2014年化工企业事故事件案例汇编详解.pdfVIP

2014年化工企业事故事件案例汇编详解.pdf

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2014 年化工企业生产安全事件案例 山西兰花科技创业股份有限公司 2015 年 1 月 15 日 第一章工艺事件 丹峰化工公司“2 20· ”锅炉灭火事件 一、事件经过: 2 月 20 日凌晨 3:16 分许,锅炉操作工发现汽包压力下降,床温下跌, 从监控画面上发现锅炉西侧给煤管不下煤,立即组织查找故障,操作工采 取降负荷、关闭二次风、返料风,落煤管经反复捅已疏通,但由于炉温下 跌过快,打开炉门填木炭,操作工加大风量运行,不流化导致灭火。 二、事件原因: 1、燃料煤长时间湿度加大形成结块,湿煤结块堵塞落煤管,长时间附 着在Ф159 的落煤管内壁上,使管内径逐渐缩小引起堵塞。 2 、现场操作工未按巡检标准对落煤管进行检查,未对落煤管是否通畅 进行确认;同时没有备好应对突发情况的基本工具,导致在救火时因工具 不到位贻误时机。 三、防范措施: 1、当班副操负责检查从煤场到煤仓是否有使煤增湿的因素,一经发现 立即采取补救措施,防止类似事件发生。 2 、巡检工按时巡检,及时对落煤管情况进行确认核实,发现存在问题 立即解决,准备好必要的工具。 3、车间加大对给煤、给水、除尘等关键系统的管理,制定出相关管理 制度,采取防范措施,确实做到不断煤、不缺水、不扬尘。制定巡检落煤 管、给煤机、煤仓等标准、频次以及清理落煤管的间隔时间,针对不下煤 应急措施,加大监督力度。 化工分公司 20 吨锅炉连续两次结焦灭炉事件 一、事件经过: 3 月 31 日晚班 22 :08 左右, 20 吨锅炉炉温波动幅度大,大幅度降温 一次,最低降至 570 ℃,通过加木炭,减风的操作控制后,没有稳定炉况, 22 :40 分左右,温度降至 620 ℃,岗位人员在处置过程中发生高温结焦, 4 月 1 日早班 3 :40 ,重新启炉,生产逐步加满负荷,恢复生产。 4 月 2 日 早班 4:00 左右,同样发生了炉温波动,处置过程中,造成结焦停炉事件。 二、原因分析: 1、20 吨锅炉技术与运行管理混乱是造成 20 吨锅炉连续结焦的直接原 因。燃煤管理差,煤中有大块矸石,堵塞风道,未要求过筛处理;下底料 管理混乱,无下料时间与数量的技术管理;给风与给煤量无技术数据,进 风量与给煤量随意性大。每次事件基本都是在下底料之后发生,底料下的 多,炉内热量减少,加煤时炉温下降,再加木炭提温,待炉温回升,炉内 可燃物量又太多,所以结焦。 2 、炉温波动时,采取应急措施不得当,未及时压火重新启炉;在锅炉 历年运行过程中,发现炉膛截面过大,风机与风量不匹配,在 2009 年大修 过程中,封堵了炉膛外围三排风帽,造成炉内蓄热偏小,炉温出现波动时, 难以控制。 三、防范措施: 1、加强入炉煤质管理,锅炉用煤全部使用过筛煤,东库区为过筛大阳 煤成品库,专人负责,每周取样分析一次。 2 、锅炉运行控制,稳定鼓风量,根据入炉空气温度的变化,调整鼓风 开启度;稳定给煤转速与下料量。 3、炉温波动控制:如遇到炉温波动,炉膛温度低于 800 ℃,杜绝减风 操作,立即组织进行压火处置,不得使用木炭救火,预防锅炉结焦。 4 、布风系统检查:利用小修机会,按照布风板风帽安装图纸,检查风 帽安装是否符合要求。 5、技术改造:利用年度大修机会增加锅炉 DCS 操作系统,增设鼓风 流量计,数字显示给煤转速表。 清洁能源公司锅炉车间 1#锅炉灭炉事件 一、事件经过: 2014 年 7 月 5 日 15:45 分,锅炉车间操作工梁某发现 1#流化床温从 940℃迅速下跌, 随后发现 1#给煤机落煤口堵塞。 此时看煤工肖某不在现场 去打扫卫生。 减温减压操

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