芯模震动生产技术.docVIP

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22. 1 2 2. 1钢筋骨架 芯模振动生产技术与设备 摘要:重点介绍芯模振动制管的关键控制点,与其它牛产工艺的比较,牛产过程屮存在的误区,牛 产设备的操作事项及安全操作规程等方面的知识。 关键词:芯模振动;排水管;设备;产品质量;操作规程 0前言 芯模振动制管成型工艺现己被更多的企业认可,成为大口径排水管的主耍生产工艺,它以生产成本 低,牛产效率高,环保,劳动强度低而占据绝对优势,尤其是在半前企业用工难的情况下,它更适宜 年龄偏大的工人作业。 H前,已具备了离心、悬辘、立式震动和芯模振动等四种成型工艺。四种工艺特点齐异,芯模振动 以它独有的优越性占据主导地位。 1几种成型方法的对比 序号 T. 艺型式 项H 芯模振动 离心工艺 悬加】艺 立式震动 1 生产效率 高 低 高 低 2 劳动强度 低 大 较大 大 3 自动化程度 高 低 低 低 4 产站规格(口径) 大 小 小 大 5 生产规格 多 少 少 少 6 用工年龄 范围较宽 年轻化 范围较宽 范围较宽 7 品种更换 困难 容易 容易 容易 8 每规格模具数量 一套 多套 多套 多套 9 蒸汽用量 低 大 低 大 10 生产成本 低 高 较低 较低 11 水泥用量 低 高 低 高 12 钢筋骨架 好控制 好控制 不好控制 好控制 13 一次投入 高 低 低 低 14 后期投入 低 高 高 高 15 噪音 大 低 较大 低 16 废浆、污水 无 多 无 无 17 外压强度 高 高 略低 咼 18 抗渗性能 好 好 低 好 19 成品率 高 高 低 高 20 外观 内外糙 内外光滑 外光内糙 内外光滑 21 密实度 内有小汽孔 好 好 好 其屮:芯模振动适合生产大口径管子,离心和悬辐适合生产小口径管子,小口径管子以悬辐效率最 高,只是内丿*效果略差,芯模牛产小口径管了既容易出现坍塌现象,密实度也不好,并H效率不高, 根本无法按芯模「匸艺要求那样按0. 2-0. 25m3 /min的速度布料,甚至于控制到0. 15m3/min吋也达不到 与人口径管子同样的密实度。芯模振动管子内部有细小的汽孔存在,虽然不影响内床和外床,按钻芯 蒸养吋间长,效率太低。取样结果来看,密实度不及其它三种成型方法。立式震动成型作业吋间长, 蒸养吋间长,效率太低。 2?1?1钢筋骨架要保证有足够的刚度,生产I级管时,因钢筋较细,环向间距(螺距)人,钢筋骨 架的支撑作用减小,导致管子外壁会出现细小的环向裂缝。 2.1.2钢筋骨架的长度要求合理控制,…般混凝土纵向保护层厚度控制在15?20mm之间,以防止 因钢筋过长造成在脱外模后混凝土回弹出现上端部环向开裂,纵筋过长吋会导致插口上端面出现裂缝 或有纵筋头弹出。 2.1.3钢筋骨架的内径要合理控制。混凝土的保护层过人时有可能出现坍塌现象(尤以外层为严 重);过小吋又会造成露筋,或导致管子的抗压能力降低。 2混凝土 2.2.1芯模制管所用混凝土配合比是管子质量的关键所在,它直接影响管子的强度和密实度,我们 曾多次做过试验,胶凝材料从340—420 kg/m3,砂率从32%—50%,石子采用连续级配从5—20mm到5 -31.5mm,从不加减水剂到加入聚竣酸减水剂,通过看外观和钻芯试样,最终确定了最佳方案:容重 为2550-2600 kg/m3吋,胶凝材料为400 (包括掺合料)kg/m3,砂率为38—42%,石子采用5—31. 5mm 连续级配,加入减水剂,保证混凝土的和易性和流动性。 2.2水灰比控制十分关键,过小会导致管身出现蝶窝,脱模时增加混凝土与外模的摩擦力,容易 引起管子上端环向裂缝,搓丿玉时还会增加搓丿玉力而引起搓床纹;过大时会导致内外壁出现鼓包,往下 坠落、坍塌等,外壁会因混凝土收缩加大,引起环向收缩裂。我们的经验是:混凝土的维勃稠度控制 在25—35秒之间为最佳。 2. 2.3混凝土的搅拌时间非常重要。因芯模振动所用混凝土为半干硬性混凝土,又加入了减水剂, 因此需婆延长搅拌吋间,以保证混凝土的均匀性。用眼直观吋,应以混凝土在皮带上降落吋成团落H 为且。 2?3布料速度(或时间) 2. 3. 1曾试验过,①2600*2500以上口径管子在成型时,将放料口调到最人,也就是超过0?25卅/血门 的布料速度,成型后的管子也特别光滑,血壁厚小J*- 165 mm的管子需耍缩小放料口,以低J-0. 2m3/min 的速度布料,才能达到理想效果。如果壁厚小于100 nrni的管了更要放慢速度,以0. 15m3/min的速度为 宜。 2. 3.2旋转皮带的转速对布料也有直接影响。…般将回转盘的转速控制到每圈6—9秒为宜,以保 证喂入模具的混凝土薄且有足够的吋间使混凝土表面液化,使混凝土密实。 2. 4激振力和频率 2. 4.1经过多次的试验证明,将芯模设备厂家

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