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张迎涛厂设备
石灰石破碎机:单转子锤式破碎机, TkPC20.18lf,350t/h,电机功率630kw。
石灰石欲均化堆场:圆形, 8 14.07m。
窑尾电收尘:进口温度 100-150 度,处理 480000m3/h,电场截面积171m3。
生料库: 15 47m,容积 6400t。
五级预热器: c1= 4700 8700, c2= 4700 4500, c3= 4900 4750
c4= 4900 4750,c5= 5400 6650
分解炉: tdf 5600 22670
窑: 4*60m ,2500t 3.5° 转速: 0.396-3.96r/min
窑主电机: 315kw
气冲梁式篦冷机,篦床有效面积: 61.2m2
原料磨是 4.6*10+3.5 中卸烘干磨( 3.5 为烘干仓) 洛阳中信重机制造水泥磨是 4*13 原料磨和水泥磨都是钢球磨。
低挥发份煤在 2500t/d 生产线生产体会
作者: 单位
作者: 单位: [2008-1-10]
关键字:挥发份-回转窑
摘要 :
1、前言
山东丛林集团 2500t/d 生产线由天津水泥工业设计研究院承担设计,该生产线完全按照使用低挥发份煤设计,于 2005 年 6 月 18 日点火试, 6 月底即达标,连续运转至 9 月底,一直运转良好,窑月运转率在 93 %以上,熟料 28 天强度平均在 57MPa 左右 ,平均日产量在
2650t/d 左右。本文仅就低挥发份煤在窑上的实际使用情况仅谈个人体会。
2、烧成系统主机设备配置: 烧成系统主机设备
预热器: C1 : 2×4700mm
C2 : φ6600 mm C3 : φ6800 mm C4 : φ6800 mm C5 : φ7000 mm
分解炉: TSD 型, φ5600 mm 高温风机:风量: 460000m3/h 回转窑: φ4×60m
窑头燃烧器: 天津院 四通道大推力型
窑尾燃烧器: 天津院 三通道
篦冷机: FLS 公司 SF 2×5 CROSS BAR COOLER
煤磨:风扫式煤磨: φ3.4 ×(6+3)m;
回转窑主要运行参数 :
回转窑主要运行参数窑转速: r/min :3.6
喂料量: t/h : 175~180
窑电流: A : 550~600
C1 出口气体压力: Pa : -5300 C1 出口气体温度:℃: 330~335 C5 下料温度:℃: 860~870
分解炉出口气体温度:℃: 860
预燃炉出口气体温度:℃: 950~1000
窑尾烟室负压: Pa : -350
窑尾烟室温度:℃: 1050~1100
二次风温:℃: 1100~1150
三次风温:℃: 950
入窑物料表观分解率: % : 95
窑头喂煤量: t/h : 5.4
窑尾喂煤量: t/h : 8
实际生产情况:
4. 1 试生产开始时,考虑到第一次点火烘窑,对低挥发份煤点火燃烧情况实际操作不太了解,为了保证顺利点火烘窑及投料,刚开始使用混煤即低挥发份煤与烟煤进行搭配,控制挥发份在 17~18 %之间,混煤的工业分析结果:
混煤的工业分析: Mad:% Aad:% Vad:% Qnet:ad KJ / kg
3.17 18.76 17.17 6084 4.18 ×
当混煤点火投料后,与烟煤并无太大差别,随后逐渐使用低挥发份煤进行替代生产。在使用低挥发份煤过程中,主要体会如下:
4. 1、1 煤粉工业分析报告 :
煤粉工业分析: Mad,% Aad,% Vad,% Qnet,ad KJ/kg
2.55 25.14 10.47 5750 4.18 ×
4. 1. 2 煤粉细度、水份控制:由于我厂使用低挥发份煤,考虑到细度问题,因此设计院选用比使用烟煤稍大的风扫球磨。根据实
际生产情况,煤粉细度正常控制在 80u 筛余 4~5% ,水份 ≤1.5%。这时,窑头燃烧器黑火头仅约 50cm ,窑尾预燃炉内火焰呈暗红色,并未出现煤粉燃烧不完全造成分解炉出口温度偏高现象。当煤粉过粗时,易造成煤粉在预燃炉燃烧不完全, C5 下料溜子温度明显上升,同时窑三档轮带以后长窑皮,窑头燃烧器黑火头偏长,造成在 18~20m 处结圈,造成窑尾漏料,窑内通风不良,当煤粉过细时,火焰变短, 明显窑头温度偏高,窑头处筒体温度上升,易烧毁此处耐火砖。
4. 1. 3 点火升温情况:因低挥发份煤着火温度偏高,因此低挥发份煤点火升温时间比一般使用烟煤时大约长 1~2h ,我厂窑头燃烧器使用 天津院 仕名公司四通道燃烧器及燃油装置, 燃油时使用直径 φ2.5mm 喷嘴, 油量在 500l/h 左右, 升温 2~3h 后开始进行煤油混烧, 因此时窑头温度较低,喂煤量尽量小 ,一般控制在 1t/h ,避免将窑头火吹灭 , 升温过程中 ,
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