2500 m3高炉区煤气放散控制系统.docVIP

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2500 M3高炉区煤气放散控制系统 导语:?本文详细介绍了高炉煤气控制系统的软件设计,阐述了该系统的特点及作用。 摘要:详细介绍了高炉煤气控制系统的软件设计,阐述了该系统的特点及作用。 1 前言 随着宣钢2500 M3高炉的建成,高炉煤气生产过剩,导致煤气管网压力升高、波动剧烈,影响了下游煤气用户的生产,为此,公司建成2500 M3高炉区煤气放散系统。为了稳定煤气管网压力、减少煤气放散量、减轻岗位操作人员工作强度、实现煤气放散的自动化控制,我们设计、编制了煤气放散自动控制程序,并对其进行了调试以满足工艺生产需要。 2设计要求 放散系统的所有现场数据通过PLC在显示屏的画面中显示,显示和现场工艺完全符合,便于操作人员整体观察,便于操作。通过程序中的PID调节实现了煤气管网压力的自动控制,稳定了煤气管网压力,减少放散量,节约能源,保证后期煤气用户的使用。煤气放散系统硬件由CPU、I/O模块、触摸屏组成,系统软件下位机采用S7-200 WIN32软件,上位机采用Protools软件。 3 S7200控制系统简介 S7-200系列是一类可编程逻辑控制器(Micro PLC),这一系列产品可以满足多种多样的自动化控制需要,图1展示一台S7-200 Micro PLC,由于具有紧凑的设计、良好的扩展性、低廉的价格以及强大的指令,使得S7-200可以近乎完美的满足小规模的控制要求,此外,丰富的CPU类型和低压等级使其在解决用户的工业自动化问题时,具有很强的适应性。 S7200小型PLC控制系统具有强抗干扰性、运行稳定性好、调节特性良好等优点。 图14煤气放散系统 4.1系统为了生产的安全运行,特意设计了两级权限, 煤气压力设定值由运行人员根据运行情况在触摸屏上修改。而维护人员可通过输入密码进入修改状态,对各参数根据现场运行情况进行更加合理的改动,可以登录后对控制回路的比例、积分时间、微分时间、控制周期等参数进行修改和维护,登陆画面如图2所示: 图2 维护人员登陆画面 4.2系统主要对高炉和煤气管网两路的高炉煤气放散进行控制,现场高炉和煤气管网的管道上各有一个煤气放散阀,我们通过对两个阀的控制,来控制煤气的放散量。在触摸屏上显示高炉和煤气管网各自的煤气放散量和放散阀的阀位,两个放散阀的控制有自动和手动两种控制状态。 (1)在手动状态下由人工控制高炉煤气压力调节阀的开度,做到煤气压力放散调节。 (2)在自动状态下,由人工设定压力点(目前为17KPa),PLC(S7200)根据实际压力与设定压力经计算后输出调节阀的开度。控制程序的编写如图3: 图3煤气调节阀控制图 4.3目前设定当高炉煤气压力超过17KPa时由控制柜面板前报警等输出声光报警,当高炉煤气放散流量低于10000M3/H时打开放散氮气阀防止放散塔回火,当高炉煤气放散流量高于20000M3/H时关闭放散氮气阀。(因为此时流量较大,火焰不易熄火回火)控制程序的编写如图4: 图4煤气放散控制图 4.4煤气放散系统自动控制中,我们很好的利用了PID调节,PID调节即比例、积分、微分调节。比例度越大,则调节动作越小,系统越稳定,在发生振荡时可以获得较大的衰减率;但是比例度过大时,调节器对扰动的反应显得不够灵敏,动态偏差也大。比例度越小,系统静差越小。积分作用是用来造成无差调节的,只要有偏差存在,积分作用就不断的使调节器的输出增大(或反向增大),使偏差继续减小。积分加快了调节速度,容易造成过调,引起振荡;积分时间太大,积分作用太弱,单方面的偏差会长期不消失,使调节过程拖得很长。微分调节不能消除偏差,它的作用是用来加强开始时的调节动作,从而减小动态偏差。但是,如果微分作用太强,往往会使调节器的过调动作太猛,使系统产生的振荡加强,降低了衰减率和稳定性。一般说来,只有对于反映较慢的对象,微分作用才是有利的,对于煤气放散控制系统一般可不加微分作用。总之,比例作用是保证调节过程“稳”;积分作用是保证调节过程“准”;微分作用是促进调节过程“快”。本系统采用了比例和积分调节共同作用,很好的控制了放散量。控制程序的编写如图5: 图5 PID程序控制图 5.放散点火控制系统 煤气放散点火控制系统分为就地和远传两种控制方法,控制点均在控制面板上,在就地控制方式下由人工控制,点火时:先开焦炉煤气阀,再开氮气阀,再点点火按钮(长按20-30秒),有火指示灯亮起表示点火成功(每个放散管上部有三个测温热电偶,当现场温度检测器检测到任意一个热电偶测温温度大于70℃且升温20秒,即输出有火信号);熄火时:先开氮气阀,再关焦炉煤气阀,当有火指示熄灭时表示灭火成功(三个热电偶温度均低于70℃或均连续降温15秒

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