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焦化厂运焦车间事故汇编
2017-2019
目录
一、D302皮带长时间停车事故 2
二、2#干熄焦装入装置不能动作事故经过3
三、2#干熄焦卡旋阀烧重罐事故 4
四、2#干熄焦布料器密封板脱落堵塞旋阀事故5
五、D202皮带拉断事故 6
六、1#干熄焦大停电锅炉缺水事故 7
七、1#干熄焦1#除氧给水泵损坏事故8
八、2#干熄焦欠电压事故处理经过9
九、2#干熄焦循环风机无故停机事故 10
十、1#干熄焦提升机停机故障 11
十一、1#干熄焦提升机机械室彩钢板坠落砸坏限位事故 13
十二、2#干熄焦提升机走行电机风扇损坏的事故14
十三、3#熄焦泵不能备用的事故 15
十四、D302皮带液力耦合器喷油着火事故 16
十五、2#干熄焦提升机吊钩没有勾住未遂事故16
十六、2#干熄焦焦罐盖掉落事故 17
十七、2#干熄焦提升机吊钩变形事故 17
十八、1#干熄焦循环风机停机事故 18
十九、1#干熄焦提升机导向辊检修延时事故20
二十、1#干熄焦APS限位偏移事故21
二十一、2#干熄焦运载车对位电磁铁坏事故21
二十二、干一皮带溜槽堵塞事故 22
二十三、1#干熄焦提升机南吊钩脱钩事故23
二十四、2#干熄焦焦罐旋转不到位事故24
二十五、1#干熄焦减温水阀门垫漏水事故24
二十六、1#焦炉焦侧着火事故 25
二十七、2#干熄焦装入装置跳电事故25
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焦化厂运焦车间事故汇编
一、D302皮带长时间停车事故
事故经过:2016年12月21 日20点30分左右,D302皮带自
动停车,岗位工对D302皮带检查确认没有发现异常后,通知中
控启动开车,后发现D302皮带反复自停,汇报班长、工长及厂
调度,后中控电脑显示一次皮带重跑偏故障,班长在手动启动皮
带后发现一跑偏装置出打火,通知电工临时处理后,发现机头液
力耦合器因过热漏油,于是电工处理跑偏装置、岗位工补油后,
2016年12月0点40 时开起皮带。
事故原因:
1、直接原因
D302皮带跑偏装置线路局部老化破损接地是此次事故直接
原因。
2、间接原因
(1)没有及时发现跑偏装置接地打火是又一原因;
(2)抢修组织不力、判断不准确是时间过长主因;
(3)车间对岗位应急处置培训不到位是时间过长又一原因。
整改措施:
1、30分钟查不出原因,在保证安全的前提下保产开车(堵料、
拉线开关正常)。
2、恢复生产后电钳工协同分析,拿出方案立即处理。
3、车间对具体岗位培训,了解设备性能、操作避免事故扩大。
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二、2#干熄焦装入装置不能动作事故经过
事故经过:2017年3月14 日9:30钳工开始检修装入装置装
焦料斗,巡检工现场安全监护,装入装置打到“断”位置并拍下
急停按钮(中控无装入装置急停信号显示),钳工开始检修工作。
10:35巡检工通知检修完毕,中控确认有中央操作信号后
通知干熄车转干熄操作,后检查装入装置操作画面,发现缺少变
频器就绪信号,尝试手动打开装入装置,未能打开。中控询问该
巡检工,告知装入装置已切换至中央操作,急停按钮已复位。故
怀疑电气故障,随即通知电工查找原因,汇报调度,通知干熄车
暂时不要接焦,同时派人前往装入装置,发现现场也不能动作。
10:45 电工检查告知直流屏故障,需要更换,时间大概30分钟,
中控汇报调度。11:10 电工更换直流屏后,仍然没有变频器就绪
信号,告知可能是急停按钮没有恢复导致,随即派另一名巡检和
电工前往现场查看,发现急停按钮没有复位完成,即刻完成复位,
中控信号恢复正常,手动可以动作。11:18通知干熄车干熄。
事故原因:
1、岗位工对装入装置急停按钮操作掌握不足。
2、车间、作业区、班组对职工培训工作不到位。
整改措施:
1、加强职工对基本操作的技能培训、常识培训。
2、班组长带头学习操作方法,并及时传授给岗位人员。
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三、2#干熄焦卡旋阀烧重罐事故
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