作面通知作业人员。班长毕卫民带领三人前往风机处处理,发现该节 风筒已被吹开 5 米多,处理过程中风筒开口长度达 9 米,无法修补,进行停风更 换处理。在此过程中,3102 运输顺槽北工作面因无风,工作面、回风流、混合 回风流瓦斯传感器均出现上限报警。恢复送风后,瓦斯随风流吹出过程中,导致 南回风集中巷瓦斯传感器上限报警。 经对破口风筒查看核实,掘进二队该节风筒陈旧,质量差,多处有破口修补 痕迹,撕裂起始点 (拳头大部位)早在其他头面使用时就被划痕受损,已撕裂成稀 边,因风机双级供风,风量大,长期通风过程中,被吹开,并顺风筒长距离撕裂, 导致工作面无风,瓦斯超限报警。 事故原因: (一)直接原因 掘进二队风筒陈旧,多处破裂修补和被划伤,质量差,在使用过程中受损部 位被吹开,受风力作用,顺风筒长距离撕裂,造成工作面停风,瓦斯超限报警。 (二)间接原因 1、掘进二队对通风瓦斯管理差,违规使用不合格风筒,且对风筒受损部位 未及时发现和处理,导致被撕裂。 2、通风区监管不到位,对风筒质量缺乏验收,现场监管未能及时发现风筒 隐患和落实整改。 防范措施: 1、要求川九项目部加强风筒质量管理,对不具备使用条件的风筒严禁使用。 2、通风区要做好各掘进队组新挂风筒的检查验收工作,严把质量关。 3、各队组及瓦检员要加强现场风筒使用完好情况的巡查,发现破口、漏风 现象及时处理。 4、各级管理人员、安检员加强各作业现场的通风、瓦斯管理,发现隐患及 时落实处理,确保作业安全。 第 1 页 安全案例教育集 机电运行队 “2013.1.1”主通风机双停事故案例分析 (2015.6.11) 2013 年 1 月 1 日7 时 22 分 28 秒,地面运行的 2#主通风机发生负载过流跳 闸,通风机房值班人员刘洋伟发现 2#主通风机停止运行,立即进行人工切换至 1# 主通风机,在 1#变频柜进行操作,合 QS2 隔离开关发现合不上,没有时间检查 合不上闸的原因,于是查看 2#风机的各项监测数据均正常,果断决定再启动 2# 主通风机运行。经调查 1#合不上闸的原因是高压带电存在电磁闭锁,不能直接 合闸,需停掉高压电源,合上 QS1、QS2 隔离开关,然后再合 KM1、KM2 断路器送 电运行,然后在 8 时 分切换至 1#主通风机运行,调查 2#主通风机负载过流调整 原因, 目前2#主通风机过流原因正在调查。 主通风机双停时间为 8 分钟,导致井下部分工作地点瓦斯超限,装载硐室瓦 斯浓度为 0.545%,持续时间 1 分 04 秒;3203工作面瓦斯浓度为 1.515%,持续时 间为 1 分 56 秒 ;3203 工作面上隅角瓦斯浓度为 1.26%,持续时间为 1 分 56 秒;3203 回风顺槽高帽区瓦斯浓度为 1.435%,持续时间为 2 分 13 秒; 3203 回风顺槽回风流瓦斯浓度为 1.660%,持续时间为 2 分 12 秒 ;3203工作 面后溜机尾瓦斯浓度为 1.240%,持续时间为 1 分 39 秒 ;东回风测风站瓦斯浓度 为 0.715%,持续时间为 49 秒。 事故原因: 1、2#主通风机发生故障后值班人员不能按照正规程序进行操作,切换至 1# 风机运行,对现场设备运行状态不熟悉,机电运行队对职工的岗位操作培训不到 位,值班人员不能熟练操作。 2、主通风机不能实现自动切换,需改造。 3、日常检修发现变频柜内有冷凝水现象,需在柜内加装除湿加热器。 防范措施: 1、加强职工业务培训与学习工作,强化岗位人员操作技能,做到应知应会, 熟练快速操作。 2、加强机电设备日常检修与维护工作,发现故障及时处理,有效杜绝事故 发生。

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