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宰鸡厂污水处理工程及有关问题探讨
随着菜蓝子工程的不断发展,各种不同规模的宰鸡厂在各地相 继建立。在宰鸡过程中,产生大量的废水,废水呈红色,含有较高的 COD (含量高达1000mg/L)、S S和油脂。山东省环境保 护科学研究设计院在承担某屠宰厂的污水处理工程的设计时,采用 气浮/生化的工艺,使污水经过处理后达到GB 8 9 7 8-9 6现 有企业一级排放标准,且己稳定运行一年多。本文就宰鸡废水处理的 设计问题谈谈自己的体会,供同行参考。
1水量水质
宰鸡生产为两班制。本工程的生产规模为日宰杀肉食鸡8 0
0 0只,平均每4 3 2只鸡重量为1吨,每吨鸡排水1 9 nr,每天 共排污水3 5 1 主要来自烫鸡和开膛冲洗工段,另外还有冷冻
车间排出的少量冷冻水。生产过程中排水基本上均匀、连续。工程设 计能力为3 6 0 nr / d。
宰鸡废水的水质有以下几个特点:种鸡一般均食用动物性饲 料及复合配合饲料,宰杀时,鸡診里的食物又全部排到废水里去, 使废水含有一定量的泥砂、悬浮性有机物、蛋白质及氮、磷等;废水 中含有一定量的鸡毛,在水中呈悬浮状态而非飘浮状态;烫鸡工段 使废水含有一定量的油脂,天冷时废水的浮油十分明显;鸡开膛时, 大量小肉屑跑到废水中去;废水中含有一定量的鸡血,呈红色,鸡 血中的主要成份为血红蛋白。污水资料见表1
污水量
COD
BOR
T N
P SS OTL
色度 pH
i 60 m1 / d
1000
550
50
8 1 23 0 60
d50 8 - 9
2工艺流程、工程设计参数及处理效果
根据以上水质特点和部分实验结果,我们确定采用如下的废 水处理工艺流程:
废水f沉砂池一捞毛机一调节池f混凝气浮一生物接触氧化 f二沉池f达标排放
2 1沉砂池:鸡診里含有大量的泥砂,必须设置沉砂池。本工程采 用平流式沉砂池,污水量时变化系数按1?3考虑,最大流量时的停 留时间按6 0秒设计。
2 2捞毛机:屠宰废水中含有大量悬浮性的鸡毛,极易堵塞泵体和 管道,所以必须认真对待(不设捞毛机,每天仅清理泵底阀就需8 一 1 0次)。解决鸡毛问题,首先要加强生产管理,减少鸡毛流失; 其次我们在工程设计中采用了YT—1 5 0 0捞毛机,捞毛机筛网 的孔径为2 0目。捞毛机的工作过程是:当含有鸡毛的污水流入筒形 筛网后,鸡毛被截流在筛网上,随着筒形筛网的旋转,纤维被带至 筒网的上部,经水冲洗后落在滑毛板上,滑落至集毛盘再由人工清 理;筒的驱动是以水作动力,用冲毛水分出一部分注入水斗,在水 重力作用下使水产生扭矩,从而使圆筒旋转,不需电力及电器装置。 本工程仅仅是为了截留鸡毛,故筛网孔径较大。
2 3调节池:屠宰厂采用两班制,其排水量变化可由图1表示:
Q
Y
Q
■ .■
12
Q
()2
()2 4
指标
COD
BOR
T N
P
SS
OTL
色度pH
进水{ mg, L)
1 000
5 50
50
3
1 230
60
d50 8 ? 9
岀水{ mg/ L)
350
27 5
40
d
369
9
1 50 7 - 8
去除率〈%)
65
50
20
50
70
85
66 .7
G 8 10 12 14 16 18 20 22 24 {时何 ffll屠宰厂污水量变化曲线
表2 混凝气浮的处理效果
由图1可见,每天上午8时至下午2 2小时为排水时间,共1 4小
吋,排水360川而1 4小吋构筑物乂可处理废水:1 4^24 X 360 ? 210儿则 调节池有效容积最小为】50亿
2 4混凝气浮:采用泵前负压抽吸投加混凝剂,通过水泵叶轮的高 速旋转作用,造成高度紊流,使混凝剂和废水快速混合,通过能量 恒算,部分溶气的能耗高于全溶气,其平衡点为
2。W 采用全溶气系统,有利于形成共聚气浮(气泡和矶花聚); 刮沫机刮沫周期为0?5小时,过长过短都不好;混凝剂采用有机阳 离子高分子,投加量为0?0 3 %0 ,即每方水投加量为0?0 3 L , 混凝气浮的处理效果见表2。
2 5生物接触氧化及二沉池:屠宰污水经混凝气浮处理后,B O D
5 / COD为0. 7 8,可生化性很好,但这只从热力学的角度,说 明废水经生化处理后,出水c 0 D可以达到很低的浓度。由于废水中 含有一定量的蛋白质,其降解速度很慢,所以虽然混凝气浮出水C
0 D浓度很低,但生化处理停留时间不宜过短。本工程的废水停留时
间为1 0小吋,曝气池有效容积为1 5 0心采用推流式,分两格,
每个池子有效容积为7 5 ,有效水深2 . 6 m,气水比采用1 5 : 1 ,选用 L 2 1 L D 风机一台,Q=5 . 0 7E‘/min,Ap = 3
9. 2 KP a o风机安装除在进出口采用消声器外,还在风机基础周
围采用3 0 0 X 8 0
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