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关于水淹后电站设备处理的探讨
十堰孙家滩水电站位于郧西汉江支流金钱河上,属径流式水电站,装
机 35 MW.2005 年 10 月遭遇百年一遇的洪水,汉江水位暴涨,上游水
库泄洪,洪水从厂房安装间倒灌入厂房,致使厂内的发电机组及电气
设备全部水淹。另一个电站恩施小河水电站位于咸丰境内冷水河上,
属坝后引水式水电站,装机 212.5 MW,在 2007 年 6 月溢洪道泻洪时,
尾水渠基础不稳被冲毁,阻塞河道,导致尾水从水轮机层的量水堰倒
灌入厂房,机组及水轮机层所有的电气设备水淹(量水堰是用来观测
面扳坝底部渗漏水的测量装置,设计时从水轮机层穿过,汛前未封堵,
为水淹留下隐患)。两个电站水淹都是正值发电高峰期间,如不及时
恢复生产,弃水后损失更为严重。在恢复时孙家滩电站用了两个月时
间,小河水电站在利用孙家滩水电站的经验基础上恢复用了一个月时
间。笔者认为两个电站水淹情况不一样,小河电站水淹较轻,机旁盘,
调速器没被水淹,如果迅速采取有效方法,恢复时间还可以提前。
在水淹后电站相关人员应及时采取有效措施,防止再次水淹,
同时组织人员及时恢复生产。处理恢复生产应考虑以下几个要点:
首先要恢复厂外的电源,保证厂内的临时用电,如照明,排水
烘干的需要,容量应该根据机组烘烤及排水的负荷确定,应有一定的
裕量。采购一些抢险物资,如清洗用品(酒精、汽油、透平油)、电
缆等材料。
其次集中力量清淤排水,保持厂内通风顺畅。机组表面的及设
备的淤泥在未干时应冲洗干净,厂内 24 小时保持通风,排出厂内的
潮气,降低湿度。建一个烘房,面积约在 10~20 m2,内置几个电炉,
温度控制在 45 ℃,每隔 2 小时记录温度。
列出抢险工作进度安排表,人员按小组为单位分工,工作进度
安排按机组分电气一次、二次部分分工,各小组负责自己的工作,如
水淹后将电机拆出,分类放在烘房,交流接触器及继电器等部件用酒
精清洗完触点后吹干,线圈放在烘房烘干,拆出部件应做好记录,便
于以后恢复。同时对于水淹后不同的设备及时评估做出决定,根据情
况采取不同的方式,机组是电站核心部件,其次是高低压柜和其它电
气设备。机组水淹后首先应判断是否吊转子,分两种情况:
在发电时突然进水,定子转子有短路现象,要吊转子检修;
如机组水淹时在停机状态,且停机时没有其它异常情况,可不
用吊转子,若吊转子后抢修时间将拖长,可考虑在原地恢复,其恢复
顺序:进一步用白布条清理定转子表面的泥尘;清洗由水导油盆至
导油盆,排油清理轴瓦,然后回装注油,最后盘车,并依次逐步恢复。
在完成上述工作后,如定子线圈绝缘等级不高或水淹较轻时,
采用短路法干燥。目前定子绝缘等级都是 F 级,可利用直流电焊机的
直流电流来加热烘干。将发电机中性点及出口引线打开,首尾串接入
焊机正负极,投入测温装置,焊机的最大电流应能达到定子电流的大
小。直流电流应逐步提高,根据温度控制电流,其初始温度应控制在
40 ℃然后每隔 4 个小时提高 2 ℃,防止因突然加大焊机电流时,定
子线圈温升过快,表面的玻璃丝带开裂,造成定子绝缘破坏。定子最
高温度控制在 110 ℃ (F 级绝缘),转子此时应接地。当绝缘电阻及
吸收比达到规程要求时,停止干燥。转子也采用此方法干燥。
以孙家滩水电站定、转子干燥为例,数据见表 1、2.
备注:定子额定电流 576 A,电压 6.3 kV.
备注:转子额定电流 440 A,电压 140V.
在烘干的过程中定子绝缘会出现反弹现象,分析主要原因:绕
组内外层存在温差,根据热扩散原理,内层水向外层扩散,绕组的水
停留在外层时,增加了水分子含量,定子绝缘可能出现暂时降低,这
是正常现象,应继续加大电流,提高温度,就可以烘干,绝缘达到要
求值。绝缘电阻热态时低于冷态,故测绝缘时应注意温度的影响,当
绝缘达到 500 MOmega;,吸收比在 1.3 以上停止烘干,保温后逐步下
调电流,定子在恢复完后应作直流泄漏试验,检查泄漏电流是否合格。
高压柜及共箱母线的铜排用酒精清理完后用碘钨灯烘干,用兆
欧表摇测绝缘,若绝缘不合格应查找原因,是否有绝缘子有污秽未清
洗干净等。目前高压柜断路器多采用真空断路器,真空断路器应谨慎
拆出,对真空泡灭弧室及绝缘部位应用酒精清洗,操作机构和二次部
分应检查仔细,吹干绝缘达标后要按规范要求做机械特性及同期试验。
一次部分应做直流泄漏和交流耐压试验。高压柜内的其它设备如电流
及电压互感器和避雷器在烘干绝缘达标后应单独做相关试验,高压电
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