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序号故障发生时间
序号
故障发生
时间
1
2000 年 9 月
|精.
|品.
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|习.
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|欢.
|迎.
|下.
2
1999 年 4 月
|载.
故障现象 故障分析 故障处理结果 备 注
系统在停机检修中现场ICS-2000 站显现报
经我厂技术人员仔细分析判定,并将故障现象和有关资料
2001 年 12 月 邀请
FVJI 公司技术人员来
警指示,显示 MPU故 送日方专家确认后, 判定为 MPU 现场更换处理了 MPU,
障;
①水泥系统冷却机经
板损坏;
① 变化前 变化后废气差压 0.6-0.7 0.3-0.4
(KP)
风量 240 150
故障消逝;
3 3
过改造后不久,发觉
AQC炉出力下挫,改造前 AQC炉平均蒸汽量大约 16~17t/h ,而改造后 AQC炉平均蒸汽量到 10~11t/h ;
②发电机输出功率由
原先的 6600~6800kW
下降到 5000kW左右;
( × 10 m/h)
风温( ℃) 370 350
②依据上述参数变化,起初误 判定是冷却机改造后系统用风 量削减所致;为了提高发电量, 起用 AQC炉循环风机提高废气温度,但成效仍不明显;
③这时进行进一步的分析,怀 疑到 AQC炉可能存在严峻漏风点,将 AQC炉旁路挡板废气管道割开,探明是 AQC炉 391 挡板阀叶脱落了一块;
AQC炉 391 旁路挡板的阀板固定销断裂所致(销子可能未经耐高温调质处理),系统停机将其做了仔细处理后,AQC炉运行趋于正常;
故障显现 处理后,为了提高故障发觉的 准时性,将 AQC炉、PH 炉入口、旁路挡板处 均装设了观看门;
序号 故障发生时间
故障现象 故障分析 故障处理结果 备 注
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|载.
2001 年 3 月、
39 月
3
4 2000 年元月
① 中控操作人员反映AQC 炉 蒸 发 量 下降;
② 从日报上的参数变
化反映 AQC炉汽包补给水量大于过热蒸汽量;
③ 现场巡检人员在巡
检时发觉炉内有反常声音;
④ 随后将 AQC炉退出运行,发电机组在PH 炉单炉运行下发电;
PH 炉、AQC炉、闪蒸器上流量变速器、液位变送器、压力变送器送到中控的位号失真;
① 三月份进入 AQC炉内发觉过热器管道三根已穿破,并影响四周四根管道不同程序地受损坏;
② AQC炉过热器管道经处理后,
在下一个运转周期内,九月份又显现一根过热器管穿 破,四周的管道也受到肯定的损坏;
③ 经过日方专家的判定分析及我们针对故障发生的现场状况观看分析,两次故障是均显现在正对 AQC炉废气入口处,发觉炉入口废气的导流板布置存在问题,中间一块未能转变废气流向,致使废气正对着局部过热器管道进行冲刷,造成管道受强力磨损后而穿管,是故障的根本缘由;
① 由于冬季夜间气温较低,造成差压变送器的取样管道冻结,因而显现上述故障;
② 将现场外表变送器设置伴热
保温装置,以保证变送器的四周环境温度大于零度;
① 将 AQC炉受损的 12根过热器的管道进行封堵,退出运行;
② 将 AQC炉入口废气
导流 板进行 了 处理,良好地转变废 气流向,将废气对 管道的磨损降到最 低限度,目前 AQC 炉运行状况良好;
有 效 的 处理 办 法 : 从锅炉主蒸汽管道的 排气管上引入蒸汽进 行伴热保温,成效十 分明显,2001 年、2002 年冬季均未显现上述 故障;
在国内锅 炉部件生产厂 家订购了过热 器管道备件,适当的时候将进 行更换使用;
序号 故障发生时间
故障现象 故障分析 故障处理结果 备 注
5 2002 年元月 ① 省煤 器 出口 水 温 ① 省煤器出口水温报警,因 ① 手动打开高压、低 在低负荷, 省煤
|精.
|品.
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|学.
|习.
|资.
|料.
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|欢.
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|下.
|载.
6 2000 年
① PH 炉入口管道变形;
② PH 炉振打装置振打锤、振打杆均不同程 度 的机 械 卡死;
① 由于 PH 炉入口管道受力分析设计不近合理,导致管道变形;
② 造成 PH 炉的整体框架受力发生变化,因而带来振打装置不能正常工作;
235℃高温报警;322V 手动调剂不准时所致
235℃高温报警;
322V 手动调剂不准时所致;
压 混 汽 旁 路 阀
器出口水 温降
② 打开 322V,温度继
② 当温度超过 235℃时,管道
211V、212V;
低时,可提前甩
续上升至 245℃;
内显现汽化现象,且各调剂
②
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