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凝汽器在线化学冲洗总结计划优选报告最后版本
凝汽器在线化学冲洗总结计划优选报告最后版本
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凝汽器在线化学冲洗总结计划优选报告最后版本
凝汽器在线化学冲洗总结报告
( 最后版 )
光大新能源(砀山)有限企业
凝汽器化学冲洗总结剖析报告
一、 原由剖析:
光大砀山项目机组自 2013 年 10 月份中旬运转以来,
凝汽器真空度渐渐降低,端差连续增大 ,最大时达 13.5 ℃,
给安全生产工作带来了严重影响,经过多方面检查和数据分
析,最后确立为凝汽器不锈钢管稍微结垢造成,为了提高凝汽器的换热效率,降低热耗,保证机组经济运转。经企业和苏州科欣共同研究决定用在线化学冲洗的方法除垢,随后拟订凝汽器在线化学冲洗方案。二、 办理技术标准:
本方案编制的依照 DL/957-2005 《火力发电厂凝汽器化学冲洗及 成膜导则》和 HG-T2387-92 《工业设施化学冲洗质量标准》 。
三、 酸洗前的准备:
停止惯例的水办理加药,系统迅速排污置换,将系统浓缩倍数降到 2.5 以下。有关人员冲洗前对循环水系统工艺设施及工艺仪表进行检查,以保证冲洗时正常运转。剖析仪器齐备、剖析试剂配制达成,呈待命工作状态。
人员分工,酸洗工作由值长负责一致指挥,专工负责现场指导。
2
汽机专业人员停止循环水池补水,将循环水池水位控
制在溢流口下 30cm 处。并增开一台循环水泵, 提高循环水的流速,以保证冲洗药剂办理出来的污垢能够经过置换排出
循环水系统。
做好数据记录工作, 汽机专业人员记录好凝汽器真空、端差以及循环水温的变化状况。化学人员记录好各水样指标
的变化状况。
酸洗过程的腐化率监测
挂片为不锈钢挂片和碳钢挂片两种,挂片地址为循环水
回水处。酸洗过程一定保证冲洗液对设施腐化在安全范围
内,化工行业标准规定对不锈钢腐化率应≤ 2g/m2 ·h。可用
挂片失重法监测。方法以下:
冲洗前取一标准腐化试片(与被冲洗材质同样) ,用无
水乙醇将其冲洗洁净,再放入干燥器内干燥 2 小时,用万分
之一天平称其重量 M1 ,冲洗过程中将试片放入冲洗液中,
冲洗后拿出,用上述方法称其重量 M2 ,得其腐化率:
K=M1 - M2/S ·T
式中: K — 腐化率( g/m2 ·h)
M1 —冲洗前试片重量( g )
M2 —冲洗后试片重量( g )
S—试片表面积( m2 )
3
T—冲洗时间( h )
四、凝汽器酸洗过程:
1. 11 月 10 日 12:00 — 13:50 向循环水池一次性迅速
投加约 98% 的硫酸 4.0t ,循环水杀菌剂 0.75 t ,调理循环
水 PH=3-4 (试纸即可)察看 PH 值的变化,约 15min ,
PH 降至 3 左右,而后同时启动两台循环水泵,开始每 1h/
次化验循环水 PH 、电导率、钙硬和碱度。 (数据见附表 1 )
11 月 10 日 14:00 向循环水池一次性增添缓蚀阻垢
500kg ,循环水钙硬增添较快,浊度增添显然。保证对
PH 、钙硬指标每 1h/ 次,凝固水硬度 1h/ 次。(数据见附表
1)
汽机专业注意凝汽器真空以及端差的变化状况,并做好记录。(数据见附表 2 )
11 月 10 日 22:00 钙硬稳固并略有降落趋向, PH 渐渐高升,碱度渐渐高升后,立刻停止酸洗,开始通知值长大
量置换清水,此次凝汽器酸洗工作结束。
5.11 月 11 日 8:00 循环水各指标与平常监察指标一致,
停止大批排水,保持正常控制标准。 (数据见附表 1 )
凝汽器化学冲洗前和冲洗后不锈钢和碳钢挂片重量比。(数据见附表 3)
4
7.凝汽器在线化学冲洗成效图。 (见附表 4 )
附表 1:化验数据:
项
循环水
循环水
循环水
电导率
循 环 水
化验
监察
钙硬
碱度
浊度
时
目
PH
US/cm2
人员
人员
间
mmol/l
mmol/l
NTU
11.10
14:00
3.42
3.5
0.32
4188
28.1
15:00
3.6
3.0
0.21
4315
32.3
刘
16:00
4.0
3.2
0.21
4736
33.6
胜
17:00
4.2
3.4
0.21
4909
39.8
男
王
18:00
4.4
3.6
0.21
5016
47.6
红
19:00
4.4
4.0
0.21
4963
49.6
贺
升
20:00
4.2
4.2
0.21
4782
53.5
晓
21:00
4.04
4.4
0.32
4678
53.0
晗
22:00
3.96
4.6
0.40
4668
50.2
附表 2:真空变化状况
项
机组负荷
凝汽器真
凝汽器端
排汽温度
循环水进
循环水出
(MW )
空(KPa)
差 (℃ )
(℃ )
口 温 度
口 温
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