QC提高屋盖铝板格栅一次验收合格率 .pptxVIP

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  • 2021-03-12 发布于江苏
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QC提高屋盖铝板格栅一次验收合格率 .pptx

小组名称:青岛大剧院QC小组;企业简介;小组名称;;;二、设定目标;序号;2、从排列图分析:前三位的缺陷:埋件缺陷、竖向龙骨安装缺陷、板面不平整接缝不平齐是屋盖铝板格栅施工的主要缺陷,是症结所在,因而也是我们小组的主攻方向。经计算,前三项问题解决后一次验收合格率可达到97%。 86%+(100%-86%)×78.6%=97% 结论: 本小组如能将前三项缺陷彻底解决,一次验收合格率即可达到97%,我们用97%的指标数来保证95%的设计目标值是可行的。;四、原因分析 ; 我们严格按 “头脑风暴会议”的流程图的程序进行了实施,做到了畅所欲言,集思广益,收集到了大量的信息资料。;开始;; 我们将亲和图的语言精炼压缩并寻求和延伸其因果关系,画成了关联图:;通过关联图,总结出八项末端因素如下:;五、确定主要原因 小组成员对关联图分析出的八项末端因素运用现场调查、现场测试测量等方法逐一进行了要因确认。首先我们编制了要因确认计划表:;确认一:测量环节有缺失 针对工人固定码件时,是否全部放通线安装,小组派闫作斌到现场进行复核。过程中,对20组码件固定的放线情况进行复核,情况如下表: ; 确认二:码件固定不牢,有偏移 针对码件固定不牢事宜,小组跟踪调查一周。随机分5组检查100个点,发现有10个码件有固定不牢的现象。; 确认三:工人质量意识差 施工过程中发现工人存在质量意识淡薄的现象,导致埋件位置偏差超出规范要求,本小组针对埋件位置偏差的问题,采取现场抽查的方法,随机选取5组共100个点,检查埋件位置偏差情况,并对检查结果进行整理记录,得出结论如下: ; 确认四、铝板边缘翘曲 本小组就此问题采取现场随机取样调查的方法,对已安装的以及刚进场的铝板进行抽检,并对检查结果进行整理记录,刚进场的铝板未发现有翘曲现象,但已经安装完毕的部分有翘曲现象,得出如下结论: 铝板在场内垂直运输过程中,未采取保护措施,导致铝板发生翘曲。 ; 确认五: 长度偏差大 针对铝板尺寸偏差的问题,小组现场检查跟踪二周,对2次进场的铝板进行尺寸复核,抽查了他们的20块铝板进行尺寸测量,发现尺寸偏差均符合规范要求。 因此长度偏差大不是症结所在。;确认六:交底不明确 小组检查了项目部对生产班组下发的埋件焊接工艺技术交底记录,其对埋件焊接焊缝有明确的技术要求。对现场检查跟踪一周,抽查班组长对焊接工人交底情况,其中调查工人60人次,分组记录如下: 通过上表数据得出,现场工人全部掌握了交底内容。 结论:非要因。;确认七:责任心差 针对埋件焊缝焊渣的清理不彻底的现象,小组对现场150条焊缝进行了检查,并跟踪一周,发现仅有两条焊缝有少量焊渣未清除,其余均满足规范要求。 结论:非要因。 ; 确认八、检查标准未掌握 埋件的安装关系到竖向龙骨的位置和铝板的位置,极易影响施工质量,因此,小组专门编制了一套试题,对全场62名安装工人进行闭卷考试,由唐永杰、刘兰涛监考,并评阅试卷,工人成绩分布表如下: 从上表可以看出有2名工人不及格,经调查排除了文化程度限制的可能。因此,安装执行标准并没有完全被工人掌握。 结论:是要因。; 小组成员对以上末端原因逐一进行了分析,找出了5条主要原因:;六 、制定对策;2、制定对策表 对策选定后,小组成员又运用各自的技术、知识和经验反复讨论,根据5W1H的原则制定了对策表:;七、实施对策 实施一:测量环节有缺失 1、每天派专人进行测量放线检查。使安装龙骨和码件时,全部测量放通线,确保龙骨和码件通线。 ;2、加强考核。由组长定期对测量人员进行绩效考核,提高测量人员工作积极性。 结论:完成了对策表目标。 ;实施二:码件固定不牢,有偏移 1、对现场码件安装增加检查频次。确保码件全部安装牢固,位置符合规范要求。 ;2、加强考核,奖罚分明。每天有检查,对不合格点数进行统计打分,安装码件全部合格的工人,在月底获得工资10%的奖励;连续两天出现码件安装不牢固的现象时,对工人进行5%工资的罚款。 结论:完成了对策表目标。;实施三:工人质量意识差 1、为解决工人责任意识差,导致埋件位置偏差超规范的问题,我们小组召集全体施工人员召开现场会议,加强了一线人员的质量管理意识。 2、与专业分包队伍签订质量保证书。为了使埋件位置偏差问题得到切实有效的控制,小组与各施工班组长签订质量保证书,利用保证书中的奖罚措施,达到相应的正激励和负激励,做到了“权责相当”,也使各班组长增强了责任心,把工程当成自己的工程,把质量安全时刻牢记心间。 ;3、做好交接检查

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