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山西铝业热电分公司锅炉脱硫方式为炉内喷钙脱硫,输送管线设计为一运一备,采用压缩空气作为石灰石粉输送动力,喷口布置在返料器回料管上,压缩空气来源为新建4台空压机,为母管式输送气源,其中#1炉位于压缩空气母管末端。
#1炉二氧化硫小时均值排放浓度超标时间段主要集中在2015年1月1日-10日之间,共计142小时,其主要原因如下:
#1炉为保证改造后床温及排烟温度符合改造及生产要求,#1炉在改造中进行了炉膛出口烟道截面的改造,结果改造后导致锅炉返料不稳定,床温波动大,燃烧工况与改造前变化较大,二氧化硫排放浓度波动较大。 2015年1月14日停炉,重新对锅炉进行检测,发现新旋风分离器入口改造尺寸不合适,故又对炉膛出口进行了改造处理。
鉴于其余7台锅炉脱硫系统改造完毕,达到设计一运一备要求,均能保证二氧化硫达标排放。为缩短改造工期,对#1炉第一条脱硫输送管线改造完毕后便启动锅炉调试,但由于锅炉运行不稳定,返料波动大,出现超标后,没有备用输送管线。
由于脱硫系统输送节流孔板设计不合理,且#1炉脱硫输送用风连接在压缩空气母管末端,导致#1炉投运后压缩空气压力不足,输送不畅,经重新设计更改节流孔板孔径,达到输送设计压力要求,运行正常。
#1炉在改造前运行工况较其它锅炉床温较高,脱硫效率低,为保证改造后床温及排烟温度符合改造及生产要求,中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司对#1炉炉膛出口烟道进行了设计改造,将横截面宽度缩短350mm。改造后锅炉床温虽降至950℃以下,但锅炉运行工况不稳定,返料波动大,造成二氧化硫排放波动较大。 2015年1月14日停炉,改造单位重新对锅炉进行检测,将炉膛出口横截面由原设计缩短350mm改为缩短250mm,启动后锅炉运行工况稳定,二氧化硫排放稳定。
改造单位在对#1炉改造项目设计中考虑不周全,业主单位对设计方案审核不严,未能对改造后出现的异常进行预判,未能提前采取控制措施,造成锅炉改造后运行工况不稳定,返料波动大,二氧化硫排放波动较大,造成#1炉调试期间二氧化硫小时均值排放浓度超标。
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