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典型事故二
新疆宜化化工有限公司“2•12”较大电石炉喷料灼烫事故
2017 年2 月12 日2 时59 分,新疆宜化化工有限公司(以下简
称“新疆宜化公司”)电石事业部3 车间5 号电石炉发生喷料灼烫事
故,造成2 人死亡、3 人重伤(其中 1 人救治无效,数日后死亡),
直接经济损失420 余万元。
一、事故单位及装置基本情况
新疆宜化公司是湖北宜化集团的全资子公司,注册资本 12 亿元
人民币。主要从事合成氨、尿素、PVC 、烧碱、水泥等产品的生产、
经营。现已建成并投产的装置主要有40 万吨/年合成氨、60 万吨/年
尿素;25 万吨/年烧碱、30 万吨/年聚氯乙烯装置;配套60 万吨/年电
石装置、200 万吨/年水泥厂及2×330MW 自备热电厂。
新疆宜化公司电石事业部下设4 个生产车间,共计8 台密闭式电
石炉(在1 个车间内一同布置2 台电石炉),总生产能力为60 万吨
电石/年。电石炉均采用40500KVA 密闭式电石炉。电石炉的电极直
径1.4 米,电极极心圆3.9 米,炉膛直径9 米,炉盖高1.08 米,炉体
深度3.2 米。
二、事故经过
2 月11 日23 时左右,电石事业部3 车间5 号电石炉三工段一班
当班操作人员发现净化器内炉气中的氢气含量突然增大(浓度17.8%,
《电石生产安全技术规程》要求控制在12%以下),便采取停电观察
处理,并将循环水阀门关闭1/2。23 时22 分左右,氢气含量下降,当
班操作人员随即继续送电生产。12 日0 时,一班、四班进行了交接
班。
12 日2 时40 分左右,四班中控操作工甲发现5 号电石炉204 号
循环水管线路出现异常,水温偏高。2 时41 分左右,操作工甲打电话
给生产部调度汇报要求停炉检查,经调度同意后,操作工甲开始降档
停炉,同时净化操作工乙将尾气阀门关闭泄压。2 时42 分左右,操作
工甲对5 号电石炉进行断电停炉,操作工乙进一步对5 号电石炉进行
泄压并将尾气排空。
2 时45 分左右,操作工甲和班长、巡检工丁、巡检工戊、巡检工
庚将5 号电石炉炉门打开,未发现炉内有异常情况,遂按照正常程序
通知一楼出炉工处理料面。2 时49 分左右,出炉工丙、出炉工己、出
炉工辛等 5 名出炉工来到2 楼 5 号电石炉炉门前用“堵子” (专用工
具)处理料面,并观察炉内漏水情况。在这期间,操作工甲和巡检工
丁、巡检工戊正在对水分配器204 号循环水管线路准备扎高压空气管
进行反吹。
2 时59 分左右,5 号电石炉内的积水与炉内高温熔融物接触反
应,造成大量高温熔融物和反应产生的气体突然从炉门喷出,将现场
10 名作业人员烫伤。
三、事故原因分析
(一)直接原因。
事故发生的直接原因是:5 号电石炉(事故电石炉)内水冷设备
漏水,料面石灰遇水粉化板结,料层透气性差,形成积水;现场作业
人员停电处理炉况作业期间,积水遇高温熔融物料导致电石炉喷料,
造成操作人员严重灼烫。
(二)间接原因。
1.企业隐患排查治理不落实。隐患治理未按照“五落实五到
位”要求落实,对长期存在的事故隐患视而不见,麻木不仁,电石
炉带病运行,炉内长期存在漏水的事故隐患,公司从未及时维修保
养。
2.企业安全教育培训管理混乱。公司电石事业部未建立安全培
训教育计划、日常培训记录、外来临时作业人员培训台账;三级安
全教育卡存档混乱,缺失严重;班组培训计划与实际执行内容不
符;特种作业操作证管理不善,有相当一部分特种作业人员无年度
复审记录;考核上岗把关不严,考核成绩造假。
3.企业安全生产规章制度及操作规程落实不到位。企业建立了
一些管理制度,但可操作性不强,部分关键制度未落实,本次事故
中上一班次已经发现炉内漏水,但交班后也未引起当班人员重视,
没有及时停炉检修,排除故障,冒险继续生产,班长和炉长操作随
意,未严格执行操作规程。
4.企业应急救援能力不足措施不当。生产现场配置的急救设
施,消防设施,存在维护不当、过期失效问题,消防站配置的消防
车辆以及应急抢救装备数量、品种不全。现场应急救援处置混乱,
事故应急救援不力,现场处置措施不当,发生事故后企业负责人未
通知企业消防队,延误了伤员抢救的最佳时间。
5.企业生产设备设施自动化程度低,技术落后。没有做到电石
炉机械化换人、自动化减人,未装
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