现场5S检查汇报.pptx

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现场5S检查汇报 总成事业部(2012.12.24-12.25)(第2期) 汇报提纲一、 5S检查表检查的问题统计二、2#车间5S检查问题整改情况三、3#车间5S检查问题整改情况四、下周计划完成情况 一、5S检查表检查的问题统计2012年12月24日,公司根据5S培训编制的检查表对现场进行检查,检查结果:总成事业部检查暴露出来的问题点共计36个,其中2#车间11个,3#车间25个。2#车间问题发生点:热后加工线。3#车间问题发生点:新品线、数控滚齿区和公共区域。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:工装架下藏有工具和量具。措施:收走,集中摆放。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:手套、抹布、鞋、肥皂未放在指定位置。措施:鞋集中摆放整齐。抹布、肥皂集中临时放置在纸箱内。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:工装未摆放整齐。措施:摆放整齐。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:机床下有废抹布。措施:清理。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:废木箱和废铁板。措施:清理。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:工装架未摆放整齐。措施:摆放整齐。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:清洁用品乱放,摆放不整齐。措施:重新摆放。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:废旧砂轮放置在工具箱上。措施:清理至废旧砂轮存放区。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:检测台下放置抹布。措施:集中放置在纸箱内。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:窗台放置废穿线管。措施:清理。二、2#车间5S检查问题整改情况—热后加工线改善后改善前问题:废塑料袋。措施:清理。二、3#车间5S检查问题整改情况—新品线改善后改善前问题:地面有油污。措施:机床液压与冷却窜油,待机修修理。二、3#车间5S检查问题整改情况—A7G线(焊接)改善后改善前问题:零件摆放乱、。措施:集中入库管理。二、3#车间5S检查问题整改情况—A7G线(焊接)改善后改善前问题:垃圾装满垃圾桶。措施:垃圾已清理。二、3#车间5S检查问题整改情况—A7G线(焊接)改善后改善前问题:工作台面凌乱,杂物乱放。措施:清理、重新定置摆放。三、3#车间5S检查问题整改情况—A7G线(焊接)改善后改善前问题:杂物乱放。措施:清理。三、3#车间5S检查问题整改情况—A7G线(焊接)改善后改善前问题:设备上放杂物。措施:清理。三、3#车间5S检查问题整改情况—A7G线(焊接)改善后改善前问题:控制柜内放杂物。措施:已清理。三、3#车间5S检查问题整改情况—A7G线(焊接)改善后改善前问题:控制柜内放杂物。措施:无用的、无关的清理出去。待工具柜配备后进一步清理。三、3#车间5S检查问题整改情况—废品区改善后改善前问题:扫帚乱放。措施:放置定点位置。三、3#车间5S检查问题整改情况—公共区域改善后改善前问题:无用的标示牌乱放。措施:清理。三、3#车间5S检查问题整改情况—公共区域改善后改善前问题:施工余料在现场。措施:清理至1#车间。三、3#车间5S检查问题整改情况—公共区域改善后改善前问题:油桶乱放。措施:摆放整齐。三、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:施工余料乱放。措施:清理。三、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:零件乱放。措施:清理。三、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:设备减震垫铁乱放。措施:清理,并放置到1#车间。三、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:设备备件、纸箱乱放。措施:清理,放置指定位置。三、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:垃圾乱放。措施:清理。三、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:废工装、废零件乱放。措施:清理物品,并将物品放置指定位置。三、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:工装、杂物乱丢。措施:已清理,放置到指定位置。三、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:退货零件乱丢。措施:清理至废品箱。三、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:木箱、杂物乱放。措施:清理。三、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:施工余料玻璃乱放。措施:清理至1#车间。二、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:木踏板乱放。措施:清理。二、3#车间5S检查问题整改情况—数控滚齿区域改善后改善前问题:施工余料塑钢窗户乱放。措施:清

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