延迟焦化工艺装置方案.doc

延迟焦化工艺装置方案 一、装置组成及规模 本装置主要包括焦化、吸收稳定、吹汽放空、水力除焦、切焦水和冷焦水循环 、干气及液化石油气脱硫和液化石油气脱硫醇部分。装置工程规模100万吨/年,年开工时间按8000小时计。 二、原料及产品方案 1、原料来源 本装置原料为****石化厂的减压渣油。 2、产品方案 主要产品有:干气﹑液化石油气、焦化塔顶油、焦化一线油﹑焦化二线油﹑焦化甩油和石油焦。 三、技术方案选择 (一)国内外焦化技术发展趋势 1.国外技术进展情况 国外延迟焦化技术以美国为代表,比较成熟的有凯洛格(Kellogg)公司、鲁姆斯(ABB Lummus Grest)公司、大陆(Conoco)石油公司和福斯特·惠勒(Foster Wheeler)公司的技术,从近几年设计的延迟焦化装置的套数、液体产品收率和公用工程消耗等方面来看,福斯特·惠勒公司的技术占有一定的优势。 近几年来,国外延迟焦化技术的发展具有如下趋势: (1)焦炭塔反应压力 80年代以前,生产普通焦的焦炭塔的设计压力为0.17~0.21MPa(G),目前,焦炭塔的设计压力普遍降低。凯洛格公司典型设计压力为0.10~0.141MPa(G);鲁姆斯公司已制作出详细的压力分布图;福斯特·惠勒公司典型的焦炭塔设计压力仅为0.103MPa(G)。 (2)循环比 为了最大限度的降低焦炭产率,提高液体产品收率,国外焦化装置的循环比一直呈降低趋势。目前,凯洛格公司设计典型循环比已由0.10~0.15降为0.05或更低;福斯特·惠勒公司推荐采用低循环比0.05,如果下游装置允许焦化重蜡油产品有较高的干点、重金属和康氏残炭,也可以采用零循环比或低于0.05的循环比。大陆石油公司已开发出馏分油循环技术,采用馏分油循环代替常规的自然循环,可以降低焦炭产量3%左右,提高C5以上液体收率2%左右。 (3)生焦周期 生焦周期由24小时缩短为11-18小时。大陆石油公司焦化装置生焦周期为11~14小时;凯洛格公司为16~20小时;福斯特·惠勒公司为16~18小时。 (4)焦炭塔直径 国外焦炭塔设备逐步实现大型化,焦炭塔直径由80年代前的小于8m扩大到8m以上,加拿大Suncor炼厂的焦炭塔直径达到12.2m。 (5)水力除焦技术和设备 国外焦化普遍采用有井架水力除焦技术,同时改进除焦控制系统和除焦设备。 a.除焦程序控制技术 大陆石油公司于1979年开发出了除焦程序控制技术,1982年在Humber炼油厂试验成功,提高了除焦操作的自动化水平,保证了设备安全运行和人身安全。 b.除焦控制阀 美国PACIFIC公司首先使用除焦控制阀,采用该技术可以使除焦过程中高压水回流时不上焦炭塔,防止水锤和冲击。 c.除焦胶管 美国的除焦胶管普遍采用双层或四层钢丝编织层的合成橡胶管,工作压力最大到34MPa,断裂压力为68MPa。 d.除焦器 美国的除焦器为一种联合钻孔切焦器,采用锥形蜂窝状整流器,但切换时需提出塔外人工操作。 (6)塔底盖装卸设备 美国炼油厂焦化装置采用两个液下油缸驱动的底盖装卸机构,主要特点是塔底盖装卸时绕一铰接支点转动、在两个油缸的作用下装卸螺栓比较容易,目前美国大多数焦化装置采用的塔底盖装卸设备还不是全自动的,只有少数焦化装置采用了底盖自动装卸设备。 (7)焦化加热炉 鲁姆斯设计的加热炉有单燃烧室和双燃烧室两种类型;凯洛格公司采用双加热室的加热炉;福斯特·惠勒公司有两种类型的焦化炉加热炉:标准型和双面辐射大梯台式墙型加热炉。这些公司的主要技术如下: a.双面辐射炉型及多室多程设计 辐射炉管采用双面辐射形式布置,以提高其平均热强度,降低峰值热强度,因而可降低最大油膜厚度、管壁温度、物料停留时间。与单面辐射炉型相比,热强度的分布不均匀度减少30%以上,加热盘管长度减少25%左右。焦化炉设计成多室、多程结构,各室完全隔开,以便分别维修、清焦或在线清焦。 b.在线清焦 在线清焦就是在不停焦化加热炉的条件下,对多管程加热炉中的某一列管程进行蒸汽清焦,通过改变蒸汽量和管壁温度使焦层剥落,达到清焦目的。采用在线清焦技术可以延长焦化炉的连续运行时间,缩短停炉烧焦次数,从而提高装置的经济效益。 采用在线清焦技术可使焦化炉炉管表面温度平均降低70℃,炉管入口压力恢复到正常操作压力,清焦后燃料可节省10%~15%。仅用蒸汽-空气清焦时,焦化炉运转周期一般不到一年,采用在线清焦后可延长至24个月以上。 c.多点注水(蒸汽) 根据管内介质不同的加热阶段,在管路系统不同部位分别注入不同比例的水或蒸汽。其作用是:在“裂化反应加热阶段”,用于降低裂化产物的分压,促使介质中的重组分进一步发生裂化反应;在“缩合反应加热阶段” 用于提高冷油流速,以利于焦垢的脱离。 d.炉管材质 选用ASTM T9或T91,提高炉管表面允许温度,

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