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一、 项目的来源及编制依据
自2003年停止外销轻油以来,液化气站生产的轻油全部打入 明一联合站原油系统,经常造成原油含水率上升,外输指标超标,不 利于原油上产。如果将轻油外销,将消除对原油系统的消极影响,并 产生很人的经济效益。
根据局、厂统一安排部署,冃前我站所产轻油已达到外销条件,
轻油装车台已经投用,所产轻油将为三厂创造相当可观的效益。但是, 由于受设备、工艺以及生产成本等因素影响,我站轻姪回收装置不能 全年运行,每年4-9月处于停产状态,且生产期间轻姪收率和产量偏 低。针对这些问题,为提高轻姪产量,保证轻姪回收系统全年平稳高 效运行,亟需对系统工艺进行优化。
卫城伴生气气体组分与我站处理后气体组分分析报告(见附 件)。
二、 现状简介及存在问题分析
(一)现状简介
采油三厂油气集输大队液化气站于1986年11月建成投产,以处
理文明寨和卫城油出伴生气和外输供气量为主,口前伴生气日集气量
0-5. 5万立方米。天然气处理装置于1994年改造并投产运行,采用 低压+氨制冷+膨胀制冷+低温低压塔分憎的主体工艺,设计c3 ?综合收 率74%。目前,设备老化严重,能耗高、效率低。尤其是装置的关键设 备涡轮膨胀机组的最大日天然气处理量已降至2. 5X104Nm3左右,膨胀 机制冷温度也由原来的一70°C±升至一40°C,天然气C3+综合收率也已 降至12%。
伴生气组分:
序号
组份
百分体积(%)
序号
组份
百分体积(%)
1
氮气
0. 99
8
异戊烷
0. 84
2
甲烷
74. 68
9
止戊烷
0. 70
3
二氧化碳
2. 62
10
总已烷
0. 57
4
乙烷
9.21
11
总庚烷
0. 48
5
丙烷
6. 06
12
总辛烷
0. 00
6
异丁烷
1.36
13
总壬烷
0. 00
7
正丁烷
2. 48
14
总癸烷
0. 00
其它
真实密度(kg/m3)
0. 9493
真实相对密度
0. 7881
计算
平均分子量
22. 69
CF 含量(g/m3)
274.0
结果
C5+含量(g/m3)
69.4
处理后的气体组分:
序号
组份
百分体积(%)
序号
组份
百分体积(%)
1
氮气
0. 98
8
异戊烷
0. 23
2
甲烷
74. 65
9
正戊烷
0. 13
3
二氧化碳
1.93
10
总已烷
0. 06
4
乙烷
10. 79
11
总庚烷
0. 06
5
丙烷
8. 00
12
总辛烷
0. 00
6
异丁烷
1. 33
13
总壬烷
0. 00
7
正丁烷
1.82
14
总癸烷
0. 00
其它
真实密度(kg/m3)
0.9240
真实相对密度
0. 7671
计算
平均分子量
22. 09
CF 含量(g/m3)
242.0
结果
C5+含量(g/m3)
14
由气体分析报告可看出,冃前伴生气的cF含量非常富,已达到 274. Og/m3 ,即每万方伴生气含混合轻姪2.74吨,而实际经装置处理 回收轻姪后,每万方气中仍有2. 42吨轻姪随干气外输流失,造成了较 大的资源浪费。
(二)存在问题分析
膨胀机处理量偏小
涡轮膨胀机是我站整个生产系统的核心装置,自2007年11月份 减容改造以来,机组处理量明显不足,经常引起机组上游系统憋压, 导致设备容器和工艺管网的损坏,工人操作难度大,装置整体收率降 低,是轻姪生产中的重大安全隐患,主要表现在:
膨胀机运行工况不能适应目前气量要求,冃前日伴生气量为
3. 0-5. 5万立方米,而膨胀机处理量只有2.5X104m3/d,处理量不足
造成系统压力偏高,最高达到0. 9MPa,严重影响上游工艺管网、压力 容器和设备的安全运行,导致上游设备容器损坏和工艺管网的破损。
岀现憋圧现象目前只有通过打开膨胀机膨胀端旁通降压, 由于是非正常操作,对膨胀制冷影响很大,转速迅速下降制冷温度也 迅速回升,装置整体收率降低。同时频繁调节旁通阀门,对机组产生 不稳定因素,大阀门控制小气量难度较大,岗位工人不易操作和控制。
膨胀机轴承温度保护系统没有建立,出现超温现象将直接导 致轴承烧坏停机,口前己经出现3次轴承烧坏现象,是机组运转中的 不安全因素。
氨制冷系统制冷效果不佳
我站轻姪回收系统的主体工艺是采用氨制冷+膨胀制冷的工工艺 流程,氨制冷系统作为浅冷环节,在轻姪回收装置中起着至关重要的 作用,其运行的制冷效果和稳定性,直接影响着轻姪收率的高低。去 年,安全隐患治理工程改造已经将氨系统工艺管网进行更新,解决了 管网老化问题。然而,冃前氨制冷系统还存在以下问题:
(1)回收装置浅冷部分的核心制冷设备三台KA20C型螺杆制冷压
缩机组,经过十儿年的运转已经严重老化,其中2#机组已报废,3#机
组待大修,只有1#机组能够勉强运行,无法达到技术参数的要
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