实训中心 烧结生产案例 烧结系统事故统计及分析.docVIP

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Xingtai 烧结矿生产案例 某厂2009年烧结系统事故统计分析 序号 日期 事故名称 事故原因 6——4 2#称量皮带开膛 原料中含有大块卡住下料口 6---5 环冷机打滑事故 环冷机打滑,中控未及时停机,造成受料斗前后积料,无法开车,停机2.5小时。 6——6 6#混匀料称量皮带开膛 原料中含有大块卡住下料口 6——20 断煤事故 燃料称量皮带打滑造成不下料 6——21 粉子仓事故 烧结过程控制出现波动 7——6 侧烧嘴三个吹灭,一个着火 煤气压力出现波动,看火工未及时发现,将三个烧嘴吹灭,险些酿成安全事故 6——21 1#风箱翻板积料无法打开 中控工未及时按要求对开度不全的翻板进行开度变化 6——29 跑红料事故 五台环冷鼓风机只开两台,未及时减料 6——24 煤仓混料 上煤时岗位工未区别煤和混匀料,未及时拉停,造成煤仓灌入混匀料。 6——21 跑生料事故 中控切错阀门,在未点火的情况下进行布料操作 7——14 4#称量皮带开膛 混匀料中含有大块,岗位工发现不及时 7——13 跑生料造成环冷机着火 中控调控参数不合理,水分及料层控制不合理,造成此事故 7----31 脱水器压窜事故 脱水器蓄水方式不对,未从第一级蓄水,造成前三级无水,煤气压力波动时,造成压窜。 8----16 混合料仓蓬仓事故 辅门掉一个,处理时间20分钟,未将料及时放出,造成蓬仓。 9----13 混合料仓蓬仓事故 开机时水分控制不好,跑湿料,圆辊未及时开启,等料位涨起时蓬料仓。 9-----22 2#混匀料称量皮带开膛 料仓掉大块卡住皮带,发现不及时 9---13 烧下压皮带事故 铺底料流到散料漏斗进而流到烧5皮带,烧下插板未关,造成压皮带,致使烧5磨损,头轮摩擦皮严重磨损。 9----25 混料粘台车事故 混匀料仓上焦粉,配料未采取得力措施,导致焦粉配量过大粘烧结机台车,处理大块及环冷打水降温停机1小时,造成严重的操作事故。 11---13 LS5压皮带事故 二系列冷筛多次自停,中控未及时通知岗位工到现场确认,岗位工未按规定巡检,由于多次自停,导致一筛余震时间较长,漏斗积料,再次开车时造成皮带压打滑未及时发现。 11---27 Ls1机头漏斗堵 板式给矿机衬板500*600掉,堵到ls1机头漏斗,造成停机35分钟 12---1 跑红料事故 丁班二次混合机耦合器三次流量报警停车,造成混合料焦粉过大,烧生料,临时停机再开机时上料量过大,料层过厚,进入环冷机时造成二次燃烧,停机70分钟。在处理事故过程中及交接班过程中,乙班情况不明,处理事故时间长,措施不得力。 12---1 夜班转8紧停对地。 造成停机1小时10分。 12---20 板式给矿机过负荷停机事故 下午4:30中控显示板式给矿机变频器故障,过负荷停机,未停烧冷,将卸料斗卸满,电工恢复后仍开不起来显示过负荷,将启动频率加大5hz后还是开不起来,遂组织割后档钢板卸料,当启动频率调到8时反转运转,料位降低后正传运转,卸空后检查内部并无异物。经分析原因不清。造成5h停机事故。 12---26 煤仓混大块焦炭粘台车事故 四辊不吃料,发现不及时,焦炭出料仓后配料未及时发现,采取措施不得力,造成减料生产。 2010.1.1 LS3皮带开膛事故 南1筛筛嘴衬板掉将ls3皮带刮开,岗位工发现时已开始漏料,但未及时将设备停下,而是进行汇报,导致开口越来越大,造成停机3个小时事故。 2010.1.11 烧结机机尾摆架配重链条断顶限位停机。 运行中,链条断顶限位停机,用倒链拉住临时处理,停机3.5小时。 炼铁厂2008年7月11日一烧检修后卡台车事故分析 一、事故经过: 7月11日18:50烧结机检修后开机生产,生产过程中各参数基本正常。20:55主控监视画面显示烧冷系统故障,主控给烧冷送电送不上电,随即通知电工、钳工。电工复位送电后,手动试车,环冷机正常,烧结机开不起来。然后对烧结机进行检查,发现烧结机摆架后移,台车顶一次刮刀,经打倒车调整后,烧结机不能正常启动,初步判断故障点在烧结机尾轮。后经反复倒车检查发现机尾灰斗轨道支架开焊脱落,卡在灰斗与一次刮刀之间,处理后12日0:40开机。6月12日3:55主控报烧冷系统故障停机,主控通知维检处理,经检查发现烧结机尾一次刮刀变形移位,造成刮刀与台车间隙变大,淤料顶停烧结机。维检公司在查清事故原因后开始处理,由于完全恢复一次刮刀所需时间较长,对生产影响较大,所以请示值班厂长并请示值班厂长同意,决定临时去掉一次刮刀。处理完毕后准备运转烧结机,5:52烧结机送不上电,经查是机尾移动摆架顶限位,拆除限位后正常,同时发现混合料矿槽堵料,一烧工区开始处理混合料矿槽,由于矿槽内存 二、影响范围 两次停机共计7小时40分钟,并且造成5#高炉上落地机烧。按炼铁厂

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